高濃度印染廢水預處理技術(shù)
中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2014-11-21 9:19:07
污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本
廣東省某縣經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區工業(yè)園主要以印染企業(yè)為主,這些印染企業(yè)的漂洗、漿染及洗水廢水統一排入工業(yè)園污水處理廠(chǎng)集中進(jìn)行處理。印染廢水中含有大量染料、漿料、表面活性劑、堿劑等復雜成分,具有色度大、有機物含量高、堿性強、水質(zhì)水量變化大等特點(diǎn)。加上近年來(lái)園區產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展,廢水水質(zhì)波動(dòng)性較大;絲光、退漿等高含量廢水不斷增多,由于原有工藝存在設計不合理等原因,導致該廠(chǎng)廢水處理設施運行不穩定,出水經(jīng)常出現超標現象,嚴重影響周?chē)w環(huán)境,必須對原處理工藝進(jìn)行改造和優(yōu)化。
1 工程概況及改造背景
該集中式廢水處理廠(chǎng)采用混凝- 生物接觸氧化工藝,設計規模為46×103 m3/d,其中一期工程規模為12×103 m3/d,二期工程規模為34×103 m3/d?偼顿Y約為4 000 萬(wàn)元。設計進(jìn)、出水水質(zhì)見(jiàn)表1。
工業(yè)園區工廠(chǎng)絕大部分都為洗漂廢水,此類(lèi)廢水為低COD(<500 mg/L)廢水,但個(gè)別大型工廠(chǎng)由于經(jīng)濟的發(fā)展出現大量液氨、液堿絲光廢水和退漿廢水等高含量廢水,日排放量約為8 000 m3。原廢水處理工藝流程如圖1 所示,改造前進(jìn)、出水水質(zhì)如表2 所示。
2 改造及實(shí)施
2.1 方案的確定
根據對該廠(chǎng)的廢水水質(zhì)分析發(fā)現,廢水水質(zhì)主要污染物為難降解有機污染物及氨氮偏高,導致COD高達1 000 mg/L 左右,以致接觸氧化池中的污泥負荷過(guò)重,出現部分污泥中毒死亡的現象。經(jīng)現場(chǎng)調研還發(fā)現該廠(chǎng)排放的廢水生化性極差,B/C<0.3。若繼續采用原工藝出水水質(zhì)無(wú)法達標;如果在好氧生化工藝處理前進(jìn)行厭氧水解處理,可利用厭氧細菌降解能力強的特點(diǎn),將廢水中的大分子有機物(如化纖原料、活性染料等)轉化為小分子有機物,將難降解的物質(zhì)轉化為易降解的物質(zhì),從而提高廢水的可生化性,可為后續好氧處理創(chuàng )造條件。為此,根據水量將一期進(jìn)行改造,專(zhuān)門(mén)針對該工廠(chǎng)產(chǎn)生的高含量廢水進(jìn)行預處理,處理完后回流到集水池與其他工廠(chǎng)低含量廢水一起進(jìn)入二期處理。改造后該工廠(chǎng)的高含量廢水處理工藝流程如圖2 所示。
2.2 工程實(shí)施
根據原有工藝處理該工廠(chǎng)高含量廢水存在的問(wèn)題,對一期工程進(jìn)行如下實(shí)施改造:
(1)調節池。將原調節池隔開(kāi)成a、b2 部分,調節池a 空間約為原調節池的40%,在此部分增加曝氣裝置,用于對該工廠(chǎng)高含量廢水的曝氣處理。剩余60%的空間作為調節池b,仍然發(fā)揮改造前的作用。調節池除要保證調節水質(zhì)和水量、平衡水溫、調節pH的基本功能外,還兼有沉淀和水解酸化的作用,同時(shí)兼作事故池,才能確保廢水處理系統能正常運行,F有工藝使廢水在調節池停留時(shí)間短、含量高、水質(zhì)復雜的工業(yè)廢水調節池停留時(shí)間一般需12 h 以上。調節池內設置排泥泵及污泥攪拌機。調節池出水后直接進(jìn)入一期圓形豎流沉淀池(簡(jiǎn)稱(chēng)“一期圓池”)。
(2)一期圓池。在此處增加加藥裝置,藥劑為硫酸亞鐵銨和石灰水混合溶液。一期圓池由于加藥劑而應加大排泥量。
(3)一期厭氧池。將原來(lái)的一期接觸氧化池改為厭氧池。原處理工藝采用的生物接觸氧化工藝不適合處理可生化性差的廢水,很難達到COD 的減排效果,填料生長(cháng)生物膜后其有效比表面積就會(huì )大大下降,即使是正常生物膜厚度也是如此,故污泥含量及抗沖擊能力低下。將原接觸氧化池內的生物膜及支架拆除改造成厭氧水解酸化池,這樣可以將水中的大分子有機物水解酸化成小分子,將大部分不溶性有機物降解為溶解性物質(zhì),提高廢水的可生化性,為后續好氧處理創(chuàng )造條件。
3 運行效果
經(jīng)過(guò)近3 個(gè)月的調試后系統成功啟動(dòng)。當地環(huán)保部門(mén)水質(zhì)監測站對其進(jìn)行監測驗收,其穩定運行期間的處理效果見(jiàn)表3。具體參見(jiàn)http://www.sharpedgetext.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
由表3 可知,經(jīng)一期工藝改造后對COD、BOD5、氨氮、SS、色度的去除率分別為92.1%、94.6%、82.7%、93.2%、96.3%,出水各項指標均優(yōu)于廣東省地方標準DB 44/26-2001 第2 時(shí)段中的一級標準。
該改造工程總造價(jià)為88 萬(wàn)元,改造后這些高含量廢水預處理的運行成本約為1.35 元/m3,加上進(jìn)入二期處理的成本,總成本約為2.53 元/m3,其中包括藥劑費、電費和人工費,不包括折舊費和污泥處理費。
4 結論
對原有處理設施進(jìn)行改造時(shí),應注意非印染廢水水質(zhì)、廢水溫度和堿度等因素的影響,改造并優(yōu)化設計,確定經(jīng)濟與技術(shù)均可行的處理工藝。
改造工程對原有構筑物進(jìn)行了最大限度地利用,減少了部分經(jīng)濟開(kāi)支及專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理,提高處理效率,達到厭氧、好氧生物處理以及物化處理的結合。
改造工藝實(shí)現了剩余污泥排放量少,具有環(huán)境、經(jīng)濟的雙重效益。