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    內電解-Fenton氧化-絮凝沉淀預處理焦化廢水

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2014-11-26 10:04:56

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

    焦化廢水是一種典型的有毒有害且難降解的工業(yè)廢水,所含污染物不僅濃度較大,且成分十分復雜。如何提高焦化廢水的預處理效果,提高廢水的可生化性,減少稀釋新水的用量,是目前研究的重點(diǎn)方向。內電解技術(shù)是以顆粒炭、石墨或其他導電惰性物質(zhì)為陰極,以鐵屑為陽(yáng)極,以電解質(zhì)起導電作用構成原電池處理廢水的電化學(xué)工藝。Fenton氧化技術(shù)的原理是H2O2在Fe2+的催化作用下分解產(chǎn)生強氧化性的·OH,能無(wú)選擇地將有機物氧化分解。內電解、Fenton氧化、絮凝沉淀的聯(lián)用作為預處理技術(shù)在工業(yè)廢水的處理上已有了一些應用,但在焦化廢水的處理上還鮮有報道。

    本工作采用內電解—Fenton氧化—絮凝沉淀的化學(xué)集成技術(shù)作為焦化廢水的預處理工藝,優(yōu)化了各工段的運行參數,以期實(shí)現提高廢水可生化性、減少稀釋新水用量的目的。

    1 實(shí)驗部分

    1.1 試劑和材料

    七水硫酸亞鐵、30%(w) H2O2溶液、硫酸、鹽酸、NaOH:分析純。

    聚丙烯酰胺:相對分子質(zhì)量為3×106,分析純;活性炭:果殼基活性炭,一等品,碳元素的質(zhì)量分數不小于21%,平均粒徑為3 mm;鐵屑:某鋼鐵聯(lián)合企業(yè)產(chǎn)出的機械加工的廢棄鋼鐵鐵屑,呈不規則蜷曲狀。

    廢水:某鋼鐵聯(lián)合企業(yè)化工廠(chǎng)蒸氨后的含氨廢水(剩余氨水),廢水水質(zhì)見(jiàn)表1。

    1.2 內電解實(shí)驗

    鐵屑裝填前用熱堿溶液反復搓洗除油,然后用3%(w)的稀鹽酸浸泡活化30 min,以去除鐵屑表面的氧化物;钚蕴吭谑褂们跋扔脧U水浸泡24 h,以減少吸附作用對實(shí)驗結果的影響。參考已有的文獻報道,首先將鐵屑與活性炭以1∶1的體積比進(jìn)行均勻混合,然后裝填在自制的柱形內電解反應器中。用濃硫酸調節反應器進(jìn)水pH,進(jìn)行動(dòng)態(tài)實(shí)驗。

    1.3 Fenton氧化實(shí)驗

    考慮到實(shí)際應用,反應溫度設定為常溫(22 ℃左右)。用燒杯取200 mL內電解出水,在磁力攪拌下進(jìn)行Fenton氧化反應。加藥順序為先加入七水硫酸亞鐵,再加入H2O2溶液。

    1.4 絮凝沉淀實(shí)驗

    Fenton反應結束后,首先加入10%(w)的NaOH溶液,將pH調節至9.5~10.0,然后加入1 mg/L的聚丙烯酰胺,攪拌均勻后靜置沉降0.5 h即可實(shí)現分離,上清液即為處理后出水。

    1.5 分析方法

    按文獻所述方法測定COD211- 213、ρ(NH4+-N)279-281、BOD5227-232、含油量541-545等指標。采用梅特勒-托利多SG2型pH計測定pH。

    2 結果與討論

    2.1 內電解工段參數的優(yōu)化

    2.1.1 HRT

    在內電解進(jìn)水COD為3 665.1 mg/L、內電解進(jìn)水pH為2.71的條件下,內電解HRT對內電解出水COD的影響見(jiàn)圖1。由圖1可見(jiàn),當HRT分別為0.5,1.0,1.5,2.0,2.5 h時(shí),內電解出水COD分別為2 194.3,2 042.6,2 021.6,1 953.8,1 876.5 mg/L,說(shuō)明HRT的延長(cháng)有利于COD的去除。在實(shí)際工程應用中,HRT的延長(cháng)會(huì )增加設備投資,擴大占地面積,提高運行成本,而過(guò)短的HRT又難以保證處理效果。綜合考慮,確定內電解工段的最佳HRT為1.0 h。

    2.1.2內電解進(jìn)水pH

    在內電解進(jìn)水COD為3 812.4 mg/L、內電解HRT為1.0 h的條件下,內電解進(jìn)水pH對內電解出水COD的影響見(jiàn)圖2。

    由圖2可見(jiàn):當進(jìn)水pH分別為2.25,2.58,3.14,3.76,4.51時(shí),內電解出水COD分別為1 974.5,2 026.7,2 065.2,2 952.4,3 123.6 mg/L;隨pH的增加,內電解工段對COD的去除效果呈逐漸下降的趨勢;特別是當進(jìn)水pH從3.14增至3.76時(shí),COD的去除效果明顯下降。根據實(shí)驗結果并結合實(shí)際工程的特點(diǎn),確定內電解工段的最佳進(jìn)水pH范圍為2.6~3.1。

    2.2 Fenton氧化工段參數的優(yōu)化

    2.2.1 Fe2+加入量

    在Fenton氧化進(jìn)水COD 1 927.3 mg/L、H2O2加入量700 mg/L、Fenton氧化進(jìn)水pH 2.93、Fenton氧化反應時(shí)間1.0 h的條件下,Fe2+加入量對Fenton氧化出水COD的影響見(jiàn)圖3。由圖3可見(jiàn),隨Fe2+加入量的增加,COD的去除效果反而下降。這是因為當Fe2+加入量過(guò)高時(shí),會(huì )加速H2O2的分解,致使·OH還沒(méi)有與有機物反應就已經(jīng)分解,導致H2O2的利用率下降,處理效果變差。因此,選擇Fe2+加入量為200 mg/L。

    2.2.2 H2O2加入量

    在Fenton氧化進(jìn)水COD 2 028.6 mg/L、Fe2+加入量200 mg/L、Fenton氧化進(jìn)水pH 3.10、Fenton氧化反應時(shí)間1.0 h的條件下,H2O2加入量對Fenton氧化出水COD的影響見(jiàn)圖4。

    由圖4可見(jiàn),隨H2O2加入量的增加,Fenton氧化出水COD先呈下降趨勢,但當H2O2加入量增至1 000 mg/L后,出水COD略有上升。這是因為,H2O2加入量過(guò)高時(shí),在反應一開(kāi)始就將Fe2+迅速氧化為Fe3+,不僅部分H2O2發(fā)生了無(wú)效分解,而且在一定程度上增加了出水COD。因此,選定H2O2加入量為1 000 mg/L。

    2.2.3 Fenton氧化進(jìn)水pH

    在Fenton氧化進(jìn)水COD 1 981.6 mg/L、Fe2+加入量200 mg/L、H2O2加入量1 000 mg/L、Fenton氧化反應時(shí)間1.0 h的條件下,Fenton氧化進(jìn)水pH對Fenton氧化出水COD的影響見(jiàn)圖5。由圖5可見(jiàn),進(jìn)水pH從3.03增至5.01時(shí),出水COD總體呈現上升趨勢;但進(jìn)水pH小于3.03時(shí),對COD的去除效果反而下降。這是因為,過(guò)低的pH抑制了Fe3+向Fe2+的轉化,催化劑的減少影響了氧化效果。綜上所述,Fenton氧化進(jìn)水pH在3.0左右時(shí)具有最佳的氧化效果,在實(shí)際的工程應用中可控制pH在此范圍內。

    2.4 Fenton氧化反應時(shí)間

    在Fenton氧化進(jìn)水COD 2 216.7 mg/L、Fe2+加入量200 mg/L、H2O2加入量1 000 mg/L、Fenton氧化進(jìn)水pH 2.93的條件下,Fenton氧化反應時(shí)間對Fenton氧化出水COD的影響見(jiàn)圖6。

    由圖6可見(jiàn):反應時(shí)間為0.5 h時(shí),出水COD較高,可以認為反應還沒(méi)有進(jìn)行完全;反應時(shí)間延長(cháng)至1.0 h時(shí),COD迅速下降;繼續延長(cháng)反應時(shí)間至2.0 h,COD降幅趨緩,僅下降了10 mg/L左右。在保證氧化效果的同時(shí),反應時(shí)間越短越好,可減小池體容積、節省投資。因此,最佳Fenton氧化反應時(shí)間確定為1.0 h。

    2.3 預處理效果

    在上述優(yōu)化條件下得到的Fenton氧化出水經(jīng)絮凝沉淀工藝處理后,上清液的水質(zhì)指標為:COD<2 250 mg/L,BOD5/COD>0.28,ρ(NH4+-N)<40 mg/L,含油量小于50 mg/L。

    在最佳運行參數下,內電解工段對COD的去除率達到40%以上,Fenton氧化—絮凝沉淀工段對COD的去除率達到25%以上。

    綜上所述,內電解—Fenton氧化—絮凝沉淀的化學(xué)集成技術(shù)對廢水的總COD去除率大于55%,處理后的廢水BOD5/COD大于0.28,不添加稀釋新水即可進(jìn)入后續生化處理系統。該工藝占地面積小、系統結構簡(jiǎn)單、易于工業(yè)化,廢水預處理成本為4~5元/t。具體參見(jiàn)http://www.sharpedgetext.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

    3 結論

    a)內電解工段的填料采用鋼鐵鐵屑與活性炭的混合物(體積比1∶1),最佳運行參數為HRT 1.0 h、進(jìn)水pH 2.6~3.1,對COD的去除率達到40%以上。

    b)Fenton氧化工段的最佳運行參數為Fe2+加入量200 mg/L,H2O2加入量1 000 mg/L,進(jìn)水pH 3.0左右,反應時(shí)間1.0 h。Fenton氧化—絮凝沉淀工段對COD的去除率在25%以上。

    c)內電解—Fenton氧化—絮凝沉淀的化學(xué)集成技術(shù)對廢水的總COD去除率大于55%,處理后的廢水BOD5/COD大于0.28,不添加稀釋新水即可進(jìn)入后續生化處理系統。該工藝占地面積小、系統結構簡(jiǎn)單、易于工業(yè)化,廢水預處理成本為4~5元/t。

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