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    高COD和高氨氮餐廚廢水處理技術(shù)

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2015-1-24 8:58:12

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

    膜生物反應器是將膜分離技術(shù)與傳統的活性污泥法組合而成的污水處理新工藝,在污水處理領(lǐng)域發(fā)揮著(zhù)越來(lái)越重要的作用。但隨著(zhù)廢水排放要求的提高,單一的膜生物反應器很難滿(mǎn)足對高氮、高磷廢水去除率的要求,所以組合式膜生物反應器的應用越來(lái)越普遍,具有較好的發(fā)展前景。

    A/O-MBR工藝是將前置反硝化脫氮工藝與膜分離技術(shù)結合的具有高效脫氮除碳功能的組合工藝。一方面,膜生物反應器可截留世代周期較長(cháng)的硝化細菌,使硝化細菌在反應器中富集,硝化進(jìn)程較為完全;另一方面,硝化產(chǎn)生的硝態(tài)氮可通過(guò)前置反硝化轉變成氮氣,使高氨氮廢水中的氨氮得到很好的去除,提高出水的總氮去除率。張爽等應用A/O-MBR工藝處理高濃度氨氮廢水時(shí),出水COD、氨氮及TN的平均去除率分別達到96.17%、97.76%、76.29%。

    餐廚垃圾處理過(guò)程產(chǎn)生的廢水水質(zhì)復雜,具有高氨氮、高COD、高鹽分和高SS等特點(diǎn),處理難度較大,特別是餐廚廢水中含有較高濃度的氮素,如不進(jìn)行深度處置隨意排放,可引起水體富營(yíng)養化。目前,我國很多城市對餐廚垃圾及相關(guān)廢水的處理處置都制定了嚴格的法律法規。筆者應用A/O-MBR工藝探索餐廚廢水中COD及高濃度氨氮的去除機制,以滿(mǎn)足餐廚廢水的接管排放標準,同時(shí)也為餐廚廢水處理的實(shí)際工程應用提供參考。

    1 材料與方法
     
    1.1 試驗裝置與工藝流程
     
    試驗裝置位于蘇州某餐廚處理公司內,其工藝流程如圖 1所示。

     A/O-MBR由不銹鋼板制成,總有效容積為 200 L。因脫氮需要,將其分為缺氧池+好氧池+MBR池3個(gè)部分。缺氧池與好氧池容積比為1∶3。MBR池中放置中國產(chǎn)PVDF簾式中空纖維膜,膜平均孔徑0.2 μm。

    在進(jìn)水泵作用下,原水由進(jìn)水池經(jīng)過(guò)1 mm的細格柵提升至缺氧池(圖 1)。采用攪拌器對缺氧池進(jìn)行攪拌,好氧池由曝氣泵曝氣,MBR池內安裝穿孔曝氣管,采用鼓風(fēng)機曝氣。采用出水泵使MBR池中的混合液經(jīng)過(guò)膜組件,完成膜過(guò)濾,由回流泵將MBR池的污泥及硝化液回流至缺氧池進(jìn)行反硝化。通過(guò)繼電器控制出水,MBR出水方式為抽8 min,停2 min。整個(gè)試驗期間定期排泥,MLSS控制在6~13 g/L,通過(guò)投加NaHCO3調節pH在6.5~8.0。

    1.2 餐廚廢水水質(zhì)
     
    試驗用水為蘇州某餐廚公司餐廚垃圾濕熱水解后產(chǎn)生的廢水,取自綜合池。經(jīng)過(guò)除雜預處理后其水質(zhì)如表 1所示。

    項目

    COD/ ( mg·L -1 )

    NH 4 + -N/ ( mg·L -1 )

    NO 3 - -N/ ( mg·L -1 )

    TN/ ( mg·L -1 )

    pH

    顏色

    數值

    5.0×10 3 ~8.0×10 3

    800~1100

    46~85

    1006~1700

    7.78~8.16

    黑色

    由表 1可以看出,該廢水呈偏堿性,且具有較高的COD、氨氮及總氮,碳氮比在3~6。

    1.3 測定項目與方法
     
    COD的測定采用重鉻酸鉀法;氨氮測定采用納氏試劑光度法;硝態(tài)氮測定采用紫外分光光度法;總氮測定采用過(guò)硫酸鉀氧化-紫外分光光度法;MLSS測定采用重量法;DO、溫度測定采用METTLER TOLEDO便攜式溶氧儀。

    1.4 試驗方法
     
    為了優(yōu)化A/O-MBR工藝對餐廚廢水中高COD及高氨氮的去除效果,試驗共設計了7個(gè)工況,具體的試驗方法如表 2所示。

    工況

    時(shí)間 /d

    HRT/d

    SRdT/

    回流比 /%

    好氧池 DO/ ( mg·L -1 )

    缺氧池

    好氧池

    總 HRT

    1

    1~16

    3

    12

    15

    200

    2

    2

    17~36

    2.5

    10

    12.5

    30

    200

    2

    3

    37~57

    2

    8

    10

    30

    300

    2

    4

    58~78

    1.5

    6

    7.5

    30

    300

    2

    5

    79~99

    1.2

    4.8

    6

    30

    300

    2

    6

    100~120

    0.9

    3.6

    4.5

    30

    300

    2

    7

    121~140

    0.6

    2.4

    3

    30

    300

    2

    注:回流比為 MBR 池回流到缺氧池的回流比。

    2 結果與討論
     
    2.1 A/O-MBR組合工藝對COD的去除效果
     
    在反應器運行的140 d中,對MBR上清液及出水的COD進(jìn)行連續監測。圖 2為A/O-MBR工藝對COD的去除效果。反應器進(jìn)水COD在5.0×103~8.0×103 mg/L波動(dòng),平均進(jìn)水COD為6 693 mg/L。盡管進(jìn)水COD呈現波動(dòng)趨勢,但出水COD穩定在較低水平。組合工藝出水的平均COD為277 mg/L,平均COD去除率達到95.68%。HRT和SRT的調整對COD去除效果影響不大,這表明MBR內較高的污泥濃度增強了反應器抗沖擊負荷的能力。Xiang Zheng等采用A/O-MBR工藝處理染色廢水,COD和BOD5去除率分別達到92.4%、98.4%。

     由圖 2可知,MBR上清液的COD均值為760 mg/L,要比出水COD均值高很多。分析原因可能是餐廚廢水含有較多的難降解大分子有機物質(zhì),在膜的截留作用下滯留于反應器內,使反應器上清液COD維持在較高水平。由于膜的高效截留,保證了出水水質(zhì)的穩定。膜的截留作用對COD去除的平均貢獻率為7.58%。

    在反應器運行的第43~52天,在進(jìn)水中投加了較多的甲醇作為碳源,使得這段時(shí)間內進(jìn)水COD比較高(12 000 mg/L左右),投加碳源的主要目的是增強反硝化效果,消除反應器中積累的硝酸鹽。

    2.2 A/O-MBR組合工藝的硝化與反硝化效果
     
    2.2.1 對NH4+-N的去除效果
     
    A/O-MBR對NH4+-N的去除效果如圖 3所示。由圖 3可知,A/O-MBR在140 d的運行中獲得了較好的硝化效果。系統進(jìn)水NH4+-N在800~1 100 mg/L之間波動(dòng),系統出水NH4+-N的平均質(zhì)量濃度為2.16 mg/L,平均去除率為99.78%。在HRT不斷減小的情況下,對NH4+-N的去除效果未產(chǎn)生影響?梢(jiàn),膜的高效截留作用使反應器內富集了大量硝化細菌,相對于傳統的活性污泥工藝,顯著(zhù)增強了系統的硝化效果。將回流比由200%提高至300%,也未對硝化效果產(chǎn)生明顯影響。同時(shí)膜的截留作用對NH4+-N的去除作用微乎其微,平均貢獻率為0.03%。張爽等運用A/O-MBR處理高濃度氨氮廢水,當硝化液回流比為2,碳氮比為6時(shí),對NH4+-N的平均去除率高達97.76%,同時(shí)膜截留作用對NH4+-N去除的平均貢獻率為0.9%。這與本試驗的結果較一致。

     2.2.2 NO3--N的變化
     
    圖 4為反應器內NO3--N的變化趨勢。由圖 4可知,MBR上清液及出水的NO3--N經(jīng)歷了較大變化,反應器出水NO3--N容易積累。分析原因主要是由于餐廚廢水是高氨氮的廢水,A/O-MBR硝化作用比較強,會(huì )產(chǎn)生大量的NO3--N,這需要系統具有較強的反硝化作用,及時(shí)將產(chǎn)生的NO3--N轉化成N2。但餐廚垃圾濕熱水解后產(chǎn)生廢水中的COD有相當部分是可生化性比較差的有機物質(zhì),這使得反硝化可利用的碳源不足,嚴重削弱了系統的反硝化效果,導致NO3--N積累。

     在反應的前25 d,出水的NO3--N不斷上升,第25天時(shí)出水NO3--N高達542 mg/L。投加甲醇作為碳源之后,出水的NO3--N在富碳源情況下被迅速消耗。在第58~88天進(jìn)行了最佳碳源(甲醇)投加量的探索性試驗。在投加少量碳源的情況下,可以看到第58~73天NO3--N依然出現緩慢的積累。增加碳源投加量后,出水硝態(tài)氮下降。向廢水中投加1 500 mg/L甲醇時(shí),反應器中基本沒(méi)有NO3--N積累。在反應器運行后期,出水NO3--N穩定在20 mg/L左右。Jinyou Shen等運用A/O-MBR工藝處理高濃度硝酸鹽(3 600 mg/L)廢水,當控制反應器的pH在7.5~8.5、碳氮比為1.56、HRT為30 h時(shí),硝酸鹽氮去除率為99.9%,并且反應器中無(wú)亞硝態(tài)氮的積累,這個(gè)結果與筆者投加碳源情況下獲得的結果較一致。

    2.2.3 對TN的去除效果
     
    圖 5為A/O-MBR工藝對TN的去除效果。

     由圖 5可知,進(jìn)水TN在1 027~1 527 mg/L之間波動(dòng),出水TN則在25~576 mg/L之間波動(dòng),去除率為54.14%~97.46%,平均去除率為78.88%,其中膜截留作用對TN去除的平均貢獻率為2.47%。潘懿等應用A/O-MBR處理城市污水,MBR段污泥質(zhì)量濃度為18~21 g/L、HRT為4.4~4.8 h、回流比為300%時(shí),TN去除率達到76.1%,這兩篇文獻報道的去除率與試驗得出的TN平均去除率比較接近。

    由圖 4和圖 5分析可知,出水TN的變化趨勢與出水NO3--N的變化呈現一致性,且出水TN大部分是由NO3--N的積累引起的,只有少量的有機氮和氨氮。因此提高出水TN去除率的方法是增加系統對NO3--N的去除效果,即增強系統的反硝化效果。

    2.3 最佳碳源投加量的探索
     
    一般污水中的BOD5/TN>3~5即認為碳源充足,無(wú)需外加碳源。在試驗的第58~88天,將硝化液回流比設置為300%,考察進(jìn)水投加不同量的甲醇(體積分數>99%)作為碳源對系統脫氮效果的影響,投加量分別為500、1 000、1 500、2 000 mg/L(以甲醇所占的COD計)。 圖 6為不同甲醇投加量下,進(jìn)、出水TN及NO3--N的變化趨勢。

     由圖 6可知,當進(jìn)水中的甲醇投加量為500、 1 000 mg/L時(shí),出水中的NO3--N依然會(huì )累積,出水TN和NO3--N呈現上升趨勢,出水TN由最初的78 mg/L逐步提高到309 mg/L,NO3--N由65 mg/L提高到283 mg/L。當甲醇投加量≥1 500 mg/L時(shí),出水的TN和NO3--N逐漸下降,出水TN由309 mg/L降至101 mg/L,NO3--N由283 mg/L降至63 mg/L。在反應器運行后期,當進(jìn)水投加甲醇1 500 mg/L時(shí),出水NO3--N很少積累(20 mg/L左右),出水TN<80 mg/L,獲得了良好的反硝化效果。具體參見(jiàn)http://www.sharpedgetext.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

    2.4 反應器內MLSS的變化及膜污染情況
     
    MBR池的跨膜壓差在經(jīng)歷了開(kāi)始9 d的緩慢增長(cháng)后,在第10天開(kāi)始快速上升,于第28天達到22 kPa,此時(shí)取出膜組件進(jìn)行第1次清洗及藥劑浸泡。隨后當反應器維持較高的污泥質(zhì)量濃度(9~13 g/L)時(shí),TMP增長(cháng)緩慢,在100多天的運行中未進(jìn)行膜清洗。膜清洗步驟為先對膜面進(jìn)行簡(jiǎn)單的物理清理,然后進(jìn)行化學(xué)清理;瘜W(xué)清理時(shí)先用質(zhì)量分數為0.5%的次氯酸鈉溶液浸泡5 h,再用質(zhì)量分數為2%的檸檬酸鈉溶液浸泡4 h,最后用清水浸泡。膜組件清洗后取得了良好的效果。

    膜生物反應器內MLSS的變化趨勢大體上為波動(dòng)中上升。MLSS由最初的4.727 g/L逐步上升,最終穩定在9~13 g/L。MLSS波動(dòng)的主要原因是對反應器進(jìn)行了排泥操作。在反應器運行約兩周后對其進(jìn)行排泥,初始的排泥量約為反應器體積的1/20,之后隨著(zhù)進(jìn)水負荷的增加,適當增加排泥量,最后使反應器的污泥質(zhì)量濃度維持在9~13 g/L左右。

    3 結論
     
    (1)采用A/O-MBR工藝處理餐廚廢水,出水 COD、NH4+-N、TN的平均質(zhì)量濃度分別為277、2.16、271 mg/L,平均去除率分別為95.68%、99.78%、79.43%,系統對TN去除效果不理想與反硝化可利用的碳源不足及碳氮比偏低有關(guān)。(2)由于反硝化不足造成系統對TN去除效果不理想,在回流比為300%的情況下,向進(jìn)水投加1 500 mg/L(以COD計)以上的甲醇作為碳源,出水的COD、NH4+-N、TN平均為275、2.10、71 mg/L,對應的平均去除率分別達到95.35%、99.77%、95.01%。(3)將MBR池的MLSS控制在9~13 g/L時(shí),膜壓增長(cháng)緩慢。

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