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    含鹽煉油污水處理方法

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2015-1-31 8:54:18

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

    煉油廢水含有大量石油類(lèi)物質(zhì)、硫化物、揮發(fā)酚等有毒污染物,水質(zhì)水量變化大,沖擊負荷高,大多數煉油污水設施運行效果并不理想,出水經(jīng)常超標。隨著(zhù)污水排放標準愈加嚴格,煉油污水處理設施運行面臨著(zhù)更大的困難。

    天津石化公司按污染程度不同,將煉油裝置各污染源產(chǎn)生的污水分別引入含油污水系統和含鹽污水系統。其中水量大、污染程度輕的污水引入含油污水處理系統,采用隔油+氣浮+生化工藝處理,出水經(jīng)雙膜處理后回用。而水量小、污染程度高的含堿污水、含硫污水、高含鹽污水等則經(jīng)過(guò)預處理后排入含鹽污水處理系統集中處理,合格污水直接外排。

    1 天津石化含鹽污水處理裝置

    天津石化動(dòng)力部的含鹽污水處理裝置于2010年改造完工正式投用,源水主要有電脫鹽污水、循環(huán)水排污、堿渣污水(含乙烯堿渣、催化汽油堿渣、液態(tài)烴堿渣等)、化學(xué)水站排污、含油污水回用裝置排污等。該裝置設計處理能力為250 m3/h,設計進(jìn)水水質(zhì)為COD1 500 mg/L、油類(lèi)300 mg/L、硫化物10 mg/L、氨氮50 mg/L、鹽3 000 mg/L;出水標準為COD60mg/L、油類(lèi)5 mg/L、硫化物1 mg/L、氨氮8 mg/L。

    由于含鹽污水成分復雜,水質(zhì)水量波動(dòng)大,易形成沖擊,故該工程采用三段生化處理工藝。具體流程為:含鹽污水 →均質(zhì)調節罐→隔油池→渦凹氣浮池→溶氣氣浮池→純氧曝氣池→中沉池→鼓風(fēng)曝氣池→二沉池→BAF 池→排放。其中純氧曝氣負荷高、耐沖擊性能強、處理效果穩定,作為一段生化單元可減輕后續工藝的負荷。三段生化采用BAF 工藝,對二段出水進(jìn)行深度處理,保證出水穩定達標排放。該工程的設備與構筑物主要參數:調節罐容積10 000 m3,隔油池水平流速3.5 mm/s,純氧曝氣、鼓風(fēng)曝氣、BAF 的COD容積負荷分別為2.2、0.34、0.12kg/(m3·d),中沉池與二沉池的表面負荷均為0.6m3/(m2·h)。

    2 運行情況與調整措施

    2.1 前期運行情況及存在問(wèn)題

    含鹽污水裝置自2010 年試運行,運行較為平穩,出水符合排放標準要求。表1 為2011 年1-3 月的含鹽污水裝置出水情況,可以看出裝置排水完全符合排放要求。自2011 年4 月開(kāi)始,天津石化根據生產(chǎn)需要相繼將25 m3/h 苯酚丙酮廢水和15 m3/h 污泥脫水液引入到含鹽污水裝置中。隨著(zhù)這兩種廢水的引入,含鹽污水裝置受到較大影響,具體表現為:氣浮設施出水渾濁;氧曝池與鼓曝池污泥沉降性差,中沉池與二沉池出水混濁且含有大量懸浮物,COD波動(dòng)劇烈;BAF 池頻繁反沖洗,出水渾濁發(fā)黃;氣浮池出水油>70 mg/L,鼓曝池出水COD>150 mg/L,BAF 出水COD則超過(guò)70 mg/L。

     2011 年5 月27 日-6 月1日苯酚丙酮裝置停車(chē)檢修,期間無(wú)該類(lèi)廢水排放。表2 為停車(chē)前后含鹽污水裝置的水質(zhì)情況對比。停車(chē)前純氧進(jìn)水、純氧曝氣出水、鼓風(fēng)曝氣出水與BAF 出水的COD平均為1 236、169、142、72 mg/L。而停進(jìn)苯酚丙酮廢水后,上述單元出水COD分別為608、117、102、54 mg/L,均呈緩慢下降趨勢。停水后5 月29日至6 月1日BAF 出水COD均<60 mg/L?梢(jiàn)苯酚丙酮廢水對污水處理裝置的巨大沖擊。

     2.2 苯酚丙酮廢水與污泥脫水液的水質(zhì)分析

    對上述兩種廢水進(jìn)行持續監測,結果顯示苯酚丙酮廢水的pH 在12~14,石油類(lèi)在300~400 mg/L,COD為4 000~13 000 mg/L,含鹽量40 000~60 000mg/L。引入苯酚丙酮廢水后,含鹽污水裝置進(jìn)水的含鹽量?jì)粼? 000 mg/L,高于污水裝置設計進(jìn)水含鹽量1 倍以上。

    污泥脫水液來(lái)源于污泥脫水裝置。由于離心脫水機運行不正常,排放的脫水液混濁發(fā)黑并含有大量細小懸浮物,其COD在1 000~8 000 mg/L 波動(dòng),SS>1 000 mg/L。這些細小懸浮物與均質(zhì)罐、兩級氣浮出水中的黑色細小懸浮物形態(tài)基本相似。監測數據表明,BAF 池進(jìn)水SS>250 mg/L,超過(guò)進(jìn)口設計值(120 mg/L)兩倍以上。大量SS 在BAF 池內快速積累引起頻繁反沖洗,填料表面的生物膜被嚴重破壞,處理效果隨之下降,出水COD很快超過(guò)70 mg/L。

    2.3 混凝實(shí)驗

    取溶氣氣浮出水進(jìn)行混凝實(shí)驗。當PAC 用量為20 mg/L,水樣表面有少量浮油,顏色呈暗綠色;當PAC 用量為50 mg/L,產(chǎn)生大量墨綠色絮體沉淀,上清液無(wú)色透明;二沉池出水在加入PAC 前呈渾濁的淡黃色,加入10 mg/L PAC 后出現較多絮體,沉淀1 h 后上清液變得無(wú)色透明。

    混凝實(shí)驗結果進(jìn)一步證明苯酚丙酮廢水的無(wú)機鹽和脫水液的高SS 對含鹽污水處理裝置有影響。無(wú)機鹽會(huì )對生化單元的微生物產(chǎn)生抑制,導致污泥活性下降、污泥松散和沉降性能變差、出水懸浮物增加。高濃度無(wú)機鹽會(huì )造成活性污泥中毒,活性與分解污染物性能下降,出水COD升高;活性污泥的凝聚性與吸附性相應下降,對SS 吸附量減少。大量的SS 穿過(guò)純氧曝氣與鼓風(fēng)曝氣單元,與高濃度COD一同進(jìn)入BAF 池形成沖擊。

    2.4 裝置的運行調整

    根據監測數據和現場(chǎng)實(shí)驗結果,首先減少苯酚丙酮廢水量至5 m3/h 以降低進(jìn)水含鹽量,待生化單元運行穩定后再逐漸提高苯酚丙酮廢水量;通過(guò)污泥調理、優(yōu)化離心機運行參數等措施,控制污泥脫水液的COD<800 mg/L;利用廢棄的污水池作為緩沖池,將污泥脫水液排入其中,沉淀24 h 后再送入含鹽污水裝置。如污泥脫水液含有大量SS,則加入適量混凝劑將SS 沉淀后再排入污水裝置。

    增加氣浮池的混凝劑投加量,確保出水中油小于30 mg/L;在池內投加適量PAC 以提高污泥沉降性;調整純氧曝氣池和鼓風(fēng)曝氣池的排泥方式,通過(guò)少量多次排泥方式將池內的中毒污泥、死泥置換出來(lái);通過(guò)加大污泥回流比、適時(shí)適量排泥等方法,將2 單元的污泥質(zhì)量濃度分別提高到8 000、4 000 mg/L以上,以加快耐鹽污泥的培養,提高污泥抗沖擊性能。

    2.5 調整后的運行效果

    經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的調整優(yōu)化,含鹽污水裝置的處理能力逐漸恢復,出水各項指標不斷好轉,運行情況漸趨平穩,基本達到排放標準。隨后逐漸增加苯酚丙酮廢水的水量,至9 月底其進(jìn)水量已達25 m3/h。圖1~圖4 為2011 年10 月含鹽污水裝置運行情況,進(jìn)水量240~320 m3/h,進(jìn)水含鹽4 230~6 150 mg/L(平均5 237 mg/L)。圖1、圖2 分別為對石油類(lèi)和氨氮的處理情況,圖3、圖4 為對COD的處理情況。

    由圖1 可見(jiàn),當進(jìn)口石油類(lèi)為30~582 mg/L(平均103 mg/L)時(shí),氣浮出口的石油類(lèi)物質(zhì)平均為32mg/L,氣浮裝置除油能力顯著(zhù)提高。圖1、圖2 表明,純氧曝氣與鼓風(fēng)曝氣對石油類(lèi)和氨氮的去除效果較好。而圖3、圖4 表明,當純氧曝氣進(jìn)口COD為847mg/L,鼓風(fēng)曝氣出口處COD僅有89.5 mg/L。顯然兩級生化對氨氮、石油類(lèi)和COD的去除效果均較好,為BAF 進(jìn)一步降解COD創(chuàng )造了良好條件。從圖4可以看出,BAF 池出口處的COD平均為51 mg/L,水質(zhì)優(yōu)于排放標準。

    至2012 年1 月底含鹽污水裝置運行正常,各項出水指標達到排放要求,極大地減輕了當地水環(huán)境污染壓力。具體參見(jiàn)http://www.sharpedgetext.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

    3 經(jīng)濟性分析

    新鮮水費用為54.0 萬(wàn)元/a,蒸汽費81.6 萬(wàn)元/a,藥劑費325.2 萬(wàn)元/a,電費288.0 萬(wàn)元/a,人工費289.2 萬(wàn)元/a,維護管理費15.9 萬(wàn)元/a,折舊費151.2萬(wàn)元/a,總計運行費用約1 205.1 萬(wàn)元/a,實(shí)際處理水量為200 萬(wàn)t/a,則處理成本6.03 元/m3。

    4 結論

    工程實(shí)踐表明,采用三級生化工藝處理污染程度嚴重、水質(zhì)復雜的含鹽煉油污水是可行的。進(jìn)水含鹽量較高時(shí)會(huì )對污水處理裝置產(chǎn)生較大沖擊,污染物去除率下降,污泥沉降性變差,出水SS 升高。通過(guò)調整優(yōu)化運行參數能夠提高污水處理裝置的耐鹽能力,在高鹽度下能夠穩定運行達標排放,出水水質(zhì)達到GB 8978-1996 的一級標準要求。

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