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    煉油廢水處理方法

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2015-1-28 15:15:37

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

    煉油廢水是廢水水量較大的一類(lèi)工業(yè)廢水,具有污染物種類(lèi)多、成分復雜、毒性大以及危害嚴重的特點(diǎn)。我國目前尚有為數眾多的百萬(wàn)噸級以下的地方煉油廠(chǎng)在運行,近年來(lái)國家與地方環(huán)保要求日趨嚴格,而地方煉油廠(chǎng)普遍存在廢水處理工藝落后,改造用地有限,財力不足等實(shí)際情況。因此,在原有老舊廢水處理系統基礎上進(jìn)行升級改造,設計出行之有效的、低成本、路線(xiàn)靈活、適應性強、處理效果穩定的處理工藝以滿(mǎn)足現行污水排放標準成為煉油廢水處理中一項緊迫的技術(shù)難題。

    1 廢水處理站現狀分析
     
    1.1 廢水處理站概況
     
    本工程位于黑龍江省某地方煉廠(chǎng)廢水處理站,該站始建于20世紀70年代,雖經(jīng)數次改造,但仍不能滿(mǎn)足排放要求。該廠(chǎng)設計煉油能力為6.0×105 t/a,生產(chǎn)旺季廢水產(chǎn)量為60 m3/h。改造前工藝路線(xiàn)為:隔油+兩級氣浮+生物處理。其中,隔油、兩級氣浮系統運行基本正常。原有生化處理構筑物為近年已罕見(jiàn)的合建式曝氣沉淀池,近年改造中加入了球形填料,但存在填料濾網(wǎng)腐蝕破損、填料流失嚴重、曝氣不均勻、有效反應容積偏小等問(wèn)題。

    1.2 廢水處理站現狀問(wèn)題分析
     
    本廢水處理站所用的物化+生化的基本工藝路線(xiàn)是煉油廢水處理廣泛采用的路線(xiàn),也是經(jīng)實(shí)踐檢驗行之有效的路線(xiàn),但出水水質(zhì)卻不達標。經(jīng)現場(chǎng)調研分析,問(wèn)題包括以下五方面:

    (1)生化反應池容積偏小,有效容積僅800 m3,以實(shí)際進(jìn)水水質(zhì)核算COD容積負荷為1.16 kg/(m3·d),NH3-N容積負荷為0.22 kg/(m3·d),此負荷對于生化性較好的生活污水偏高,對比文獻中幾個(gè)類(lèi)似水質(zhì)案例其負荷也偏高,對于生化降解性較差的煉油石化廢水更是明顯不合理,這是該站污水 處理長(cháng)期不達標的主要原因。

    (2)煉油廢水水質(zhì)因原油油品、產(chǎn)品調整等原因存在經(jīng)常性波動(dòng),而活性污泥法工藝本身對煉油廢水的沖擊負荷耐受力不足,一次沖擊往往導致系統數日無(wú)法正常運行。

    (3)供氧裝置采用穿孔曝氣裝置,陳舊、落后且破損較多,溶解氧傳質(zhì)效果差,曝氣分布不均,實(shí)測溶解氧<1 mg/L。

    (4)合建式曝氣沉淀池自身存在缺陷。這種曝氣池的污水在池中短路機會(huì )多,實(shí)際水力停留時(shí)間往往僅為名義停留時(shí)間的1/5~1/3,實(shí)際屬于短時(shí)曝氣。此池型30多年前在國內曾一度流行,但在隨后的實(shí)踐過(guò)程中逐漸被淘汰、消失。

    (5)未能提供硝化反應所需的最佳pH環(huán)境,煉油廢水在生化降解過(guò)程中,因硫化物被微生物氧化以及硝化反應,污水的pH很快由8.0~8.5下降到5.5~6.0,而硝化菌對pH變化十分敏感,其中亞硝酸菌和硝酸菌分別在pH為7.0~7.8和7.7~8.1時(shí)活性最強,pH超出此范圍,亞硝酸菌和硝酸菌活性就大大減少,當pH降到5~5.5時(shí),硝化反應幾乎停止。

    2 工藝流程
     
    2.1 設計進(jìn)出水水質(zhì)及水量
     
    本工程設計水量60 m3/h。設計進(jìn)出水水質(zhì)見(jiàn)表 1。

    表 1 設計進(jìn)出水水質(zhì)

    項目

    pH

    揮發(fā)酚

    硫化物

    NH3-N

    石油類(lèi)

    COD

    設計進(jìn)水最高

    10

    76

    84

    125

    680

    設計進(jìn)水平均

    9.5

    48

    41

    75

    470

    出水標準

    6 ~ 9

    0.5

    1

    15

    10

    100

    注:進(jìn)水中石油類(lèi)物質(zhì)含量很高,無(wú)法準確檢測;出水滿(mǎn)足《污水綜合排放標準》( GB 8978—1996 )的一級標準。

    2.2 工藝流程
     
    根據進(jìn)出水水質(zhì)情況以及廢水處理站現有生物處理構筑物實(shí)際情況,本工程工藝設計為雙模式、三段式生物接觸氧化工藝,工藝流程見(jiàn)圖 1。

     2.3 工藝說(shuō)明
     
    首先將煉油廢水進(jìn)行隔油、氣浮等物化預處理,去除廢水中含有的全部浮油、大部分乳化油及其他固體懸浮物,盡可能減小后續生化處理系統污染物負荷。

    經(jīng)過(guò)預物化的廢水進(jìn)入到三段式生化接觸處理系統。每段生化接觸處理系統中均布置有彈性填料,池底部均設有微孔曝氣系統。煉油廢水水質(zhì)與每批次入廠(chǎng)原油品質(zhì)密切相關(guān),因此第一段生物接觸池為缺氧、好氧兩用生物接觸池。當廢水水質(zhì)較好時(shí)(COD≤350 mg/L、NH3-N≤45 mg/L),第一段生物接觸池設為缺氧生物接觸池,與之配套的大功率羅茨鼓風(fēng)機關(guān)閉,而池底的小功率潛水攪拌機啟動(dòng),實(shí)現低功耗運行,全池溶解氧質(zhì)量濃度<0.2 mg/L,呈缺氧狀態(tài)。此時(shí)發(fā)生前置反硝化反應。當廢水水質(zhì)較差時(shí)(COD>350 mg/L,NH3-N>45 mg/L),第一段生物接觸池切換為好氧生物接觸氧化池,與之配套的羅茨鼓風(fēng)機啟動(dòng),潛水攪拌機關(guān)閉。此時(shí)三段生物接觸池雖然均為好氧生物接觸氧化池,但各段發(fā)生的主要反應類(lèi)型不同,反應控制條件不同,優(yōu)勢菌種不同,主要削減污染物類(lèi)型也不同。第一段主要去除硫化物等小分子污染物,第二段主要去除揮發(fā)酚等有機污染物,并向其中定量投加磷酸鹽,以調整補充微生物必需的營(yíng)養物質(zhì),第三段主要去除氨氮,根據pH控制器反饋的數值,由PLC控制計量泵向其中定量精確投加氫氧化鈉和碳酸鈉的混合溶液,補充硝化反應所需堿度,并調整系統pH在7.5~8.0,使其處于硝化反應的最佳pH范圍。

    當廢水水質(zhì)較好時(shí),第三段處理出水部分回流至第一段生化池(此時(shí)為缺氧反應池),由電磁流量計測定流量,閥門(mén)調節回流比在50%~100%。第一段生物接觸池完成前置反硝化反應,可降解約25%有機污染物,同時(shí)增加水中堿度,有效減小第三段加堿量,節省藥劑費用。當廢水水質(zhì)較差時(shí),第三段處理出水回流量減小,甚至關(guān)閉回流,以保證廢水在系統中呈推流式流態(tài),保證各段的反應推動(dòng)力和實(shí)際停留時(shí)間。

    三段生化接觸處理系統整體為推流式,而每段內部流體呈內循環(huán)完全混合態(tài),實(shí)現推流式和完全混合式的組合。這樣既具有推流式反應推動(dòng)力強,各段優(yōu)勢專(zhuān)屬菌群固定等優(yōu)點(diǎn),又具有完全混合式抗沖擊負荷能力強、出水水質(zhì)穩定的特點(diǎn)。每段生化池內部設計為內循環(huán)式,水流隨曝氣器布置位置呈明顯中心上升、周邊下降的流態(tài),增強了溶解氧、污染物與微生物之間的傳質(zhì)效果,對填料上生物膜沖刷力較強,有利于生物膜的更新。

    本設計能夠形成生物接觸池體內循環(huán)完全混合態(tài)卻并不像傳統工藝那樣依靠設置中心導流筒或隔墻,而是依靠池型結構與曝氣區域布置。生物接觸池體為圓形,而填料支架整體為圓的內接正方形,曝氣系統位于填料支架的正下方。因此,隨曝氣的進(jìn)行,在正方形曝氣區域形成明顯的向上流,而曝氣區域外的4個(gè)圓缺區域則形成明顯的向下流,從而形成強烈的內循環(huán)完全混合狀態(tài)。

    第三段生物接觸池出水進(jìn)入斜管沉淀池,由于生物接觸氧化以生物膜工藝為主體,兼有少量活性污泥存在,系統整體污泥產(chǎn)率較低。因此斜管沉淀池底部污泥主要由正常老化脫落的老、舊生物膜組成,少量為活性污泥。沉淀池底部污泥輸送由氣提完成,僅需要從生化池曝氣主管中引出一根支管,即可完全滿(mǎn)足全沉淀池污泥輸送需要,節省了設備投資和運行費用。污泥一部分被輸送至污泥儲池,進(jìn)行污泥處理,一部分則回流至第三段生化池入水口,以適當補充池內污泥。由于本工藝采用的生物接觸氧化以生物膜工藝為主,具體的污泥外排與污泥回流比例根據生物池每日實(shí)測污泥濃度通過(guò)閥門(mén)做調整,一般情況下,外排和回流各50%。

    2.4 生化處理系統主要設計參數
     
    一段生化池:共計2座,單座有效容積353 m3,填料容積265 m3,填充率75%,水力停留時(shí)間11.7 h;潛水攪拌機2臺,2.2 kW;羅茨風(fēng)機2臺,Q=6.85m3/min,P=58.8 kPa,N=22 kW。

    二段生化池:共計2座,單座有效容積508 m3,填料容積380 m3,填充率75%,水力停留時(shí)間16.9 h。

    三段生化池:共計1座,有效容積685 m3,填料容積400 m3,填充率58%,水力停留時(shí)間11.4 h。

    斜管沉淀池:共計1座,水力負荷1.0 m3/(m2·h),有效沉淀面積60 m2。

    加藥系統:碳酸鈉、氫氧化鈉加藥系統1套,含藥槽1個(gè),V=2 m3,攪拌機1臺,190 r/min,0.55 kW;機械隔膜計量泵2臺,Q=240 L/h,P=0.7 MPa,N=0.25 kW,配藥質(zhì)量分數10%。磷酸鹽加藥系統1套,含藥槽1個(gè),V=2 m3,攪拌機1臺,190 r/min,0.25 kW;電磁計量泵2臺,Q=24 L/h,P=0.5 MPa,N=0.026 kW,配藥質(zhì)量分數10%。

    3 工程實(shí)施、調試及運行效果
     
    3.1 工程實(shí)施
     
    本工程實(shí)施包括土建施工、設備安裝及電氣、自控系統施工。土建施工包括拆除原有曝氣沉淀池內部斜坡(漿砌毛石結構)、新建斜管沉淀池、風(fēng)機房、加藥間等。設備安裝包括填料支架安裝、填料綁扎、安裝曝氣管線(xiàn)、羅茨風(fēng)機、加藥系統等,F場(chǎng)施工共計44 d。

    3.2 生化系統啟動(dòng)
     
    由于煉油、石化廢水的特殊性,尤其在無(wú)法取得相同水質(zhì)活性污泥的情況下,其生化系統啟動(dòng)較困難。取當地市政污水處理廠(chǎng)二沉池回流污泥進(jìn)行悶曝掛膜,持續7 d。先將預處理后的煉油廢水排入各生化池至約90%容積。接種污泥量按照可使得各生物池活性污泥質(zhì)量濃度達到約1 g/L進(jìn)行計算,先后共運泥250 m3,按各池容積比例分別排入各池,相當于投入絕干污泥約2 t。每日取樣1次,測悶曝中的生化池上清液的COD及NH3-N。為提供微生物所需的營(yíng)養物質(zhì),根據每日水樣測定結果,取居民小區化糞池的糞水加入悶曝中的生化池中,先后運糞水125 m3。調試前在各池不同位置預留了可供提起觀(guān)察的填料共計12串,每日從池中提起觀(guān)察掛膜效果。

    起初,掛膜效果并不明顯,僅能觀(guān)察到填料纖維之間附著(zhù)的污水中的各種固體雜質(zhì),而彈性填料纖維上仍可見(jiàn)透明本色,取污泥鏡檢也觀(guān)察不到有鐘蟲(chóng)等原生動(dòng)物。但長(cháng)時(shí)間悶曝后測定水質(zhì),主要污染物都取得明顯降解。這說(shuō)明對于用市政污水廠(chǎng)的污泥培養處理煉油廢水的微生物需要一個(gè)較緩慢的過(guò)程,在彈性填料上掛膜較慢。連續進(jìn)水24 d后,彈性填料上的灰褐色生物膜開(kāi)始快速出現,至28 d后,填料上已經(jīng)掛膜較多,且顏色逐漸變?yōu)樽睾稚,每根纖維絲上的生物膜約形成直徑4~6 mm的菌絲體,并可見(jiàn)大量絲狀菌。為鑒別是真正的生物膜還是簡(jiǎn)單附著(zhù)的活性污泥,將預留活動(dòng)填料串在污水中快速擺動(dòng)數次,以絲狀菌為主的生物膜未見(jiàn)脫落或減少,說(shuō)明生物膜已經(jīng)較好地以彈性填料為載體生長(cháng)其上。同時(shí),取生物膜鏡檢可以發(fā)現有鐘蟲(chóng)、輪蟲(chóng)等出現。這些現象標志著(zhù)生物膜外觀(guān)上的穩定和成熟,但出水水質(zhì)并不達標,主要污染物處理容積負荷也較低,說(shuō)明菌種還需要進(jìn)一步的馴化、穩定。至48 d后,生物膜外觀(guān)雖然沒(méi)有明顯變化,但系統出水水質(zhì)開(kāi)始逐漸好轉,出水開(kāi)始達標,并一直穩定運行。

    3.3 缺氧/好氧雙模式運行效果
     
    根據煉油廢水水質(zhì)波動(dòng)較大的實(shí)際情況,第一段生物池采用缺氧-好氧的雙模式設計。實(shí)踐證明,在水質(zhì)好與差兩種情況下,分別兩種模式下運行出水水質(zhì)均達到并優(yōu)于設計出水水質(zhì)。在入水水質(zhì)較好時(shí),采用缺氧模式運行,關(guān)閉曝氣風(fēng)機(額定功率22 kW),開(kāi)啟潛水攪拌機(額定功率8.8 kW),此運行功率降低了13.2 kW,日節電316.8 kW·h。若入水水質(zhì)許可,持續以該狀態(tài)運行,則可節電1.2×105 kW·h /a,節省電費近7萬(wàn)元/a。同時(shí),第一段生物池此時(shí)作為前置反硝化段運行,消耗一部分有機物的同時(shí)產(chǎn)生堿度,從而減少了后續單元的加堿量,實(shí)際運行中也證明加藥量減少了大約30%。水質(zhì)較差時(shí),采用好氧模式運行,開(kāi)啟曝氣風(fēng)機,關(guān)閉潛水攪拌機,第一段好氧接觸氧化池對廢水中較易降解有機物進(jìn)行降解,有效降低后續單元的污染物負荷,保證最終出水達標。

    3.4 調試穩定后運行效果
     
    經(jīng)過(guò)近80 d的調試,該煉油廢水生化處理系統進(jìn)入了穩定運行狀態(tài),廢水處理效果優(yōu)于設計排放指標。主要控制污染物指標中,NH3-N、COD、石油類(lèi)、硫化物、揮發(fā)酚平均去除率分別為92.68%、95.52%、92.14%、100%、100%;以上主要污染物相應的出水質(zhì)量濃度分別為1.4、42、1.9、0、0 mg/L。出水各項指標均優(yōu)于《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)的一級標準。

    3.5 國產(chǎn)填料使用效果
     
    以國產(chǎn)普通彈性填料(宜興產(chǎn),價(jià)格僅50元/m3)構建的生物膜接觸氧化系統造價(jià)低廉,對于煉油廢水,雖然其初期掛膜速度稍慢,一旦掛膜成功卻十分穩定,人為在水中劇烈抖動(dòng)仍不易脫落。填料上的掛膜以絲狀菌為主,肉眼可見(jiàn)無(wú)數根細纖維狀密集生長(cháng)的菌絲,耐水力沖刷性極強,且水力沖刷越強烈處菌絲越密集,這與筆者前期研究結果完全一致。運行穩定后,甚至生化池溢流出水堰的鋼板上都生長(cháng)有須狀菌絲。這些現象均說(shuō)明并驗證了絲狀菌有較強的生存能力和降解有機污染物的能力。

    3.6 處理成本分析
     
    本工程藥品平均消耗情況及直接運行成本如表 2所示。其中,藥劑費占總費用29.8%,電費占47.1%。

    表 2 廢水處理成本分析

    藥品

    用量

    單價(jià)

    總價(jià)

    備注

    KH 2 PO 4

    25 kg/d

    7.2 元 /kg

    180.0 元

    工業(yè)純顆粒固體

    NaOH

    80 kg/d

    2.0 元 /kg

    160.0 元

    工業(yè)純片狀

    Na 2 CO 3

    150 kg/d

    1.5 元 /kg

    225.0 元

    工業(yè)純粉末固體

    PAM

    2.5 kg/d

    12 元 /kg

    30.0 元

    工業(yè)純顆粒固體

    PAC

    288 kg/d

    2.4 元 /kg

    691.2 元

    工業(yè)純粉末

    自來(lái)水

    6.3 m 3 /d

    3.2 元 /t

    20.2 元

    3 840 kW·h

    0.529 元 /(kW·h)

    2 031.4 元

    大工業(yè)用電

    干泥外運

    5.2 t/d

    20 元 /t

    104.0 元

    人工費

    8 人

    110 元 / 人

    880 元

    按平均月工資折算

    總計

    -

    -

    4 321.8 元

    噸水費用

    -

    -

    3.0 元 /t

    注:以上為高功耗模式直接運行成本,低功耗時(shí)費用為 2.9 元 /t 。

    4 本工程設計特點(diǎn)
     
    (1)根據實(shí)際水質(zhì)和處理出水要求,設立三段式生物接觸氧化處理系統,有利于各段形成適宜的優(yōu)勢菌種,尤其第三段適宜形成以亞硝化菌與硝化菌為主的菌群,保證氨氮處理效果。具體參見(jiàn)http://www.sharpedgetext.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

    (2)針對煉油廢水水質(zhì)波動(dòng)較大的特點(diǎn),第一段采用缺氧/好氧雙模式運行,在原水水質(zhì)較好時(shí)可有效降低運行功耗及加堿量。

    (3)針對煉油廢水在好氧段因硫化物被氧化導致廢水pH迅速下降而影響硝化的情況,在第三段(硝化段)入水端加堿調節pH,補充堿度,為亞硝化菌與硝化菌創(chuàng )造最適宜環(huán)境。

    5 結語(yǔ)
     
    針對該廠(chǎng)煉油廢水的水質(zhì)特點(diǎn),設計出雙模式、三段法生物接觸氧化工藝,并應用于工程實(shí)踐。經(jīng)過(guò)施工、調試,系統處理出水可穩定達到并優(yōu)于《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)的一級標準。說(shuō)明本次改造是成功的,對該廠(chǎng)煉油廢水有很好的處理效果。

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