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    脫硝催化劑生產(chǎn)廢水處理工藝

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2015-4-27 11:04:47

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

    隨著(zhù)我國脫硝催化劑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,其產(chǎn)生的廢水處理問(wèn)題也日益突出。脫硝催化劑生產(chǎn)過(guò)程中會(huì )產(chǎn)生高氨氮廢水,如不經(jīng)處理,排入外部環(huán)境將導致水體的富營(yíng)養化,影響生態(tài)環(huán)境[1]。

    催化劑生產(chǎn)廢水主要來(lái)源于氨洗滌塔廢水、模具清洗房廢水及部分地面沖洗水。廢水水質(zhì)具有如下特性[2]:

    ①廢水中氨氮濃度較高,尤其是氨洗滌塔排放廢水,可達到1 000mg/L 以上;

    ②氨洗滌塔(氨氣經(jīng)3%稀硫酸溶液吸收) 廢水含鹽量高;

    ③生產(chǎn)廢水BOD5值較低,廢水可生化性較差;

    ④不同水源來(lái)水水質(zhì)相差大且不同生產(chǎn)階段產(chǎn)生的水量變化較大。

    1 工程概況

    某省屬能源集團下屬脫硝催化劑廠(chǎng)是一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)脫硝催化劑的企業(yè),年產(chǎn)6 000 t SCR脫硝催化劑,F有廢水處理站采用蒸發(fā)結晶進(jìn)行預處理,并結合A2/O 生化組合工藝處理廠(chǎng)區生產(chǎn)廢水與生活污水,出水水質(zhì)達到《污水綜合排放標準》(GB8978—1996) 一級標準后直接外排。

    1. 1 設計規模

    該工程主要處理生產(chǎn)廢水與生活污水。生產(chǎn)廢水間歇排放,平均水量約為2m3/h。生活污水量平均約為1m3/h,綜合設計廢水處理能力為72m3/d。

    1. 2 設計進(jìn)、出水水質(zhì)

    具體設計進(jìn)、出水水質(zhì)見(jiàn)表1(僅選取主要污染指標作為設計指標)。

    從表1 可以看出,脫硝催化劑生產(chǎn)廢水具有氨氮含量高、BOD5值低、可生化性差等特性。

    2 工藝流程及特點(diǎn)

    2. 1 工藝流程

    氨洗滌塔、模具清洗及地面沖洗廢水在收集池混合后,根據液位情況對混合后的廢水進(jìn)行曝氣調節; 調節后的廢水經(jīng)泵提升后進(jìn)入預沉淀池,加藥后利用化學(xué)沉淀去除廢水中的懸浮物和部分氨氮; 預沉淀池出水經(jīng)pH 值調節后通過(guò)蒸發(fā)結晶裝置進(jìn)行脫鹽預處理,結晶析出的硫酸銨廢鹽委托處理或綜合利用,出水與生活污水在調節池混合后經(jīng)泵提升依次通過(guò)厭氧、兼氧、好氧等工段處理后,出水最終達標排放。各工藝段污泥排入污泥池,上清液回流,底泥定期清理外運。

    工藝流程如圖1 所示。

    2. 2 工藝特點(diǎn)

    ①蒸發(fā)結晶作為預處理降低了廢水中的氨氮以及含鹽量,大大減弱了其對后續生物菌活性的抑制作用,提高了生化處理效果。

    ②利用蒸發(fā)結晶作為去除氨氮的方法,避免了采用折點(diǎn)氯化會(huì )增加新的危險源(氯或次氯酸鈉) 、空氣吹脫會(huì )產(chǎn)生新的氨氣等缺點(diǎn)。同時(shí)為后續生化處理大大降低了氨氮負荷。

    ③生活污水的引入提高了廢水的BOD5濃度,廢水的可生化性得到增強,保證了后續生化處理效果。

    ④在提高廢水可生化性的同時(shí)也處理了生活污水,減少了生活污水處理設施的投資,具有較好的經(jīng)濟效益。

    3 主要構筑物及設備

    ①收集池

    生產(chǎn)廢水間歇排放,平均水量約為2m3/h。設廢水收集池1 座,采用地下鋼筋混凝土結構,有效容積為20m3,HRT 為10 h。設置2 臺潛水泵(1 用1備),單泵Q=2m3/h,H=100 kPa,利用液位計控制泵的啟停。曝氣調節采用廠(chǎng)用壓縮空氣。

    ②預沉淀池

    設預沉淀池1 座,采用半地下鋼筋混凝土結構,形式為網(wǎng)格絮凝反應平流沉淀池。池體尺寸為7m×1.5m×3.2m,表面負荷為0.2m3/(m2·h) (為保障沉淀效果以及結合場(chǎng)地條件,設計選值較低)。

    ③蒸發(fā)結晶裝置

    設蒸發(fā)結晶裝置1 座,處理能力為2 t/h,外形尺寸為6.5m×6.0m×15m,蒸發(fā)量為1.93 t/h,加熱面積為136m2,蒸汽耗量為733 kg/h,蒸汽利用廠(chǎng)用工藝剩余蒸汽,壓力為0.3 ~ 0.5mPa (飽和蒸汽)。采用三效蒸發(fā)結晶硫酸銨,并配套蒸發(fā)結晶系統內所有輔助設備與材料。

    ④調節池

    設調節池1 座,地下式鋼筋混凝土結構,有效容積為30m3,HRT 為10 h。設2 臺提升水泵(1 用1備),單臺Q=3m3/h,H=150 kPa。

    ⑤ A2/O 生化處理池

    設A2/O 生化處理池1 座,尺寸為8.0m×6.0m×3.0m,鋼筋混凝土結構。含厭氧池、兼氧池、好氧池、終沉池、清水池,配備曝氣風(fēng)機、混合液回流泵、污泥回流泵、清水泵等。

    ⑥污泥池

    設污泥池1 座,地下式鋼筋混凝土結構,有效容積為22.5m3。主要設備: 污泥泵2 臺(1 用1 備),單臺Q=15m3/h,H=180 kPa。

    ⑦加藥及配電間

    加藥及配電間采用磚混結構,設3 套加藥裝置,絮凝劑、助凝劑及酸堿調節加藥系統各一套。

    4 運行情況

    該工程自調試運行以來(lái),處理效果穩定,各工藝段出水水質(zhì)見(jiàn)表2。

    從表2 可看出,經(jīng)該工藝蒸發(fā)結晶與沉淀預處理后,調節池中廢水氨氮含量急劇降低; 在調節池引入生活污水后,廢水生化性得到提高,最終出水水質(zhì)指標優(yōu)于《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996) 一級標準。

    5 經(jīng)濟技術(shù)指標

    該工程總投資約320 萬(wàn)元,直接運行費用為6.23 元/m3。其中電費為288.62 元/d,藥劑費為50.41 元/d,人工費為109.68 元/d,蒸汽來(lái)自生產(chǎn)工藝剩余蒸汽,費用不計。具體參見(jiàn)http://www.sharpedgetext.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

    6 結語(yǔ)

    ①采用蒸發(fā)結晶作為預處理降低了廢水中的氨氮以及含鹽量,大大減弱了其對后續生物菌活性的抑制作用。

    ②生活污水的引入可提高廢水可生化性,保證了后續生化處理效果。

    ③采用蒸發(fā)結晶/ 生化組合工藝處理脫硝催化劑生產(chǎn)及生活污水,出水水質(zhì)可達到《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996) 的一級標準。

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