銅版紙涂料廢水在碳酸鈣研磨中的應用
中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2021-11-10 10:40:00
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銅版紙是在銅版原紙表面進(jìn)行施涂,再經(jīng)過(guò)一系列的壓光整飾,能夠使紙頁(yè)更適應高檔印刷的需求。涂布的主要原料是顏料(高嶺土、碳酸鈣等),膠黏劑(PVA、丁苯膠乳、淀粉、CMC等)以及各種助劑(分散劑、潤滑劑、消泡劑、有機顏料等)。在涂布過(guò)程中清洗配料罐或涂布機斷紙會(huì )產(chǎn)生涂料廢水。這些涂料廢水的固含量在5%~15%之間,最終收集起來(lái)的廢水的總固含量在10%左右,為乳白色懸濁液,CODCr在2000~6000mg/l之間。這種廢水具有產(chǎn)生量少、污染物濃度高、難沉淀、可生化性差等特點(diǎn),直接排入中段水會(huì )給好氧系統造成一定的障礙,通常涂布廠(chǎng)都采用超濾膜等方式來(lái)進(jìn)行濃縮回用(一般在30%左右)。但隨著(zhù)涂料固含量的升高,如此低的固含量很難在涂料制備過(guò)程完全添加。針對這種情況,華泰集團銅版紙公司協(xié)同集團技術(shù)研發(fā)中心共同對涂料廢水進(jìn)行了分析與研究,并成功運用于碳酸鈣研磨車(chē)間來(lái)代替部分清水。廢物再利用減少了排放、降低了成本(已申請專(zhuān)利號:2017107228559,一種銅版紙涂料廢水的綜合利用技術(shù))。
1、實(shí)驗
1.1 原料及儀器
涂料廢水:涂布機斷紙清洗廢水以及涂料槽罐清洗廢水,固含量:5%~15%,乳白色懸濁液,沉降性差,可生化性差;325目碳酸鈣礦粉(廣西礦粉)。
儀器:實(shí)驗室小型研磨機。
1.2 實(shí)驗數據及分析
1.2.1 涂料廢水預處理(表1)
用325目篩子將涂料廢水進(jìn)行過(guò)濾,去掉較大雜質(zhì)取上述過(guò)濾后的涂料廢水600ml,備用。
1.2.2 礦粉研磨
按表2所示的研磨條件,分別用涂料廢水、清水對同種碳酸鈣礦粉進(jìn)行研磨,研磨過(guò)程添加聚丙烯酸鈉中性分散劑,添加量為4kg/t絕干礦粉。研磨時(shí)間70min。后從卸料口將研磨好漿料倒出,計算流出液體量,然后迅速倒入200目分樣篩中進(jìn)行過(guò)濾,記錄濾過(guò)時(shí)間,以此來(lái)判斷漿料過(guò)濾性能是否良好。并檢測其pH值、固含量、黏度和粒徑。
1.3 小試結果與討論
1.3.1 不同處理條件下漿鈣的基本指標(表3)
由于涂料廢水中存在部分固形物,清水研磨的漿鈣固含量稍低,黏度相差不大。從研磨好漿鈣在200目篩網(wǎng)過(guò)濾時(shí)間來(lái)看,使用涂料廢水來(lái)進(jìn)行礦粉研磨不影響過(guò)濾性能。
1.3.2 不同處理條件下漿鈣的粒徑
由表4可見(jiàn),用清水和涂料廢水對礦粉進(jìn)行研磨,對漿鈣的最終粒徑影響不大。
2、涂料廢水在研磨碳酸鈣車(chē)間中試及正常使用
2.1 涂料廢水在碳酸鈣研磨的試用
根據實(shí)驗室試驗結果,運用涂料廢水來(lái)進(jìn)行碳酸鈣研磨,過(guò)濾性能及研磨指標都可以滿(mǎn)足漿鈣的要求。為了進(jìn)一步驗證在碳酸鈣研磨中的效果,運用20m3罐車(chē)將收集好的廢水運至碳酸鈣車(chē)間,每天兩車(chē)約40m3,經(jīng)過(guò)一個(gè)月的運用,研磨效果較好,漿鈣的各項指標均在控制范圍之內。研磨好的漿鈣在運用至紙機濕部和涂料中時(shí),對濕部系統的電荷和留著(zhù)率沒(méi)有明顯影響。
2.2 碳酸鈣指標對比(表5~表7)
注:上述指標中4月份為沒(méi)有使用廢水的指標,8月份為運用部分廢水的指標,12月份為全部運用廢水的指標。
注:上述指標中4月份為沒(méi)有使用廢水的指標,8月份為運用部分廢水的指標,12月份為全部運用廢水的指標。
注:上述指標中4月份為沒(méi)有使用廢水的指標,8月份為運用部分廢水的指標,12月份為全部運用廢水的指標。
從表5~表7中4、8、12月份的數據可以看出,試用涂料廢水后對不同級別的碳酸鈣的粒徑、黏度沒(méi)有產(chǎn)生大的影響,可以滿(mǎn)足碳酸鈣礦粉研磨的需求。
2.3 濕部系統PCD電荷的指標對比
表8可見(jiàn),研磨60級漿鈣運用至濕部添加時(shí),沒(méi)有引起濕部系統陰離子垃圾的增多。
2.4 涂料廢水收集及管線(xiàn)改造
通過(guò)2017年6~8月的罐車(chē)運輸研磨試用,涂料廢水用于碳酸鈣研磨是可行的。因此,對涂料廢水管道進(jìn)行了改造,并于9月底全部竣工。將涂料廢水全部送至碳酸鈣研磨使用。使用兩個(gè)月結果來(lái)看,不管是粒徑還是固含量、黏度均在控制范圍之內;從過(guò)濾效果來(lái)看,在涂料白水pH值≥7.5的情況下,礦粉研磨時(shí),白水用量多少不會(huì )影響研磨和濾過(guò)效果。但是當pH低于7后,由于其微生物的過(guò)度繁殖,導致酸腐殖質(zhì)過(guò)多,系統會(huì )出現發(fā)黏發(fā)臭的現象,從而影響出磨機的濾過(guò)效果,造成漿鈣糊篩、難過(guò)濾的現象。于是從10月份開(kāi)始,將收集好的廢水用管道輸送至GCC車(chē)間,并添加適當的100目振動(dòng)篩對輸送過(guò)程中紙毛等雜質(zhì)進(jìn)行去除,而且每有涂料廢水產(chǎn)生,會(huì )及時(shí)送至碳酸鈣研磨車(chē)間,保證了廢水的新鮮程度。為進(jìn)一步將產(chǎn)生的廢水全部運用于研磨,引進(jìn)了有機溴快殺型殺菌劑來(lái)進(jìn)行殺菌,能夠快速將廢水中產(chǎn)生的細菌殺死,然后用異噻唑啉廣譜殺菌劑進(jìn)行防腐,保證了廢水的新鮮度,保證了研磨運行性能。
3、經(jīng)濟效益分析
根據成功的小試和上機試運用,車(chē)間改造管道輸送,于9月底完工,實(shí)現了涂料廢水的零排放,每天減少廢水排放100m3,節約清水100m3。廢水處理費每噸3.32元,清水1.8元/t,涂料廢水含絕干涂料的價(jià)格1920元/t,共計創(chuàng )造效益7040元/天,每月21.12萬(wàn)元,年可創(chuàng )效253.44萬(wàn)元。
4、結論
4.1 從漿鈣的研磨情況來(lái)看,利用涂料廢水來(lái)進(jìn)行礦粉研磨是可行的,可以降低污染物的排放,降低中段廢水的處理負荷,并節約清水。
4.2 磨好的漿鈣運用于紙機生產(chǎn)時(shí)沒(méi)有造成紙機濕部系統陰離子垃圾的增多。
4.3 利用涂料廢水進(jìn)行碳酸鈣研磨不但起至廢物利用的作用,還能創(chuàng )造一定的經(jīng)濟效益。(來(lái)源:山東華泰紙業(yè)股份有限公司)