印染廢水污泥處理技術(shù)
中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2022-2-14 16:59:33
污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本
污水廠(chǎng)設計處理水量30000t/d,作為紡織工業(yè)園區的重要配套設施,主要接納園區內近30家紡織染整企業(yè)排放的污水(占總設計水量的95%以上),此外還有少量附近居民小區的生活污水。污水廠(chǎng)工藝主要流程為:一級提升泵房→初沉池→二級提升泵房→水解調節池→曝氣池→二沉池→混凝沉淀池。
1、污泥產(chǎn)生的原因分析
從主要工藝流程看,污水廠(chǎng)采用的工藝為水解酸化+好氧生化+深度處理。其中,調節池除了起到調節水質(zhì)水量的作用外,更重要的是其池內微生物的水解酸化作用,水解酸化調節池水力停留時(shí)間8h;生化曝氣池采用廊道式推流延時(shí)曝氣,水力停留時(shí)間為26h。表1為該廠(chǎng)設計進(jìn)水指標以及從2018年3月至6月份的進(jìn)水指標平均值。
污水廠(chǎng)排放污泥的構筑物分別為初沉池、水解調節池、二沉池及混凝沉淀池。其中,水解調節池和二沉池排放的污泥為生化污泥,其污泥產(chǎn)生的原因為厭氧和好氧微生物的生長(cháng)。初沉池和混凝沉淀池排放的污泥為物化污泥,混凝沉淀池的污泥產(chǎn)生的原因是廢水中投加藥劑PAC和PAM所產(chǎn)生的絮凝體。從表1實(shí)際進(jìn)水水質(zhì)指標可以看出,污水廠(chǎng)進(jìn)水pH遠高于設計進(jìn)水pH指標,進(jìn)水呈強堿性,故在實(shí)際運行過(guò)程中,需在進(jìn)水集水井加大量的酸調節pH值?紤]到成本等因素,污水廠(chǎng)用于調節pH的廢酸為附近鋼管廠(chǎng)洗鋼管的廢酸,但在實(shí)際運行中發(fā)現,投加鋼管廠(chǎng)廢酸后,污水中會(huì )產(chǎn)生大量的沉淀物(SS),但其上清液的色度較進(jìn)水有明顯降低,初沉池污泥產(chǎn)生的原因為:一是進(jìn)水SS帶來(lái)的污泥;二是廢水投加廢酸后產(chǎn)生的污泥。
2、污泥組成的量化分析
2.1初沉池污泥量化分析
該污水廠(chǎng)某日原水瞬時(shí)樣水質(zhì)指標如表1所示。初沉池污泥產(chǎn)生于進(jìn)水SS和廢酸的投加,而在廢酸投加產(chǎn)生的污泥中:由園區染整企業(yè)生產(chǎn)工藝可知,污水中存在大量的染料和漿料,污水經(jīng)過(guò)中和處理后,這些染料和漿料從污水中沉淀下來(lái),產(chǎn)生污泥;該廠(chǎng)投加的是鋼管廠(chǎng)廢酸,廢酸中存在一定量的鐵離子和亞鐵離子,與堿性污水中和后,產(chǎn)生鐵離子和亞鐵離子氫氧化物等沉淀;由于鐵離子和亞鐵離子的某些化合物(如氯化鐵、硫酸鐵、氫氧化鐵等)具有一定的混凝劑功能,因此廢水在加酸中和后,鐵離子對廢水起到一定的混凝沉淀作用,產(chǎn)生絮凝體沉淀;谝陨3點(diǎn)的分析,對該廠(chǎng)2018年某日的原水進(jìn)行了加酸試驗,試驗結果如表3所示。
從表2、表3的試驗結果可以看出,使用鋼管廠(chǎng)廢酸和稀硫酸對污水進(jìn)行中和后,均產(chǎn)生了大量的沉淀物,投加鋼管廠(chǎng)廢酸產(chǎn)生的SS較單純投加稀硫酸多出2240-1780=460mg/L,這部分SS分析認為是廢酸中鐵離子及鐵離子與廢水中的膠體物混凝沉淀產(chǎn)生。雖然鋼管廢酸較稀硫酸多產(chǎn)生460mg/L的沉淀物,但對原水CODCr和色度的去效果要遠遠好于稀硫酸。由試驗數據推導出的污水廠(chǎng)初沉池污泥組成如表4所示。
2.2 水解調節池和二沉池污泥量化分析
2.2.1 水解調節池污泥量化分析
在穩態(tài)條件下,水解池內剩余污泥量可由質(zhì)量平衡求得。換句話(huà)說(shuō),剩余污泥量(ΔX)=進(jìn)出水顆粒有機物的減少量(ΔX1)+微生物凈增長(cháng)量(ΔX2)-水解的有機物量(ΔX3),其中:
式中,X為水解池污泥濃度(VSSmg/L);Sr為溶解態(tài)基質(zhì)濃度(mgBOD/L);Ks為飽和常數(mg/L);Sp0為水解前顆粒態(tài)有機物濃度(mg/L);Sp為水解后顆粒態(tài)有機物濃度(mg/L);kh為顆粒物水解速率常數(d-1);Q為處理水量(m3/d);μm為水解微生物最大比生長(cháng)速率(d-1);Kd為內元代謝系數(d-1)。
根據該廠(chǎng)工藝特點(diǎn),廢水在經(jīng)過(guò)初沉池的沉淀后進(jìn)入水解酸化池,故進(jìn)入水解酸化池的顆粒物濃度較低,而該廠(chǎng)水解酸化池采用填料附著(zhù)式,故水解酸化池出水顆粒物濃度可以忽略不計,故式(4)中,ΔX1和ΔX3這兩項可以忽略不計。
因此,式(4)可以簡(jiǎn)化為:
該廠(chǎng)2018年3月份間斷測定的初沉池出水數BOD5和水解池內污泥濃度如表5所示。通過(guò)資料查詢(xún),對于印染廢水,其動(dòng)力學(xué)參數如下:
20℃下的參數為:Kd=0.20d-1,μm=3.23,Ks=120。
其中,k1=1.094,k2=1.104。
將上述數據代入式(5),結果如表5所示,其中,水解池容積V=10000m3。
由表5可得,水解調節池日產(chǎn)生干泥(MLVSS)量平均值為2.56。
2.2.2 二沉池污泥量化分析
根據該廠(chǎng)2018年3月份檢測的每日排泥量及排泥濃度,結果如表6所示。
由表6計算可得,平均值(MLSS)為4.14。從上述分析,水解調節池通過(guò)計算得知,每日產(chǎn)生干污泥量2.56tMLVSS,假設其污泥組成中MLVSS與MLSS比值為0.85,則水解調節池每日產(chǎn)生干污泥為3.01tMLSS;結合二沉池每日排泥量,該印染廢水廠(chǎng)每日生化排泥量為3.01+4.14=7.15t干泥。
2.3 混凝沉淀池產(chǎn)生污泥量分析
對于該廠(chǎng)混凝沉淀池產(chǎn)生的污泥量,通過(guò)小試試驗的方法測定,即根據運行中的實(shí)際藥劑(PAC+PAM)的投加量,取一定量的二沉池出水水樣,向水樣中投加PAC和PAM,投加量根據運行投加量折算,反應后取一定量的混合樣品測定其SS,結果如表7所示。
根據上述試驗結果,結合該廠(chǎng)2018年3月份平均日處理水量,按22500t/日處理水量計算,得到該廠(chǎng)混凝沉淀部分日產(chǎn)生干污泥量22500×188÷106=4.23t。
3、結語(yǔ)
通過(guò)上述的量化分析,該印染廢水廠(chǎng)污泥組成情況如表8所示。由此可以看出,對于印染廢水運行中產(chǎn)生的污泥,物化污泥產(chǎn)量遠遠大于生化污泥產(chǎn)量,而物化污泥中的大部分來(lái)自廢水中的染料和漿料,這些染料和漿料在堿性條件下呈溶解狀態(tài)。廢水經(jīng)過(guò)加酸中和處理后,這些染料漿料就會(huì )大量沉淀,其干污泥占該廠(chǎng)干污泥產(chǎn)量的百分比為83.1%×59.82%=49.71%。因此,控制住了廢水中染料漿料的含量,也就能有效降低污泥的產(chǎn)生量。(來(lái)源:中電環(huán)保股份有限公司)