制革廢水處理微電解-A2O-MBBR工藝
中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2022-2-16 10:10:17
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1、工程概況
某皮革廠(chǎng)主要產(chǎn)品為合成革。合成革是指人工合成方式在以織布、無(wú)紡布(不織布)、皮革等材料的基布上形成聚氨酯樹(shù)脂的膜層或類(lèi)似皮革的結構,外觀(guān)像天然皮革的一種材料。在制革工業(yè)中,用于PU合成革表面處理過(guò)程和二層皮濕法移膜表面處理工藝。合成革工業(yè)廢水的典型特征為高CODCr和高NH3-N。
合成革企業(yè)的生產(chǎn)廢水因產(chǎn)品不同而異,成分較雜,類(lèi)別多。生產(chǎn)廢水濃度、水量和排放周期因產(chǎn)品質(zhì)量要求不同而異。本項目廢水主要分為低濃度廢水、高濃度廢水和廠(chǎng)區員工宿舍/食堂產(chǎn)生的生活污水。低濃度廢水主要來(lái)源于車(chē)間地面清洗水、揉紋車(chē)間生產(chǎn)廢水和廠(chǎng)區路面沖洗水;高濃度廢水則主要來(lái)源于二甲基甲酰胺(DMF)回收裝置的冷凝水(即塔頂水)、生產(chǎn)流水線(xiàn)的清洗水、濕法生產(chǎn)線(xiàn)的凝固槽清洗水、干/濕法生產(chǎn)線(xiàn)原料桶清洗水、回收塔定期清洗水以及儲罐沖洗水。
制革廢水由于污染物濃度較高,成分較復雜,水量和污染負荷波動(dòng)大而成為難處理的工業(yè)廢水之一。
2、工藝設計
2.1 水量水質(zhì)
污水站的設計處理規模為633m3/d,設計小時(shí)流量為26.4m3/h,24h連續運行。
合成革廢水是產(chǎn)生于生產(chǎn)中投加的聚氨酯等多種聚合化合物以及相關(guān)合成工藝所需的輔助原材料,產(chǎn)生高濃度CODCr。特別是大量的二甲基甲酰胺(DMF)在合成工藝中充當有機溶劑,不參加合成反應,基本進(jìn)入生產(chǎn)廢水中。具體設計進(jìn)水水質(zhì)數值見(jiàn)表1。
外排廢水執行GB21902—2008《合成革與人造革工業(yè)污染物排放標準》。具體排放標準限值:pH值為6~9,色度(稀釋倍數)為50,懸浮物為40mg/L,化學(xué)需氧量(CODCr)為80mg/L,氨氮為8mg/L,二甲基甲酰胺(DMF)為2mg/L。
2.2 工藝流程
廢水采用“微電解-A2O-MBBR”主體工藝。
2.3 工藝流程說(shuō)明
(1)高濃度廢水處理系統。
、偕a(chǎn)車(chē)間高濃度廢水由重力作用自流進(jìn)入調節池一,經(jīng)調節池均勻水質(zhì)水量,減少對后續建筑物的負荷。
、趶U水經(jīng)調節池進(jìn)行水質(zhì)水量調節后由提升泵送至pH池一進(jìn)行pH調節控制,以滿(mǎn)足后續微電解處理要求。
、劢(jīng)pH調整后的水進(jìn)入鐵炭微電解系統,利用鐵碳的電極作用,去除廢水中高濃度的有機物質(zhì),出水自流入調節池二。
(2)低濃度廢水處理系統。
、佘(chē)間產(chǎn)生的低濃度廢水混合經(jīng)預處理的高濃度廢水進(jìn)入調節池二,進(jìn)行水質(zhì)水量調節。
、趶U水經(jīng)調節池處理后由提升泵送至pH池二進(jìn)行pH調節控制,以提高后續混凝反應單元的混凝效果。
、蹚U水自流進(jìn)入混凝沉淀系統,經(jīng)混合--反應--吸附--絮凝—沉淀,通過(guò)泥水分離去除大量的CODCr及懸浮物質(zhì)。
、芙(jīng)物化去除大量顆粒狀有機污染物后,廢水進(jìn)入中間水池緩沖水量,均勻水質(zhì),自流進(jìn)入A2O處理系統。在厭氧池內設置組合填料,采用生物膜法。廢水經(jīng)厭氧反應后,DMF等有機物中的氨基轉化為氨氮,氨氮濃度大幅度提高,但其中大部分有機物在厭氧的條件下被厭氧微生物降解。厭氧池出水進(jìn)入缺氧池。來(lái)自厭氧池的廢水與接觸氧化池回流的含NO2--N、NO3--N硝化液混合進(jìn)入缺氧池,在反硝化菌的作用下,以H+為供體及有一定優(yōu)質(zhì)碳源的條件下,進(jìn)行還原反應。NOx--N被還原成無(wú)害N2而釋放,從而達到脫氮的目的。缺氧池出水進(jìn)入好氧單元。本項目好氧單元采用MBBR工藝和接觸氧化工藝有機組合設計。MBBR池中投加MBBR載體填料,利于生物膜附著(zhù)在載體填料表面,且載體填料在MBBR池中形成流化狀態(tài),提高降解有機污染物的效果。在好氧單元中,好氧微生物將易降解的有機物進(jìn)一步分解,同時(shí)NH3-N則在硝化菌作用下,轉化成NO2--N、NO3--N。
、萁佑|氧化池出水自流進(jìn)入二沉池,泥水分離后的上清液流入砂濾池,經(jīng)石英砂過(guò)濾,出水直接排入清水池。
(3)生活污水處理系統。
、偕钗鬯ㄟ^(guò)格柵攔截,污水中的毛發(fā)、纖維、果屑、紙罐等大型雜物基本被去除,避免對后續處理設備的損壞。
、诮又(zhù)進(jìn)入調節池三進(jìn)行水質(zhì)水量調節,使污水更加混合均勻,減少對后續處理系統的沖擊。
、垭S后廢水混合缺氧池的出水進(jìn)入MBBR池,循序處理。
2.4 主要構筑物及設計參數
(1)主要構筑物及設計參數詳見(jiàn)表2。
(2)微電解工藝。
微電解原理是利用鐵和碳之間的電位差而形成很多細微原電池。當廢水通過(guò)鐵碳混合填料時(shí),碳作為陰極,鐵作為陽(yáng)極,出現微電流流動(dòng)現象,形成千千萬(wàn)萬(wàn)個(gè)微小電池,產(chǎn)生“內電解”,發(fā)生腐蝕,也就是氧化還原反應:
陽(yáng)極反應:Fe-2e→Fe2+ E0(Fe2+/Fe)=-0.44V
陰極反應:2H++2e→H2↑ E0(H+/H2)=0.00V
有氧條件:O2+4H++4e→2H2O E0(O2)=1.23V O2+2H2O+4e→40H- E0(O2/OH-)=0.40V
上述反應在酸性和充氧的情況下腐蝕最甚。陽(yáng)極生成的新生態(tài)Fe2+經(jīng)氧化后轉化為Fe3+,再經(jīng)堿中和生成的Fe(OH)3,有極強的吸附能力,使水得以澄清;陰極生成的氫氣,具有氣浮效應。
(3)厭氧-缺氧-好氧工藝,簡(jiǎn)稱(chēng)A2O工藝。
在厭氧單元,水中的大分子有機物在酸性腐化菌或產(chǎn)酸菌的作用下,分解成簡(jiǎn)單的有機物,如有機酸、醇類(lèi)等,以及CO2、NH3和H2S等無(wú)機物,提高污水的可生化性,從而減少反應時(shí)間和處理能耗。
在缺氧單元中,異養型微生物催導反硝化反應,將亞硝酸根和硝酸根還原成氮氣、一氧化氮或二氧化氮。
2NO2-+6H(電子供體有機物)→N2+2H2O+2OH-
2NO3-+9H(電子供體有機物)→N2+3H2O+3OH-
在好氧單元中,采用鼓風(fēng)機、射流曝氣器等充氧設備向好氧池供氣充氧,使好氧池中的溶解氧處于較高水平,為好氧微生物優(yōu)勢生長(cháng)創(chuàng )造條件。好氧微生物攝取廢水中的有機物,完成更新?lián)Q代和新陳代謝,從而達到降解廢水中有機污染物目的。好氧生化法去除有機物比較徹底且水力停留時(shí)間較短。
(4)MBBR工藝。
MBBR為流動(dòng)床生物膜法簡(jiǎn)稱(chēng)(Moving Bed Biofilm Reactor Process),是生物膜附著(zhù)在載體層表面在廢水中形成流化狀態(tài)的生物接觸氧化法。MBBR工藝特點(diǎn)為脫氮效果較好,處理系統穩定,運行管理簡(jiǎn)單,占地空間小,擴容方便,減少堵塞現象,適用廢水處理系統升級改造,但載體價(jià)格偏貴。
3、運行情況
該工程就近取用當地城鎮污水廠(chǎng)的脫水污泥進(jìn)行馴化,經(jīng)過(guò)3個(gè)月調試,污水處理系統運行情況穩定,出水水質(zhì)效果較好。自工程驗收投產(chǎn)至今,各項出水指標均達到GB21902—2008《合成革與人造革工業(yè)污染物排放標準》的要求。
4、結論
(1)采用“微電解-A2O-MBBR”工藝處理制革廢水,具有設計合理,系統運行穩定,處理效果好,耐沖擊負荷能力強等特點(diǎn)。
(2)工程運行結果表明,該工藝處理制革廢水的CODCr和NH3-N去除效率達90%以上,出水水質(zhì)穩定達到GB21902—2008《合成革與人造革工業(yè)污染物排放標準》的要求,為同類(lèi)型的廢水處理提供借鑒。(來(lái)源:廣東環(huán)科院環(huán)境科技有限公司)