江西某化工產(chǎn)業(yè)園已擁有基礎化工、生化農藥、精細化工和醫藥中間體等10多類(lèi)產(chǎn)品、53家企業(yè),生產(chǎn)產(chǎn)品涉及樹(shù)脂、無(wú)機鹽化工產(chǎn)品、醫藥中間體、合成藥等。各企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生的廢水和生活污水經(jīng)過(guò)預處理,水質(zhì)滿(mǎn)足pH=6~9、CODcr≤500mg/L、NH3-N≤25mg/L、TP≤2.5mg/L等要求后,排入化工園區綜合污水處理廠(chǎng)。此類(lèi)化工綜合廢水有機物成分復雜、含有有毒有害物質(zhì)、含鹽量高、可生化性差等特點(diǎn)。因此,研究運行成本低、污泥產(chǎn)生少、能有效處理化工園區綜合廢水的工藝,是水處理行業(yè)一直探討的問(wèn)題。
筆者根據化工園區綜合廢水的特性,提出采用多元催化氧化水解-A/O-芬頓氧化組合工藝進(jìn)行處理?疾煸摻M合工藝處理化工園區綜合廢水的可行性,及各工藝段對COD去除情況,并重點(diǎn)分析多元催化氧化工藝的最優(yōu)反應條件,以期為化工園區綜合廢水處理工程提供依據。
1、實(shí)驗部分
1.1 實(shí)驗水質(zhì)
實(shí)驗廢水取自化工園區綜合污水處理廠(chǎng)調節池,為各企業(yè)外排的均質(zhì)廢水。廢水含有苯系物、雜環(huán)有機物、高分子樹(shù)脂及相應的聚合物,廢水污染物成分復雜、可生化性極差。檢測廢水水質(zhì)為:pH=7.8、TDS7000mg/L、CODcr480mg/L、BOD572mg/L、NH3-N22mg/L、TP2mg/L。
1.2 工藝原理
針對上述化工園區綜合廢水的特性,采用多元催化氧化-水解-A/O-芬頓氧化工藝流程處理實(shí)驗廢水。通過(guò)結合填料和過(guò)渡金屬化合物按一定比例和級配制成多元催化劑,利用多元催化劑中不同組分與氧化劑之間的協(xié)同催化作用,在電位梯度的推動(dòng)下,產(chǎn)生氧化能力極強的羥基自由基(·OH),實(shí)現對廢水中難降解有機物的強氧化降解,分解轉化大分子、難降解有機物,提高廢水的可生化性;利用厭氧微生物(即水解酸化細菌)的作用,進(jìn)一步把有機物分解成小分子結構(如醋酸、乙酸、乙醇等);利用A/O工藝的硝化/反硝化去除氨氮和總氮,并且通過(guò)好氧微生物分解有機物;最后,利用芬頓氧化工藝,氧化破壞生物難降解有機物的分子結構,并將其最終氧化為CO2和H2O,并在pH值適宜時(shí),試劑中的鐵離子與絮凝劑發(fā)揮絮凝共沉淀作用,去除SS和TP。
1.3 實(shí)驗裝置
(1)多元催化氧化單元。
利用多元催化填料和氧化劑的協(xié)同催化作用降解廢水中的有機物,并提高廢水的可生化性,為后續生化處理創(chuàng )造條件。多元催化氧化反應器長(cháng)×寬×高為0.5m×0.5m×1.0m,內部配置布氣系統及多元催化填料,通過(guò)控制填料層的高度調節廢水氧化的有效反應時(shí)間,通過(guò)加藥管向廢水中加入雙氧水作為氧化劑。多元催化填料采用武漢森泰環(huán)保股份有限公司研發(fā)專(zhuān)利產(chǎn)品-多元催化劑。
多元催化劑采用活性炭、鐵錳合金、TiO2、CuO顆粒按一定工藝和級配制成,催化劑同時(shí)具備金屬和多孔材料的催化性能。多元催化劑使用前需進(jìn)行活化反應,分別采用10%氫氧化鈉溶液和3%鹽酸溶液浸泡1h。之后,把多元催化劑放入原廢水中浸泡24h使其吸附飽和,以消除吸附作用對催化氧化作用的影響。
(2)水解單元。
利用厭氧微生物(水解酸化細菌)產(chǎn)生的胞外酶,把大分子有機物降解成小分子有機物,進(jìn)一步提高廢水的可生化性。水解反應器長(cháng)×寬×高為1.0m×1.0m×1.2m,底部設置布水系統,中間安裝生物填料,頂部設置出水堰槽。廢水通過(guò)水泵輸送至布水系統,由底部進(jìn)入反應器,從出水堰槽流出。
(3)A/O單元。
利用硝化菌/反硝化菌的作用去除廢水中的氨氮和總氮,并通過(guò)好氧菌的作用,把有機物分解成CO2和H2O。A/O反應器長(cháng)×寬×高為2.5m×1.0m×0.7m,A區設置攪拌機,O區設置曝氣系統,并在反應器末端設置污泥沉淀區及污泥回流系統。廢水自A區進(jìn)入,從污泥沉淀區流出,裝置內部實(shí)通過(guò)計量泵實(shí)現混合液回流和污泥回流。
(4)芬頓氧化單元。
利用芬頓氧化原理去除廢水中生物難降解有機物,并通過(guò)物化反應去除廢水中的SS和TP。芬頓氧化反應器長(cháng)×寬×高為1.5m×0.5m×0.6m,芬頓氧化區及混凝加藥區設置攪拌機實(shí)現反應攪拌,沉淀區采用重力排泥,整個(gè)反應器采用蠕動(dòng)泵加藥。
多元催化氧化-水解-A/O-芬頓氧化實(shí)驗裝置如圖1所示。
1.4 測定指標與方法
實(shí)驗分析指標包括:COD、BOD5、pH、NH3-N、TP和TDS等指標,實(shí)驗過(guò)程中的各指標檢測分析方法主要參照《水和廢水監測分析方法》(第四版),如表1所示。
2、結果與討論
2.1 多元催化氧化處理效果及其參數優(yōu)化
2.1.1 進(jìn)水pH對多元催化氧化處理效果影響
在pH范圍2~9下進(jìn)行靜態(tài)燒杯對比實(shí)驗。向8組燒杯中加入1L原廢水,并依次調節pH為2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0,分別添加1.2kg多元催化劑、0.74g雙氧水(27%),反應3小時(shí)后,調節pH至中性,靜置半小時(shí)后,取上清液測定CODcr和BOD5。實(shí)驗結果如圖2所示。
pH影響著(zhù)多元催化氧化反應的的電位差,從而影響微電解的處理效果。在pH為3、4、5、6時(shí),COD的去除率分別為30.2%、31.2%、32.2%、28.1%。其中,pH為5時(shí)B/C為0.25,pH為6時(shí)B/C為0.29。分析認為酸性條件下,催化氧化的電位差增大,促進(jìn)了催化反應產(chǎn)生羥基自由基,但是偏酸性的環(huán)境,加劇催化劑的解體,并且pH調節增加了藥劑費與設施防腐費用,導致生化進(jìn)水鹽分升高。綜合考慮處理效果和運行費用,確定多元催化氧化處理最佳進(jìn)水pH為6.0,此時(shí)多元催化氧化效果最優(yōu),COD去除率為28.1%,B/C值為0.29。
2.1.2 反應時(shí)間對多元催化氧化處理效果的影響
選取反應時(shí)間范圍0.5~4h進(jìn)行靜態(tài)燒杯對比實(shí)驗。向8組燒杯中加入1L原廢水,調節廢水pH至6,分別添加1.2kg多元催化氧化劑、0.74g雙氧水(27%),并依次控制反應時(shí)間為0.5h、1.0h、1.5h、2.0h、2.5h、3.0h、3.5h、4.0h。反應結束后,靜置半小時(shí),取上清液測定CODcr和BOD5。實(shí)驗結果如圖3所示。
在實(shí)驗條件下,反應時(shí)間由0.5h增加到4.0h,COD去除率逐步由12.5%增加到28.3%,這是因為隨著(zhù)反應時(shí)間的增加,廢水中有機物與催化劑及氧化劑充分碰撞,最終被分解。但是,隨著(zhù)時(shí)間的增加,去除率提高的速度逐步放緩。在實(shí)際工程中,反應時(shí)間表現為反應器的有效容積和多元催化氧化填料的多少。綜合考慮處理效果和經(jīng)濟因素,選擇多元催化氧化最佳的反應時(shí)間為2.5h,此時(shí)COD去除率為29.3%,B/C值為0.29。
2.1.3 氧化劑投加量對多元催化氧化處理效果的影響
選取雙氧水反應濃度范圍60mg/L~200mg/L進(jìn)行靜態(tài)燒杯對比實(shí)驗。向8組燒杯中加入1L原廢水,調節廢水pH至6,添加1.2kg多元催化氧化劑,并控制多元催化氧化反應中氧化劑的濃度,分別為60mg/L、80mg/L、100mg/L、120mg/L、140mg/L、160mg/L、180mg/L、200mg/L,反應時(shí)間為2.5h。反應結束后,取上清液測定CODcr和BOD5。實(shí)驗結果如圖4所示。
在催化氧化反應中,氧化劑起主要作用,COD的去除量與氧化劑的消耗量正相關(guān)。通過(guò)實(shí)驗結果發(fā)現,隨著(zhù)氧化劑投加量的加大,多元催化氧化的效果也逐步提高。當氧化劑超過(guò)一定的濃度時(shí),在不生成羥基自由基的情況下,氧化劑與部分有機物直接反應,降低了氧化劑的利用率。同時(shí),過(guò)多的氧化劑氧化了部分催化劑(如Fe2+),降低了催化劑的利用率。綜合考慮處理效果和加藥成本,選擇多元催化氧化反應氧化劑的反應濃度為140mg/L,即投加量為0.519g雙氧水(27%),此時(shí)COD去除率為25.4%,B/C值為0.28。
綜上所述,通過(guò)實(shí)驗確定多元催化氧化工藝的最佳進(jìn)水pH值為6.0,反應時(shí)間為2.5h,雙氧水(27%)的投加量為0.519g。在最佳反應調節下,多元催化氧化工藝可有效的降低COD,同時(shí)提高廢水的可生化性,使廢水的B/C值由0.15提高到0.28。
2.2 組合工藝處理效果
2.2.1 水解池的運行
水解池的啟動(dòng)主要包括微生物的適應馴化期和掛膜期。系統采用同類(lèi)污水處理廠(chǎng)的水解菌接種,不斷通入經(jīng)過(guò)多元催化氧化處理過(guò)的廢水,并按照C∶N∶P質(zhì)量比200∶5∶1添加營(yíng)養物。當微生物適應此廢水、死泥減少、填料上明顯形成污泥膜層時(shí),營(yíng)養物的投加逐步減至為零。記錄和對比運行數據,當水解池進(jìn)、出水質(zhì)參數穩定時(shí),系統運行成熟。
2.2.2 A/O池的運行
A/O池的氣動(dòng)采用同類(lèi)污水處理廠(chǎng)的好氧菌接種,使A/O池中的污泥濃度達到2.5g/L左右,水溫維持在20~30℃。前期進(jìn)水為水解池出水,并按照C∶N∶P質(zhì)量比100∶5∶1添加營(yíng)養物。開(kāi)啟污泥回流泵、混合液回流泵和缺氧區攪拌機,控制調節風(fēng)量保證好氧區溶解氧為3mg/L。當微生物適應此廢水、死泥減少、菌膠團性狀穩定時(shí),營(yíng)養物的投加逐步減至為零。記錄和對比運行數據,當A/O池進(jìn)、出水質(zhì)參數穩定時(shí),系統運行成熟。
2.2.3 芬頓氧化池的運行
系統穩定運行后,根據A/O池出水的COD值,按COD∶H2O2質(zhì)量比2∶1、H2O2∶Fe2+摩爾比3∶1的加藥量啟動(dòng)芬頓氧化反應,反應時(shí)間60min。
2.2.4 組合工藝的貫通運行
園區綜合廢水依次經(jīng)過(guò)多元催化氧化系統、水解池、A/O池、芬頓氧化池處理。運行系統20天,監測系統各單元出水COD濃度曲線(xiàn)如圖5所示。反應的1~8天,系統對COD的去除率較低,且有一定的波動(dòng)。反應的第9~16天,系統對COD的去除率逐步提高,并趨于穩定。反應的17~20天,系統已經(jīng)穩定運行。
組合工藝貫通運行后,檢測系統穩定運行情況下,各個(gè)工藝段的運行數據,運行結果如表2所示。
由表2可知,COD通過(guò)組合工藝的各個(gè)工藝段逐步去除;氨氮主要在A(yíng)/O池中得到去除,去除率高達70%;總磷主要在芬頓氧化池中,通過(guò)混凝反應去除,去除率在65%左右。系統穩定運行后,最終出水水質(zhì)指標滿(mǎn)足《城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準》(GB18918-2002)一級B標準要求。
3、結論
(1)通過(guò)對比試驗,確定多元催化氧化工藝的最佳進(jìn)水pH值為6.0,反應時(shí)間為2.5h,氧化劑的投加量為140mg/L,利用多元催化氧化工藝能有效提高廢水的可生化性,使廢水的B/C值由0.15提高到0.28。
(2)采用多元催化氧化-水解-A/O-芬頓氧化組合工藝對化工園區綜合廢水進(jìn)行處理,最終出水COD小于60mg/L,氨氮小于8mg/L,TP小于1mg/L,可達到《城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準》(GB18918-2002)一級B標準要求,為化工園區綜合廢水處理工程應用奠定了一定的理論基礎。(來(lái)源:武漢森泰環(huán)保股份有限公司 技術(shù)中心)