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    冶煉廠(chǎng)排放廢水氨氮控制技術(shù)

    發(fā)布時(shí)間:2023-3-10 14:47:19  中國污水處理工程網(wǎng)

    大冶有色金屬集團控股有限公司冶煉廠(chǎng)污水處理站建于1989年,設計廢水最大處理量為30000m3/d,負責廠(chǎng)區冶煉廢水處理。隨著(zhù)冶煉廠(chǎng)環(huán)保治理工作的加強,廢水處理量降低至約3000m3/d,排放廢水各項指標均滿(mǎn)足GB254672010《銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準》排放限值。隨著(zhù)冶煉廠(chǎng)礦源選擇的不確定性及深度脫硫、環(huán)境集煙系統的投產(chǎn)運行,礦源中的氨氮轉移至廢水中。廢水中氨氮以NH4+NH3存在,會(huì )造成冶煉廠(chǎng)外排廢水COD瞬時(shí)超標。技術(shù)人員采用不同工藝及藥劑,以控制冶煉廠(chǎng)外排水氨氮指標。

    氨氮是衡量水體污染程度的重要指標,在水中以游離氨(NH3)和銨根離子(NH4+)形式存在,可導致水富營(yíng)養化,是水體中的主要耗氧污染物。廢水水質(zhì)不同,氨氮污染物的去除工藝也不同。目前,國內外氨氮污染物的去除方法主要有物理法、化學(xué)法和生物法。物理法主要通過(guò)膜過(guò)濾、離子交換等方式去除廢水中的污染因子。該方法氨氮污染物去除率高,適應廢水的深度處理;瘜W(xué)法通過(guò)加入廢水處理藥劑,達到去除廢水污染因子的目的。生物法主要采用活性細菌的消化、分解等方式去除廢水中的氨氮等污染物,該法適用于生活水的處理。

    1、廢水特點(diǎn)

    污水處理站主要處理廠(chǎng)區重金屬廢水及初期雨水,主要污染物以重金屬為主。廢水排放量及主要成分見(jiàn)表1。

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    廢水氨氮污染物主要來(lái)源于冶煉生產(chǎn)礦源。生產(chǎn)波動(dòng)時(shí),廢水氨氮指標波動(dòng)較大,影響外排廢水達標排放。冶煉外排廢水異常時(shí),污酸原液中氨氮質(zhì)量濃度最高約為1200mg/L,最低約648mg/L,平均值為924mg/L。污水處理站進(jìn)口總氨氮質(zhì)量濃度最高為36mg/L,最低為28mg/L,平均值為30mg/L。

    2、原有污水處理工藝流程

    污水處理站原采用生物制劑法處理廠(chǎng)區重金屬廢水,通過(guò)生物制劑與重金屬的配合水解、沉降分離,實(shí)現外排水重金屬離子的穩定達標。原工藝流程見(jiàn)圖1。該工藝不具備去除氨氮的能力,難以使外排廢水氨氮穩定達標。

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    3、試驗研究

    異常狀態(tài)下,污水處理站氨氮濃度較低,平均質(zhì)量濃度為30mg/L。文獻資料表明,傳統的吹脫,低濃度氨氮難以實(shí)現外排水氨氮的達標。吸附法、生化法、膜處理方法或處置成本較高,或難以適應重金屬廢水。技術(shù)人員決定采用折點(diǎn)氯化法去除廢水中的氨氮。采用實(shí)驗室小試+工業(yè)化試生產(chǎn)模式對新工藝進(jìn)行研究。首先通過(guò)實(shí)驗室小試確定工藝可行性,摸索工藝指標及控制參數,選擇最佳藥劑,組合工藝;最后開(kāi)展現場(chǎng)應用及試驗,比較使用結果。確保外排廢水氨氮指標達標率100%,降低應急處置成本。

    3.1 試驗原理

    折點(diǎn)氯化法去除氨氮污染物化學(xué)反應方程式如下:

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    從反應式中可知,Cl-NH4+理論質(zhì)量濃度比為5.9。

    3.2 試驗分析方法

    250mL水樣于500L燒杯中,按比例加入漂粉精,然后進(jìn)行攪拌,調節pH值。待反應完全后取水樣分別測定余氯及NH4+含量。NH4+和余氯分別采用納氏試劑分光光度法和碘量法測定。

    3.2.1 不同pH值條件下的處理效果

    300mLρ(NH4+)30mg/L的廢水,按Cl-NH4+理論質(zhì)量濃度比5.9投加藥劑,分別于廢水pH值為5,6,7,8,9時(shí)進(jìn)行試驗,反應時(shí)間為15min。試驗結果見(jiàn)圖2。

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    由圖2可知:反應pH值在68時(shí)氨氮處理效果較好。反應pH值為7時(shí),氨氮去除率達90.7%,余氯質(zhì)量濃度為17.4mg/L,此時(shí)反應達到折點(diǎn)。反應pH值較低時(shí)余氯含量迅速增加,氨氮去除率降低。這主要是氯化反應生成的副產(chǎn)物NCl增加而造成的;反應pH值較高時(shí)反應副產(chǎn)物NO增加,殘余氨氮濃度升高。由于NO無(wú)氧化性,余氯含量上升相對較慢。試驗過(guò)程中技術(shù)人員發(fā)現,該反應對反應pH值要求苛刻,當pH值偏離7較大時(shí)反應較慢,而pH值等于7時(shí)反應迅速發(fā)生。

    3.2.2 不同投加量下氨氮的去除效果

    據上述試驗結果,確定反應pH值為7,改變藥劑投加量進(jìn)行試驗,反應時(shí)間為15min,試驗結果見(jiàn)圖3。

    由圖3可知:適當增大Cl-NH4+投入質(zhì)量濃度比能有效提高氨氮去除率,但投加量過(guò)大,反而會(huì )造成氨氮去除率下降而余氯含量上升。由HOCl-與水中的NH4+發(fā)生的主要反應式可知,當Cl-NH4+質(zhì)量濃度比低于理論值時(shí),副產(chǎn)物NHCl2增加,高于理論值時(shí)NONCl3相應增加。這都使得余氯含量增加,影響NH4+N的去除效果。由試驗結果可知,Cl-NH4+投入質(zhì)量濃度比為7時(shí),氨氮去除率最高,但余氯量相對質(zhì)量濃度比為6時(shí)要高。

    3.2.3 反應時(shí)間對氨氮去除率的影響

    試驗確定反應pH值為7,按Cl-NH4+投入質(zhì)量濃度比為7投入漂粉精,每隔5min取樣測定氨氮及余氯含量,試驗結果見(jiàn)表2。

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    折點(diǎn)氯化反應迅速,可在5min之內反應完全,有相關(guān)文獻報道該反應可在幾秒種之內迅速完成。但通過(guò)試驗發(fā)現,當按比例加入漂粉精后廢水中pH值在10.5以上,此時(shí)基本不發(fā)生反應,只有將pH值調至9.5以下時(shí)反應才能發(fā)生,調節好pH值需要一定時(shí)間;其次反應完全后氣體逸出也需要一段時(shí)間。因此,實(shí)際反應操作時(shí)間在5min以上。

    3.3 試驗結論

    1)漂粉精能去除廢水中氨氮污染物,使外排廢水達標排放。

    2)最佳工藝條件為反應pH值為7,反應時(shí)間大于5min,Cl-NH4+投入質(zhì)量濃度比為71,廢水氨氮去除率在98%以上。

    4、現場(chǎng)試驗及應用

    4.1 現場(chǎng)試驗

    2017730日、82日、85日、86日外排廢水氨氮指標異常,分別于清水池進(jìn)口、污水總進(jìn)口投加漂粉精。反應一段時(shí)間后,外排水氨氮指標正常。污水處理站進(jìn)出口氨氮含量見(jiàn)表3。

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    由表3可知:漂粉精適用于廠(chǎng)區廢水pH值、水量等條件,可使外排廢水氨氮指標滿(mǎn)足排放限值。

    4.2 工藝調整

    在不改變原有廢水處理設施和工藝流程的基礎上,在污水處理站總進(jìn)口、清水池進(jìn)口投加漂粉精,用于去除廢水中的氨氮污染物。當冶煉廢水氨氮指標升高時(shí),根據監測數據,總進(jìn)口一次投加漂粉精;當廢水波動(dòng)導致澄清過(guò)濾池出口廢水氨氮超標時(shí),在清水池進(jìn)口進(jìn)行二次投加。調整后工藝流程見(jiàn)圖4。

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    4.3 現場(chǎng)應用

    20179月開(kāi)始,污水處理站使用漂粉精應急處理廢水中氨氮污染物,外排廢水氨氮超標時(shí)間較2016年大幅度降低,平均每月減少6.5h。2017112月外排水COD及氨氮超標時(shí)間見(jiàn)表4。

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    5、結語(yǔ)

    漂粉精能有效去除廢水中氨氮污染物,確保外排水達標排放。當反應pH值為7,反應時(shí)間大于5min,Cl-NH4+投入質(zhì)量濃度比為7時(shí),氨氮去除率在98%以上。

    1)污水處理站投加漂粉精為人工操作,藥劑量難以連續穩定,會(huì )影響應急藥劑的使用成本。后期將實(shí)現自動(dòng)化精確控制。

    2)漂粉精投加過(guò)程中產(chǎn)生的余氯會(huì )影響后期廢水的深度處理與回用。如何消除余氯對廢水回用的影響將是下一步研究的方向。(來(lái)源:大冶有色金屬集團控股有限公司冶煉廠(chǎng))

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