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    煤化工廢水處理芬頓氧化與電催化氧化技術(shù)對比

    發(fā)布時(shí)間:2023-11-23 13:58:07  中國污水處理工程網(wǎng)

    近年來(lái),隨著(zhù)生態(tài)文明的建設不斷推進(jìn)以及環(huán)保法規的不斷完善,能源化工行業(yè)對水處理技術(shù)的需求日趨迫切。煤化工廢水往往呈現水質(zhì)成分復雜、高鹽高COD的特點(diǎn),總溶解性固體(TDS)普遍達10000~100000mg/L,COD普遍達100~5000mg/L。廢水中的有機物成分復雜,其中鹵代烴、多環(huán)芳烴和雜環(huán)化合物等不僅會(huì )對環(huán)境具有嚴重危害,而且在處理過(guò)程中還會(huì )造成膜污染、結晶純度下降等現象,因此在膜濃縮和蒸發(fā)結晶單元前須將這些有機物去除。

    高級氧化技術(shù)(AOPs)是在光、電、催化劑等條件下生成強氧化性的羥基自由基(OH·),將大分子有機物逐漸分解為的小分子物質(zhì),有效降低廢水COD含量,具有反應速率快、應用范圍廣的特點(diǎn)。根據反應條件不同,高級氧化技術(shù)主要分為芬頓氧化法、臭氧氧化法、電催化法、光催化法等。

    芬頓氧化是利用過(guò)氧化氫(H2O2)在亞鐵離子(Fe2+)的催化作用下生成OH·,從而實(shí)現對有機物的氧化分解。芬頓氧化的工藝簡(jiǎn)單,H2O2Fe2+廉價(jià)易得,反應生成的Fe3+同時(shí)起到絮凝作用,常被用于處理制藥廢水、印染廢水和垃圾滲濾液。Jia等人利用芬頓氧化處理COD含量為616mg/L的煤化工廢水,COD去除率最高達到69.8%。Yu利用芬頓氧化處理COD含量為1515mg/L的電鍍廢水,COD去除率最高達到89.3%。然而,芬頓氧化在不同條件下的處理效果波動(dòng)較大,需要對pH和加藥量做精確的控制;其反應的同時(shí)會(huì )產(chǎn)生過(guò)多的污泥,造成二次污染。為了提高反應效率并降低成本,研究者們將光、電、微波、超聲等能量引入芬頓體系中,使COD去除率得到大幅提升。此外,還可通過(guò)將Fe2+負載到固態(tài)催化劑上,避免污泥的產(chǎn)生。

    電催化氧化是利用具有催化活性的電極材料進(jìn)行電解反應,電解池陽(yáng)極可將有機物直接氧化,同時(shí)還能生成OH·、ClO-等強氧化劑,釋放到水中,進(jìn)行間接氧化。電催化氧化的反應條件易于控制,無(wú)需添加藥劑,不會(huì )產(chǎn)生二次污染。電催化陽(yáng)極材料的選擇至關(guān)重要,鈦基金屬氧化物電極相較于Pt等貴金屬電極成本較低,同時(shí)具有良好的催化性能和穩定性,還可以通過(guò)摻雜離子或納米顆粒進(jìn)一步改性。此外,研究者們還通過(guò)顆;蛩樾纪度胨|(zhì)構成三維電極,增加反應面積的同時(shí)縮短電極間距,顯著(zhù)提升反應效率。

    本研究課題以某煤化工企業(yè)產(chǎn)生的三段高鹽高COD廢水為處理對象,探究芬頓氧化和電催化氧化的最優(yōu)條件,對兩種技術(shù)的處理效果和經(jīng)濟性進(jìn)行對比,為高級氧化工藝在高鹽高COD廢水中的應用提供可靠參考。

    1、實(shí)驗

    1.1 水樣水質(zhì)分析

    某煤化工企業(yè)采用納濾-反滲透-結晶工藝處理生化池出水,從而實(shí)現廢水的回用和鹽的資源化利用。廢水中的COD是結晶過(guò)程中重要的影響因素之一,當COD濃度過(guò)高時(shí)會(huì )影響水的粘度、鹽溶解度和結晶鹽純度。為了使結晶鹽品質(zhì)達到工業(yè)鹽標準,需在蒸發(fā)結晶前去除廢水中大部分COD。

    如表1所示,實(shí)驗原水來(lái)自煤化工廢水處理工藝中的三個(gè)取樣點(diǎn),隨著(zhù)濃縮倍率增加,COD含量逐級上升。

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    1.2 藥品和儀器

    實(shí)驗藥品FeSO4·7H2O、30%H2O2溶液、濃H2SO4、NaOH。

    實(shí)驗儀器六連同步電動(dòng)攪拌器、30V直流電源、鈦+釕銥陽(yáng)極電極10cm×10cm、316L不銹鋼陰極電極10cm×10cm、10cm×10cm×5cm電解槽、COD分析儀。

    1.3 實(shí)驗方法

    (1)芬頓氧化法500mL水樣于燒杯中,滴加濃硫酸調節pH(誤差不超過(guò)0.05),攪拌槳開(kāi)始攪拌,加入一定量的硫酸亞鐵(固狀),待完全溶解后加入雙氧水,反應一段時(shí)間后停止攪拌,滴加氫氧化鈉溶液調節至pH大于7,攪拌5min使鐵離子完全沉淀,靜置2h(或離心1min),取上清液測COD。

    (2)電催化法500mL水樣于電解槽中,插入電極(電極間距5cm)后通電,控制電源為恒流模式,調節電流恒定,每15min取上清液測COD。

    2、結果與討論

    2.1 芬頓氧化處理高鹽高COD廢水影響因素

    2.1.1 H2O2Fe2+加量與摩爾比

    在芬頓氧化過(guò)程中,H2O2Fe2+的加藥量和摩爾比是影響COD去除率的主要因素。理論上1gCOD完全被氧化需要1gO2,而1molH2O2可生成0.5molO2,據此可計算出H2O2所需用量的理論值。而在實(shí)際反應中Fe2+和自身分解會(huì )額外消耗H2O2,因此H2O2的實(shí)際用量遠大于理論值。Fe2+在溶液中起到催化H2O2生成OH·從而分解有機物的關(guān)鍵作用,但當Fe2+濃度過(guò)高時(shí),會(huì )導致大量鐵泥的產(chǎn)生,加重二次污染。為探究H2O2投加量的影響,取3號水樣500mL(COD=916mg/L)為原水,滴加硫酸調節至pH=4,固定n(H2O2)n(Fe2+)=15,分別投加1、2、3、4、56mL30%H2O2(對應投加0.164g、0.328g、0.492g、0.656g、0.820g0.984gFeSO4·7H2O)。反應過(guò)程中,會(huì )迅速生成大量泡沫和棕紅色沉淀,這是由于部分Fe2+被氧化為Fe3+,并水解沉淀。如圖1所示,COD去除率隨H2O2投加量增加而上升,當H2O2投加量達到4mL時(shí),COD去除率達到31.0%,計算得到去除1gCOD需投加8.45gH2O2。為探究n(H2O2)n(Fe2+)的影響,固定FeSO4·7H2O投加量為0.492mg,分別投加1、2、3、4、56mL30%H2O2(對應n(H2O2)n(Fe2+)5、10、15、20、2530)。如圖2所示,COD去除率隨n(H2O2)n(Fe2+)的增加先上升后下降,當n(H2O2)n(Fe2+)=15時(shí)達到最大值42.8%。

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    2.1.2 pH

    pH是芬頓氧化的另一關(guān)鍵因素。當pH大于2時(shí),Fe2+開(kāi)始沉淀為Fe(OH)2,對生成OH·具有更高的催化活性。但pH過(guò)高會(huì )使Fe3+開(kāi)始沉淀,芬頓反應終止,逐漸消耗Fe2+。為探究pH的影響,將6組水樣的pH分別調至2、3、4、5、67,投加0.492gFeSO4·7H2O4mLH2O2(n(H2O2)n(Fe2+)=15)。如圖3所示,COD去除率隨pH的升高先上升后下降,當pH=5時(shí)達到最大值21.4%。

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    2.1.3 反應時(shí)間

    為探究反應時(shí)間的影響,將水樣調至pH=5,投加0.492gFeSO4·7H2O4mLH2O2(n(H2O2)n(Fe2+)=15),每0.5h測一次COD。如圖4所示,反應0.5hCOD去除率達到25.8%,反應1h后達到27.3%,之后不再發(fā)生明顯變化。結果表明在最初的0.5h中,芬頓氧化反應快速進(jìn)行,并在1h內完全反應。

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    為探究最佳反應條件,設計了L9(34)正交實(shí)驗,實(shí)驗條件如表2所示,實(shí)驗結果如表3所示。通過(guò)極差大小的比較,各因素對COD去除率的影響大小依次為pH>n(H2O2)n(Fe2+)>H2O2加藥量。綜合考慮芬頓氧化的最優(yōu)條件n(H2O2)n(Fe2+)5~15,H2O2加藥量為3~5mL,pH4~5。此外,還測定了反應前后水樣的Fe含量和濁度,結果如表4所示,反應后Fe含量和濁度均有所下降,表明Fe2+Fe3+完全沉淀,且澄清效果好。

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    2.2 電催化氧化處理高鹽高COD廢水

    2.2.1 電流密度

    電催化的電流密度是影響COD去除率的關(guān)鍵因素。電流密度過(guò)小反應速率慢,電流密度過(guò)大則會(huì )增大處理成本。為探究不同電流密度下的電催化氧化效果,取3號水樣分別在電流密度為10mA/cm2、20mA/cm2、30mA/cm2、40mA/cm250mA/cm2的條件下進(jìn)行實(shí)驗。實(shí)驗過(guò)程中,液體生成大量泡沫,并有刺激性氣體逸出,這是由于部分氯離子在陽(yáng)極被氧化為氯氣(Cl2)。實(shí)驗結果如圖5所示,COD去除率與電流密度的大小呈顯著(zhù)正相關(guān)。在電流密度為10~20mA/cm2的條件下,COD去除率隨時(shí)間緩慢上升,反應60min仍呈上升趨勢。在電流密度為30~40mA/cm2的條件下,反應45minCOD去除率上升速度明顯減緩。在電流密度為50mA/cm2的條件下,反應45minCOD去除率達到99.9%。

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    2.2.2 pH

    水樣的pH影響Cl-在反應過(guò)程中的形態(tài),從而影響間接氧化的反應效率。為探究pH對反應的影響,取3號水樣分別將pH調至4、5、6、78,在電流密度為30mA/cm2的條件下進(jìn)行實(shí)驗。實(shí)驗結果如圖6所示,COD去除率隨著(zhù)pH的降低先上升后下降,在pH=5時(shí)達到最大值。這是由于Cl-在陽(yáng)極被氧化生成ClO-,而ClO-在酸性條件下氧化性更強。但當pH過(guò)低時(shí),ClO-將轉化為氯氣從水中逸出,從而降低反應效率。

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    2.2.3 水樣和催化劑

    為探究不同水樣的電催化氧化效果,分別取1、23號水樣在30mA/cm2的電流密度下反應60min。實(shí)驗結果如圖7所示,1號水樣的COD去除率在30min內達到99.9%,這是由于該水樣COD較低,在較短時(shí)間內即可完全反應。2號水樣的COD3號水樣較低,且Cl-濃度較高,因此COD去除率略高于3號水樣。此外,還將用于臭氧催化氧化的兩種顆粒狀催化劑投入反應槽中,由于該催化劑均為絕緣體,加入反應池后使電極間的電阻增大,在反應過(guò)程中大量放熱,水體溫度顯著(zhù)升高,短時(shí)間內能夠加快反應速率,但對反應無(wú)明顯催化作用,且增加大量能耗。此外,經(jīng)過(guò)一系列的實(shí)驗(總計約20h)后,3號水樣在電流密度為30mA/cm2條件下的COD去除率由80.4%降至67.8%,電極老化現象顯著(zhù)。

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    3、兩種高級氧化技術(shù)的對比

    如表5所示,通過(guò)兩種高級氧化技術(shù)的對比可以看出,芬頓氧化工藝中廢水需要經(jīng)過(guò)調節、反應、中和、沉淀等步驟,并依次投加多種藥劑,反應條件不易控制,COD去除率有限,酸性條件下對設備腐蝕較為嚴重,且生成大量鐵泥難以利用,作為危廢處理需額外增加成本。電催化氧化工藝僅反應一項步驟,除調節pH所需少量硫酸外無(wú)需投加藥劑,COD去除率可根據出水要求靈活控制,生成氯氣可用于配置消毒劑實(shí)現資源化利用。在處理成本方面,芬頓氧化的處理成本顯著(zhù)低于電催化氧化,且工藝成熟,已實(shí)現大規模工業(yè)應用。而電催化氧化電耗成本較高,且陽(yáng)極電極易腐蝕老化,尚無(wú)大規模工業(yè)應用。

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    4、結論與討論

    (1)芬頓氧化的最優(yōu)n(H2O2)n(Fe2+)5~15,每0.5L廢水的H2O2加藥量為3~5mL,pH4~5,COD去除率最高達到42.8%。

    (2)電催化氧化的最優(yōu)pH5~6,COD去除率與電流密度的大小呈顯著(zhù)正相關(guān),最高可達99.9%。

    (3)與芬頓氧化相比,電催化氧化具有工藝流程短,消耗藥劑少,COD去除率可調控等優(yōu)點(diǎn),但電耗成本高,尚無(wú)成熟應用。

    (4)針對COD含量高、成分復雜的高鹽廢水,單一的高級氧化技術(shù)很難高效降解有機物。芬頓氧化的技術(shù)成熟度高,處理成本低,但H2O2的利用率低,COD去除率有限,且生成鐵泥難以利用,仍有很大的發(fā)展空間。光-芬頓、電-芬頓等耦合技術(shù)以及非均相復合催化劑的研發(fā)成為芬頓氧化的發(fā)展方向。電催化氧化的操作簡(jiǎn)單、COD去除率高且無(wú)二次污染,但高昂的處理成本使其難以大規模應用,延長(cháng)電極壽命、提高電流效率成為電催化電極的研究方向。(來(lái)源:內蒙古國華呼倫貝爾發(fā)電有限公司,北京低碳清潔能源研究院)

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