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    膠原蛋白腸衣廢水處理技術(shù)

    發(fā)布時(shí)間:2023-11-28 15:46:25  中國污水處理工程網(wǎng)

    某公司從事各類(lèi)膠原蛋白腸衣的生產(chǎn),產(chǎn)品應用于生產(chǎn)各式各樣的香腸和其他肉類(lèi)產(chǎn)品,年產(chǎn)量為1200t。產(chǎn)品加工中產(chǎn)生的廢水主要來(lái)源于產(chǎn)品原料清洗、設備器具洗滌等工序。生產(chǎn)過(guò)程中,廢水呈間歇排放,水質(zhì)、水量不均勻,并且受季節影響較大,夏季為淡季,冬季為旺季。水中較難處理的因子是總氮。日廢水處理量為200m3。廢水排放執行《污水綜合排放標準》(GB89781996)中的三級標準和污水處理廠(chǎng)的接管標準。實(shí)際處理過(guò)程中執行內控標準,具體水質(zhì)及排放標準如表1所示。主要監測指標有化學(xué)需氧量(COD)、五日生化需氧量(BOD5)、總氮(TN)、氨氮(NH3-N)、總磷(TP)、懸浮物(SS)和pH。

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    1、廢水處理工藝流程

    廢水處理工藝流程如圖1所示,關(guān)鍵工段設計參數如表2所示。下面分析廢水處理工藝的具體流程。

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    生產(chǎn)廢水經(jīng)車(chē)間篩網(wǎng)攔截大部分大顆粒膠原蛋白團后經(jīng)過(guò)管網(wǎng)進(jìn)入污水處理站的集水池,集水池的提升泵根據液位及時(shí)將廢水提升至轉鼓格柵,廢水經(jīng)格柵格除大部分懸浮顆粒后進(jìn)入調節池,廢水在該池中進(jìn)行水質(zhì)、水量的調節,使得廢水的水質(zhì)、水量相對穩定。

    調節池的廢水通過(guò)提升泵提升至反應氣浮池A進(jìn)行混凝氣浮,反應器采用的是進(jìn)口的高效管道反應器,這個(gè)反應器能保證藥劑與廢水充分混勻,同時(shí)占地面積小,沒(méi)有用電設備,故障率小。投加氯化鐵、液堿、聚丙烯酰胺(PAM)藥劑,使廢水中殘余的懸浮物及膠體狀物質(zhì)絮凝成團,有利于通過(guò)氣浮池將其從水中分離,減少后續處理單元的負荷。

    廢水經(jīng)預處理后進(jìn)入生物選擇池,在該池中,廢水與回流污泥充分混合。設置該池體的作用有三方面。首先,可以將廢水及污泥回流中攜帶的多余氧氣釋放出來(lái),減少泥水混合物的溶解氧,提高后續缺氧池的去除效率;其次,可以抑制絲狀菌的過(guò)度繁殖,防止后續A/O(厭氧/好氧)工段發(fā)生絲狀膨脹;其缺氧環(huán)境有利于反硝化細菌的增殖,提高整個(gè)生化系統的脫氮能力。

    生物選擇池的廢水經(jīng)泵提升至缺氧池,缺氧池設置潛水攪拌機,將泥水充分混合,同時(shí)設置溶氧儀,實(shí)時(shí)掌握水中溶解氧的情況,盡早發(fā)現運行的異常情況。廢水總氮較高,廢水的BOD與總氮比值低于脫氮所需的比值(35倍),需要向廢水中投加碳源,以便順利完成脫氮任務(wù)。廢水中回流過(guò)來(lái)的混合液中的硝態(tài)氮和亞硝態(tài)氮通過(guò)反硝化細菌轉化為氮氣,從而保證廢水總氮達標排放。

    廢水自流入好氧池,廢水中的氨氮在硝化細菌和亞硝化細菌的作用下轉化為硝態(tài)氮和亞硝態(tài)氮。同時(shí),好氧池中的好氧細菌將有機物分解為二氧化碳和水,從而降低廢水中的有機物濃度,保證廢水達標排放。該廢水屬于缺磷型,為了保證微生物健康生長(cháng),要向廢水中定期補充磷,建議補充農藥型磷酸二氫鉀,在補充磷的同時(shí),可以補充Cu、Mn、Cr、Co、Mo、Zn微量元素。

    該系統采用進(jìn)口管道混合器及氣浮池代替傳統二沉池對生化污泥進(jìn)行分離回用,在管道混合器中投加陽(yáng)離子絮凝劑,將細菌絮凝成團,以便在氣浮池中高效分離。浮渣(即生化污泥)利用污泥泵輸送,一部分泵至生物選擇池,一部分泵至污泥濃縮池,中層清液自流入消毒池。采用該泥水分離設備,可以大大節約用地,對于土地緊張的公司是一個(gè)非常不錯的選擇。

    污泥處理期間,系統產(chǎn)生的柵渣通過(guò)柵渣桶收集,定期委外處置;系統產(chǎn)生的物化及生化污泥通過(guò)污泥濃縮池收集,然后經(jīng)過(guò)污泥調理池調理,調理池投加陽(yáng)離子絮凝劑,增強污泥的脫水性,最后通過(guò)離心機進(jìn)行處理,使得最終污泥含水率降至小于85%,脫水后的污泥經(jīng)收集后定期委外處置。

    2、污水處理站運行過(guò)程中遇到的問(wèn)題及改造措施

    2.1 格柵運行問(wèn)題

    冬季,膠原蛋白容易凝結在轉鼓格柵上,造成轉鼓格柵的篩網(wǎng)堵塞,影響其正常使用。改造措施如下:增加一套熱水沖洗系統。設置一個(gè)加熱水池,采用蒸汽加熱,在蒸汽管上設置蒸汽比例閥,與加熱池中的溫度計聯(lián)動(dòng),控制加熱水池的溫度,保證水池內溫度穩定在5862℃,然后采用熱水泵及高壓噴淋裝置,將熱水噴淋在轉鼓格柵上,清洗上面凝結的膠原蛋白。

    2.2 曝氣問(wèn)題

    好氧池采用表曝機,冬季,生化池熱量散失過(guò)大引起水溫過(guò)低,影響系統的脫氮效果。改造措施如下:采用鼓風(fēng)機及微孔曝氣裝置代替表曝機。冬季,羅茨鼓風(fēng)機出口空氣溫度達到80℃左右,這部分熱量可以通過(guò)管道傳輸到水中,為生化池提供24℃的溫升。與表曝機相比,該曝氣方式不僅不會(huì )使得廢水溫度降低,反而為系統提供了一定的溫升,有效解決了表曝機冬季所帶來(lái)的問(wèn)題。

    2.3 生化池水溫問(wèn)題

    廢水站所處理的廢水量及水質(zhì)超過(guò)設計值,當冬季溫度低于20℃,尤其低于15℃時(shí),廢水出水總氮明顯升高,有一段時(shí)間該數值已經(jīng)超過(guò)內控指標,接近排放標準。改造措施如下:在生物選擇池增加溫升裝置。通過(guò)在該池設置蒸汽加熱裝置將廢水溫度控制在20℃以上,維持反硝化菌的活性,保證系統出水總氮低于內控指標。

    3、工程運行結果分析

    3.1 2018-2019年月平均運行數據2018年月平均運行數據如表3所示,20191-6月的運行數據如表4所示。

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    3.2 2018-2019年運行數據分析

    2018年,生化系統COD去除情況隨溫度的變化如圖2所示,生化系統TN及氨氮去除情況隨溫度的變化如圖3所示。20191-6月,生化系統COD去除情況隨溫度的變化如圖4所示,生化系統TN及氨氮去除情況隨溫度的變化如圖5所示。

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    由表3和圖2可知,該廢水的COD在生化系統中的去除率非常穩定,基本保持在92%94%,去除率非常高,去除率的變化基本不受溫度的影響,說(shuō)明該廢水的可生化性非常好。從廢水的有機物組成來(lái)看,有機物主要由蛋白質(zhì)構成,蛋白質(zhì)可以被水解成氨基酸,氨基酸可以直接被微生物利用,減少中間轉化過(guò)程,大大提高了微生物處理該廢水有機物的效率。

    由表3和圖3可知,該廢水的TN和氨氮去除率隨溫度的變化而變化,當溫度大于20℃時(shí),TN和氨氮的去除分別超過(guò)78%、99.2%,當溫度介于1520℃時(shí),去除率下降很明顯,TN和氨氮的去除率分別保持在50%60%、70%75%。這說(shuō)明脫氮速率跟溫度關(guān)系很大,要想提高系統的脫氮效率,最有效的辦法就是將廢水升溫。雖然升溫能有效解決冬季系統脫氮效率差的問(wèn)題,但是該方法能耗較高,僅適合于小水量、可用地面積小的工程。

    2018年底,因為生產(chǎn)能力擴大,本項目廢水量和廢水污染物濃度都所有升高,原系統處理能力已達極限,尤其在冬季脫氮速率受溫度影響很大,為了不使生產(chǎn)受限,快速緩解生產(chǎn)能力與廢水處理站處理能力矛盾的問(wèn)題,采用增加蒸汽溫升系統對廢水進(jìn)行加熱,以便提升廢水處理站處理污水的能力。

    由表4、圖4及圖5可知,廢水的溫升系統提高了廢水處理站的廢水處理能力,尤其是脫氮能力的提升非常明顯。1-6月的水溫基本維持在22℃以上,COD、TN及氨氮的去除率分別超過(guò)95%、75%、99.4%。系統在廢水量增加、廢水濃度增加的基礎上仍然能夠保持出水各項指標穩定達標。

    通過(guò)工程實(shí)例數據分析可知,當廢水量較小時(shí),為了應對食品行業(yè)旺季(往往是冬季)產(chǎn)能擴大的情況,采用蒸汽加熱系統對廢水進(jìn)行升溫是最有效、最快捷的改造方式。該方式的優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)單、便于操作,比較靈活,可以只在冬季使用。

    3.3 膠原蛋白腸衣廢水脫氮速率分析

    2018年及20191-6月的數據為基礎,根據《室外排水設計規范》(GB500142006)中的三個(gè)公式進(jìn)行計算。

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    式中:Vn為缺氧池容積,m3;Q為生化反應池設計流量,m3/d;Nk為生物反應器進(jìn)水總凱氏氮濃度,mg/L;Nte為生物反應器出水總凱氏氮濃度,mg/L;ΔXV為排除生物反應池系統的微生物量,kgMLSS·d;Kde為脫氮速率,kgNO3--N/kgMLSS·d);X為生物反應器內混合液懸浮固體平均濃度,gMLSS/L;T為設計溫度,℃;yMLSSMLVSS所占比例;Yt為污泥總產(chǎn)率系數,kgMLSS/kgBOD5;So為生物反應池進(jìn)水五日生化需氧量,mg/L;Se為生物反應池出水五日生化需氧量,mg/L。

    反推此廢水在20℃時(shí)的Kde(20)數據,如表5所示。表中有4個(gè)數據不具有代表性,做曲線(xiàn)圖時(shí)應該去掉這幾個(gè)數據,折線(xiàn)圖如6所示。

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    由表5、圖6可知,該膠原蛋白腸衣廢水在20℃時(shí)的脫氮速率基本在0.0150.030kgNO3--N/kgMLSS·d)波動(dòng),大部分數據在0.02kgNO3--N/kgMLSS·d)附近,20℃時(shí)的平均脫氮速率為0.02kgNO3--N/kgMLSS·d)。因此,在設計同類(lèi)型廢水時(shí),可以將20℃時(shí)的脫氮速率值設定為0.02kgNO3--N/kgMLSS·d)。

    4、結論

    冬季可以用熱水噴淋轉鼓格柵,去除附著(zhù)在轉鼓格柵上凝固的膠原蛋白。采用反應氣浮+生物選擇池+缺氧池+好氧池的復合工藝處理該廢水是成功的。水量和污染物濃度增加時(shí),提高系統的水溫能使出水水質(zhì)穩定達標,充分顯示了該處理工藝的優(yōu)越性和靈活性。通過(guò)長(cháng)達一年半的數據跟蹤分析可知,該類(lèi)型廢水在20℃時(shí)的脫氮速率約為0.02kgNO3--N/kgMLSS·d),這為同類(lèi)型廢水的處理設計提供了非常寶貴的依據。(來(lái)源:蘇州市東方環(huán)境工程有限公司)

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