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    印染工業(yè)廢水集中處理

    發(fā)布時(shí)間:2008-10-25 12:11:37  中國污水處理工程網(wǎng)

    1 設計水質(zhì)水量

    1.1設計水量

      根據現有工業(yè)企業(yè)排放水量的統計以及工業(yè)區今后的發(fā)展規劃,確定新建污水處理廠(chǎng)規模為:14000m3/d。

    1.2設計水質(zhì)


      根據原有污水處理廠(chǎng)多年的運行資料以及現有蓄水池水樣取樣分析,并按照環(huán)保部門(mén)的要求,確定新建污水處理廠(chǎng)進(jìn)出水水質(zhì)如下:
    表1  進(jìn)出水水質(zhì)一覽表
      COD(mg/l) BOD(mg/l) pH SS(mg/l) 色度(倍)
    進(jìn)水水質(zhì) 800~1000 280~350 8~10 400~600 500~600
    出水水質(zhì) 100 20 6~9 70 50

    2 處理工藝流程

     

      印染工業(yè)在我國比較發(fā)達,廢水的主要特點(diǎn)是廢水色度、COD濃度較高,廢水中含有染料、漿料、助劑、油劑、酸堿,纖維雜質(zhì)及無(wú)機鹽等,其處理工藝也相對成熟,國內多數印染廢水均采用厭氧——好氧生物處理工藝,厭氧水解的主要作用是使印染廢水中的難降解有機物及其發(fā)色基團解體、被取代或裂解,從而降低廢水的色度,改善其可生化性,提高其BOD5/CODcr比值;好氧段的主要作用是氧化分解厭氧反應后的產(chǎn)物,包括一些易降解小分子有機物及染料中的某些發(fā)色基團等在好氧段中進(jìn)一步去除。在一定停留時(shí)間內(厭氧10h,好氧10h),處理出水能達到《紡織染整工業(yè)水污染物排放標準GB4287-92》的二級排放標準。但由于國家新的排放標準(GB8978-96)的執行,印染工業(yè)廢水經(jīng)厭氧—好氧工藝處理不能保證新的排放要求(CODcr<100 mg/l,色度<50倍),必須增加三級處理措施。原有污水廠(chǎng)有一套小型氣浮設施,經(jīng)設備調試運轉后效果良好,因此,本工程設計中不再對三級處理設施進(jìn)行小試,直接選用氣浮和次氯酸鈉脫色作為污水廠(chǎng)處理水達標排放的把關(guān)措施。

    3 主要建構筑物及設備

    3.1厭氧水解池

      原有蓄水池改造,設置水下推進(jìn)器和污泥回流泵,鋼筋砼結構,尺寸為:65×45×5m,有效容積14000 m3,污水停留時(shí)間1d。

    3.2進(jìn)水泵房


      進(jìn)水泵房1座,平面尺寸:6.5×7.0×5.3m,內設潛水泵三臺(單臺Q=300 m3/h,H=9m,N=18.5kw),兩用一備。

    3.3生化池
     
      生化池1座,鋼筋砼結構,分兩格,單格處理能力:7000 m3/d,單格尺寸為:52.25×18.00×5.10m,有效容積:4232 m3,水力停留時(shí)間(HRT):14.50h,污泥混合液濃度X=2.5g/l,污泥回流比R=100%,污泥負荷:0.12kgBOD5/kgMLSS.d,污泥齡(SRT):20d,為有效克服污泥膨脹,在每格中設置導流墻,使污水在曝氣池中呈推流式運行方式,生化池中安裝微孔曝氣頭,平均氧利用率達18%,采用鼓風(fēng)曝氣方式供氣。

    3.4二沉池


      表面負荷q=0.79m3/m2.h,沉淀時(shí)間t=2h,圓形鋼筋砼結構,2座,單座處理能力:7000m3/d,尺寸為D×H=22×4.0m,池中安裝吸泥機。設計中考慮二沉池的表面負荷較低的原因在于:1.確保固液分離效果,保證出水水質(zhì);2.保證回流污泥的濃度,在污水的生物處理系統中,生化系統中生物量的保證是污水廠(chǎng)運行成功的關(guān)鍵,有機物能否得到降解取決于系統中降解該有機物的微生物的數量,一般小型印染廢水廠(chǎng)均設置填料以提高生物量,因為填料價(jià)格較高,一般不在大型污水廠(chǎng)中應用,故設計中考慮保證二沉池中固液分離效果,提高回流污泥濃度,同時(shí)延長(cháng)污泥齡。

    3.5淺層氣浮池


      淺層氣浮為圓形成套鋼設備,2套,單套處理能力:300m3/h,尺寸為D×H=10×0.7m。淺層氣浮裝置是在傳統氣浮理論的基礎上,成功地運用了“淺池理論”和“零速”原理,集凝聚、氣浮、撇渣、沉淀、刮泥為一體的先進(jìn)、高效凈化設備,主要特點(diǎn)為:原水進(jìn)水口、凈化水出水口均為移動(dòng)式,進(jìn)水口自身以原水出流速度并以相反的方向回旋,混合廢水的水平流速相對流出裝置為零,零流速狀態(tài)大大改善氣浮過(guò)程中液體紊流,縮短原水中的氣泡上浮時(shí)間,池子中水的流態(tài)基本上相對靜止,原水中的懸浮物從池底浮到表面的速度快(可達40~100mm/min),有效水深只需400~500mm。

    3.6污泥池


      圓形鋼筋砼結構,2座,尺寸為D×H=22×4.0m,池中安裝攪拌機。

    3.7鼓風(fēng)機房


      磚混結構,1座,尺寸為19.5×8.4×6.3m,內設三臺離心鼓風(fēng)機(單臺Q=80m3/min,H=5.5m,N=110kw),兩用一備。

    3.8脫水機房、加藥間


      磚混結構,1座,尺寸為20×10×4.5m,內設1m帶式壓濾機1臺及氣浮加藥設備1套,加藥間內設次氯酸鈉發(fā)生器四套(三用一備,單套加氯量2.0kg/h,N=5kw)。

    3.9綜合樓


      磚混結構,建筑面積350m2,內設中控室、會(huì )議室、辦公室等。

    4 技術(shù)經(jīng)濟參數

    表2  技術(shù)經(jīng)濟參數一覽表
    噸水投資

    (元/噸水)

    噸水占地

    (m2/噸水)

    噸水電耗

    (度/噸水)

    運行費用

    (元/噸水)

    環(huán)境效益

    (COD削減噸/年)

    1500 0.93 0.67 1.15 4088

    5 工程特色分析

    5.1工業(yè)區內各工廠(chǎng)企業(yè)廢水的集中處理,主要的優(yōu)點(diǎn)

     。1)統一財力、統一建設、統一管理,既避免了環(huán)境的進(jìn)一步惡化,又解決了企業(yè)的后顧之憂(yōu),據有關(guān)統計資料顯示:集中處理污水廠(chǎng)噸水投資、運行費和能耗將比各廠(chǎng)分散治理的費用降低30%~60%,充分發(fā)揮了環(huán)境效益;

     。2)由于各廠(chǎng)水質(zhì)水量均有較大的波動(dòng),各廠(chǎng)分散處理難度大、效果差,而集中處理對水量水質(zhì)均得以調節,使處理效果穩定。

    5.2充分利用原有構筑物,節約了污水廠(chǎng)投資


      原有已建的蓄水池在擴建工程中起到以下三個(gè)作用:1.調節池,均化水質(zhì)水量;2..厭氧水解池,由于蓄水池容量較大,HRT=1d,實(shí)際調節池容只需4h左右,因此,充分利用原有蓄水池進(jìn)行分格改造,內設水下推進(jìn)器,回流剩余污泥進(jìn)行厭氧水解;3.剩余污泥的穩定池,二沉池剩余污泥排入大容量的蓄水池,在厭氧水解的同時(shí)完成污泥的穩定。

    5.3加藥方式簡(jiǎn)單、靈活


      氣浮工藝前均應有混凝反應階段,一般水廠(chǎng)污水廠(chǎng)均設置單獨的混凝反應池或加管道混合器,本工程結合實(shí)際,通過(guò)設計計算,認為通過(guò)二沉池跌水能滿(mǎn)足工藝上的混合要求,污水在管道中的時(shí)間也能滿(mǎn)足反應時(shí)間要求,故氣浮加藥管直接設置在二沉池出口處。

    5.4噸水投資及噸水占地低于一般工業(yè)污水廠(chǎng)


      從本工程技術(shù)參數中可以看出,本工程噸水投資及噸水占地較為理想,低于一般工業(yè)污水廠(chǎng)。但噸水運行費用稍高,主要原因在于三級處理設施——淺層氣浮運行費用較大,電費、藥劑費消耗較大,該部分運行費用達:0.40元/噸。根據老污水廠(chǎng)的運行經(jīng)驗以及現有的污水進(jìn)水水質(zhì),提高運行管理水平,主要是厭氧水解池的運行效果,廢水最后經(jīng)次氯酸鈉脫色處理是能夠達到排放要求的,氣浮只是作為污水廠(chǎng)出水達標排放的把關(guān)措施。
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