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    低氧-好氧兩段工藝處理慶大霉素廢水

    發(fā)布時(shí)間:2008-11-19 10:49:33  中國污水處理工程網(wǎng)

      山東省泰安市某制藥廠(chǎng)是一個(gè)生產(chǎn)慶大霉素的中外合資企業(yè),該廠(chǎng)排放的廢水具有流量小、CODCr和SS濃度高、有抗菌性等特點(diǎn)。采用低氧—好氧工藝處理該廠(chǎng)廢水經(jīng)過(guò)好個(gè)月的調試運行,取得了成功,處理后各項指標均穩定,處理水與低污染廢水混合后排放符合《污水綜合排放標準》制藥行業(yè)二級標準GB 8978—88。

    1.1 廢水水質(zhì)、水量


      該廠(chǎng)排放廢水中含有大量菌絲體,BOD5、CODCr、SS、色度等指標均很高。

      設計處理水量:慶大霉素廢水為51m3/d,其他廢水20m3/h。慶大霉素廢水主要污染指標為:CODCr19 000 mg/L,SS10000mg/L,BOD57500mg/L,pH 5.48。

    1.2 廢水處理工藝流程

      廢水處理工藝流程如圖1。廢水經(jīng)格柵后進(jìn)入曝氣調節池,經(jīng)低氧處理后由泵提升進(jìn)入初沉池中,出水進(jìn)入生物接觸氧化池,其出水與低污染廢水混合經(jīng)二沉池泥水分離后排放。初沉池、二沉池剩余污泥經(jīng)濃縮后由板框壓濾成泥餅焚燒。污水由泵一次提升后,其余為重力出流。

     

    1.3 主要構筑物

      主要構筑物及工藝參數見(jiàn)表1。
     
    表1 主要構筑物和設備的工藝參數

    構筑物

    規格型號

    設計及運行參數

    數量

    曝氣調節池(第一段低氧活性污泥池)

    鋼筋混凝土
    13m×6.5m×3.5m

    0<DO<mg/L,曝氣時(shí)間50-100hMLSS 10g/L,污泥回流率80% COD容積負荷7.6KgCODcr/(m3.d)

    1座

    初沉池

    鋼筋混凝土
    ¢2.5m×8.1m(¢×H)

    沉淀時(shí)間7.5h

    1座

    生物接觸氧化池(第二段好氧池)

    鋼筋混凝土
    3.8m×3.8m×3.7m

    DO=2mg/L,曝氣時(shí)間48h 膜外的MLSS 4.5g/L
    CODcr容積負荷7.7KgCODcr/(m3.d)

    2座

    二沉池

    鋼筋混凝土
    4m×2m×3.7m(合建)

    深沉時(shí)間2.5h

    2座

    格柵

    WGS-500型

     

    1臺

    雙螺旋曝氣器

    YX420型

     

    12只

    污水泵

    IS50-32-200型

    1用1備

    2臺

    較茨鼓風(fēng)機

    L32-15/0.35型

    1用1備

    2臺

    板框壓濾機

    BAS4/320-25型

    每周運轉8h

    1臺

    2 設計特點(diǎn)

     、 利用曝氣調節池作為第一段低氧活性污泥池,這是本設計的創(chuàng )新。曝氣調節池兼有貯存、調節、勻化和低氧生物處理多種功能,大大降低了基建投資及運轉費用。

     、 第二段生物好氧處理池為生物接觸氧化池,該生物膜法具有操作管理方便、可靠、污泥產(chǎn)量少、處理效果穩定等優(yōu)點(diǎn)。

     、 曝氣調節池回流污泥由初沉池重力回流,不需另設動(dòng)力設備。

    3 調試運轉

    3.1培菌、馴化

     、 培菌過(guò)程

      取肉聯(lián)廠(chǎng)二沉池剩余污泥6 m3作為接種污泥,加適量慶大霉素廢水、糞便水及其他水等配制后(混合液CODCr在1 000 mg/L左右)進(jìn)行悶曝,每天排走過(guò)量上清液,補充微生物繁殖生長(cháng)所需要的營(yíng)養物質(zhì),此過(guò)程經(jīng)10d左右結束。

     、 生物接觸氧化池掛膜過(guò)程

      將調節池培養成熟的污泥加入生物接觸氧化池中悶曝,定期排走上清液,15d左右填料上的生物膜生長(cháng)較好。

     、 馴化運行過(guò)程

      培菌結束后開(kāi)始馴化運行,此過(guò)程經(jīng)3個(gè)多月、分兩個(gè)階段進(jìn)行。

      低負荷運行階段:CODCr在10000mg/L左右;

      中高負荷運行階段:CODCr在16800~25600mg/L。

    3.2 運行情況


      調試運行期間水溫為14~25℃。低負荷運行的進(jìn)水CODCr為9668mg/L,第一段處理后出水CODCr為5751mg/L,去除率為40.5%;第二段處理后出水CODCr為549mg/L,總去除率為94.3%;中、高負荷運行結果表明:當慶大霉素廢水的進(jìn)水CODCr在16800~25600mg/L(平均為20193mg/L),SS在7.112~11.987g/L(平均為9.133g/L)變化范圍內,經(jīng)第一段低氧處理后,出水CODCr為14122mg/L,去除率為30.1%,SS值為8.762mg/L,去除率為4.1%;經(jīng)二段好氧處理后的最終出水CODCr為1514mg/L,總去除率為92.5%;SS為276mg/L,總去除率為96.8%。

    4 幾點(diǎn)體會(huì )

     、 慶大霉素是小單孢菌在含糖蛋白質(zhì)培養基中發(fā)酵代謝的產(chǎn)物,它是一種殺菌力較強的廣譜抗菌素,對多種革蘭氏菌均有較強的抗菌作用,培養的細菌主要是革蘭氏菌,因此需要較長(cháng)時(shí)間的馴化過(guò)程。由于一些突發(fā)原因,在兩段微生物相較好的情況下,負荷提高過(guò)快,結果造成污泥中毒問(wèn)題,污泥解體,沉降性能很差,通過(guò)降低負荷和悶曝等措施使活性污泥性狀得到了恢復。

     、 兩段生物池采用同一供風(fēng)系統供應,調節供氣量比較困難,應對低氧曝氣池設置專(zhuān)一的供氣系統。

    5 結論

     、 低氧—好氧工藝應用于慶大霉素抗生素制藥廢水處理是成功的,對有機物的處理效果好,容積負荷高。此法可使廢水CODCr由20193mg/L降至1514mg/L,去除率達92.5%,SS由9133mg/L降至276mg/L,去除率達96.8%。
     、 工藝操作簡(jiǎn)單,運行可靠。

     、 基建投資省(515.5元/kgCODCr)。

     、 處理成本低:電耗為0.4kW·h/kgCODCr,處理成本為0.63元/kgCODCr,污水處理投資占全廠(chǎng)投資總額的2.5%左右,污水處理成本占慶大霉素產(chǎn)品成本的0.81%。
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