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    污水處理廠(chǎng)Carrousel氧化溝工藝研究

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2010-2-26 11:22:09

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

    摘要:新會(huì )龍泉污水處理廠(chǎng)二期工程采用Carrousel氧化溝工藝,經(jīng)過(guò)一年的調試與運行,出水水質(zhì)達到設計要求,部分指標優(yōu)于設計標準。由于在Carrousel氧化溝工藝前端增設了厭氧池,有效地提高了Carrousel氧化溝工藝的脫除磷效果。

    關(guān)鍵詞:污水處理廠(chǎng),Carrousel工藝,調試運行,脫除磷

    新會(huì )龍泉污水處理廠(chǎng)二期工程位于新會(huì )會(huì )城東甲村閃窖口,建設規模為4.0×105m3/d,采用增設厭氧池的Carrousel氧化溝工藝,工藝流程見(jiàn)圖1。

    1 工程設計

    1.1 設計進(jìn)、出水水質(zhì)

    設計出水水質(zhì)執行《城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準》(GB18918-2002)一級B標準及廣東省《水污染排放限值》(DB44/26-2001)一級標準。

    設計進(jìn)、出水水質(zhì)見(jiàn)表1。

    1.2 Carrousel反應池設計參數

    為提高除磷效果,在Carrousel氧化溝前端設置了厭氧池。Carrousel氧化溝共建有2座,單溝設計流量為833.3m3/h,污泥負荷為0.07kgBOD/kgMLSS·d,污泥回流比為100%,泥齡為9d,平均污泥濃度為3500mg/L,水力停留時(shí)間為12.8h(含厭氧池水力停留時(shí)間1.5h),單溝有效容積為10,700m3(含缺氧池有效容積為1250m3),有效水深為4.9m。

    2 污泥培養

    采用接種培養法,泥種取自龍泉污水處理廠(chǎng)一期工程的污泥濃縮池,污泥濃度為12~20g/L。

    (1)污泥接種

    將接種污泥同原水一起用提升至Carrousel氧化溝,共接種污泥2500m3。5d后池內污泥濃度達到1600mg/L以上。

    (2)間歇換水

    每次換水量為氧化溝容積的1/2,每12h換水一次,3d后污泥濃度>1800mg/L,污泥沉降比>10%。通過(guò)鏡檢發(fā)現活性污泥絮體結構良好,原生動(dòng)物種類(lèi)及數量相對穩定,主要為帶柄固著(zhù)型纖毛蟲(chóng)(如鐘蟲(chóng)、纖蟲(chóng)、累枝蟲(chóng)等),并伴有后生動(dòng)物出現,這說(shuō)明活性污泥菌膠團已基本成熟。

    (3)連續進(jìn)、出水

    活性污泥菌膠團基本成熟后,開(kāi)始按照工藝設計連續進(jìn)、出水運行。連續進(jìn)、出水運行12d后混合液污泥濃度>2500mg/L,各項出水指標除氨和總外,均已達到設計標準,但氨和總去除率只有10%~30%,這是因為當時(shí)恰好是年初的低溫寒冬天氣,氣溫在半個(gè)月內維持在7℃~15℃,說(shuō)明在低溫環(huán)境下,系統的硝化和反硝化速度慢,硝化和反硝化菌群還沒(méi)有大量繁殖起來(lái)。繼續運行7d后,天氣轉暖,溫度上升至18℃~27℃,反應池中的硝化和反硝化菌群迅速活躍和增殖,出水的氨指標由原來(lái)的14~15mg/L快速下降至1.0mg/L以下,總也下降至9~13mg/L,并維持穩定,達到設計的標準要求。這標志著(zhù)污泥培養工作的結束。

    3 調試與運行

    系統經(jīng)過(guò)3個(gè)月的培菌和調試運行,出水各項指標均達到設計標準。

    在近一年的運行中,系統基本運行在MLSS為2000 mg/L、回流比為50%的工況下,其實(shí)際運行效果見(jiàn)表2。


    在實(shí)際運行過(guò)程中,由于進(jìn)水的濃度低于設計標準,系統的污泥負荷較低。當系統污泥濃度維持初步設計的3500mg/L時(shí),出現了污泥老化,氧化溝液面浮泥的現象,同時(shí)系統運行的電耗也相對較高。后來(lái)根據進(jìn)水濃度相對較低的情況,將系統的污泥濃度降低至2000mg/L左右,污泥負荷調整至0.07kgBOD/kgMLSS·d,此時(shí)系統污泥老化的現象消失,系統運行電耗也相對下降。

    系統原先設計的回流比為100%,后經(jīng)調試和實(shí)踐對比,發(fā)現系統的回流比為50%時(shí),系統生物除磷的效果最佳,于是將系統的回流比設定為50%。

    4 脫除磷效果分析

    龍泉污水處理廠(chǎng)Carrousel生化系統由厭氧池和Carrousel氧化溝組成。Carrousel氧化溝是一多溝串聯(lián)的系統,由表面曝氣機對系統進(jìn)行充氧,在溝內營(yíng)造出多個(gè)富氧區和缺氧區。廢水多次經(jīng)過(guò)富氧區和缺氧區,不斷經(jīng)歷好氧和缺氧的生化環(huán)境,在溝內實(shí)現同步的硝化和反硝化反應,為生物脫創(chuàng )造了良好的條件。

    Carrousel氧化溝前段增設厭氧池,目的是為釋放回流污泥中的磷。根據生物除磷的原理,只有保證聚磷菌在厭氧狀態(tài)下有效地釋放磷,才能在后續好氧段充分地吸收磷,從而保證除磷的效果。聚磷菌在本系統厭氧池經(jīng)過(guò)充分地釋磷,同時(shí)將可快速生物分解的有機物轉化為PHB儲存在細胞中,為后續氧化溝過(guò)量吸磷創(chuàng )造了條件。

    生化系統在各主要構筑物中pH、TN、NH3-N、PO43--P的變化趨勢如圖2所示。

    4.1 脫

    分析影響Carrousel氧化溝工藝脫效果的主要因素有以下幾點(diǎn):

    (1)溫度(T)

    氣溫對脫效果影響較大。在系統調試的三個(gè)月期間,經(jīng)歷了低溫天氣。系統在不同的溫度區間運行,對硝化和反硝化菌群的培養以及脫效果影響非常大。在調試期間,不同溫度區間系統脫的效果見(jiàn)表3。

    由表3可見(jiàn),在進(jìn)水NH3-N和TN濃度變化不大的情況下,若系統在15℃以下運行,硝化和反硝化菌群的培養增殖速度和代謝速度較慢,系統生化脫的效率較低,系統出水的氨和總指標高于排放限值;當系統在18℃~30℃時(shí),硝化和反硝化菌群的培養增殖速度和代謝速度較快,系統生化脫效率較高,出水的氨和總指標低于排放限值。

    當系統運行一年,又遇到當初調試期間的低溫天氣時(shí),雖然硝化和反硝化菌群生化代謝速度同樣較低,但由于系統硝化和反硝化菌群已培養成功,并且比較穩定,菌群數量比當初調試期間多很多,此時(shí)系統出水的氨和總指標仍能低于排放限值,當然,其處理效率仍低于溫度大于18℃時(shí)的工況。

    (2)溶解氧(DO)

    氧化溝內DO濃度的高低,直接影響到Carrousel氧化溝的生化脫效果。在不同DO濃度控制范圍下,系統脫效果見(jiàn)表4。

    調試運行中發(fā)現,氧化溝內DO分別控制在0~2.0mg/L和1.5~4.0mg/L區間,溝內的硝化反應良好,出水NH3-N濃度<1.0mg/L。當DO控制在1.5~4mg/L區間時(shí),氧化溝內硝化能力強,產(chǎn)物以NO3-N為主,濃度為7~9mg/L;當DO控制在0~2.0mg/L區間時(shí),氧化溝在好氧硝化同時(shí),發(fā)生反硝化反應產(chǎn)生N2,氧化溝中NO3-N濃度相對較低,為4~6mg/L。由此可見(jiàn),將DO控制在0~2.0mg/L區間,有利于Carrousel氧化溝營(yíng)造適合脫環(huán)境的富氧區和缺氧區,實(shí)現同步的硝化和反硝化,而且系統在低DO下運行,能節約能量消耗,符合低能耗運營(yíng)的目標。

    近年來(lái)的理論研究認為,硝化反應必須在絕對富氧的條件下進(jìn)行。若DO濃度較低,則在污泥負荷較低時(shí),硝化才能反應良好。因為污泥負荷較低時(shí),氧利用速度很低,這時(shí)即使DO濃度很低(如DO在1.0mg/L左右),氧也可以完全滲透到污泥絮體內部,被污泥絮體上的硝化細菌利用,進(jìn)行硝化反應[1]。反硝化反應適宜在溶解氧很低的環(huán)境下進(jìn)行。對泥齡長(cháng)、污泥濃度高的生化系統,一般DO控制在0.5~1.0mg/L,可以實(shí)現好氧反硝化[2]。本系統在低溶解氧、低污泥負荷條件下具有良好的脫效果,剛好證實(shí)了上述的理論。

    (3)污泥負荷

    生物的硝化為低污泥負荷工藝。調試運行中發(fā)現,污泥負荷越低,硝化反應進(jìn)行得越充分,NH3-N氧化為NO3-N的硝化效率就越高。系統在不同污泥負荷下運行的脫效果見(jiàn)表5。

    (4)碳源

    廢水經(jīng)氧化溝處理后,在二沉池進(jìn)行反硝化反應。但由于二沉池的出水BOD<8mg/L,反硝化過(guò)程中所需的碳源不足,只能大部分依靠細菌內源碳源進(jìn)行,因而反應速度較低,未能將大部分NO3-N除去,出水NO3-N濃度仍有3~6mg/L。

    (5)pH值

    pH值是硝化反應和反硝化反應的重要影響因素。但由于進(jìn)入該污水處理廠(chǎng)的生活污水沒(méi)有工業(yè)污水成分,進(jìn)水pH保持在7.0~7.5,比較適宜細菌的脫,因而對本系統脫影響不大。

    4.2 除磷

    分析影響增設厭氧池的Carrousel氧化溝工藝除磷效果的主要因素有以下幾點(diǎn):

    (1)污泥回流比

    實(shí)際運行數據表明,當污泥回流比為10%~30%時(shí),磷的去除率為50%~75%,出水總磷濃度平均值為0.7~1.0mg/L;當污泥回流比為30%~50%時(shí),磷的去除率為65%~85%,出水總磷濃度平均值為0.4~0.8mg/L;當污泥回流比>50%以后,磷的去除率未有明顯的提高,反而有所下降。分析認為主要是由于過(guò)高的回流比導致了大量NO3-N隨污泥回流至厭氧池,NO3-N在厭氧池內被還原過(guò)程消耗了可供聚磷菌利用的基質(zhì),從而影響了聚磷菌的釋磷,導致后續氧化階段不能完成對磷的過(guò)量攝取,降低了對磷的去除效率。

    (2)用于除磷的有效有機物

    出水磷濃度的高低主要取決于系統中除磷細菌所需的發(fā)酵基質(zhì)VFA的可獲得能量與必須去除的磷的比值,而且進(jìn)入厭氧池的硝基量與系統泥齡都會(huì )影響上述的比值。根據實(shí)際運行數據顯示,當BOD/TP高于20~25時(shí),出水的溶解性磷濃度可低于1.0mg/L。

    (3)泥齡

    實(shí)際運行中發(fā)現,在進(jìn)水BOD/TP比值大概相同的條件下,泥齡越長(cháng),除磷能力相應越低。分析認為隨著(zhù)泥齡加長(cháng),系統產(chǎn)泥量減少,隨排泥而去的磷量也將減少,從而導致了系統除磷效率的降低;并且因為回流污泥的增多,厭氧池釋磷過(guò)程所需的BOD還將升高,若BOD不能提高,則聚磷菌可能釋磷不充分,從而導致后續氧化階段不能完成對磷的過(guò)量攝取,降低了對磷的去除效率。

    (4)懸浮固體(SS)

    出水SS對出水TP影響較大,當出水SS>15mg/L時(shí),出水TP平均值將明顯高于日常平均值,這主要是由于顆粒性污泥磷含量的升高造成的。由此可見(jiàn),有效控制出水SS對控制出水TP有著(zhù)實(shí)際意義。

    5 結語(yǔ)

    新會(huì )龍泉污水處理廠(chǎng)二期工程采用增設厭氧池的Carrousel氧化溝工藝,出水水質(zhì)良好,全部出水指標均達到設計標準,部分指標優(yōu)于設計標準。前端設置的厭氧池有效提高了Carrousel氧化溝工藝的除磷效果,為Carrousel氧化溝工藝的不斷改良提供了新思路。

    參考文獻:

    [1] 張自杰,林榮枕,金儒霖,等.廢水處理理論與設計[M]. 北京:中國建筑工業(yè) 出版社,2002.

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