乳品工業(yè)包括乳場(chǎng)、乳品接收站和乳品加工廠(chǎng). 乳場(chǎng)廢水主要來(lái)自于洗滌水和沖洗水;乳品接收站廢水主要是運送乳品所用設備的洗滌水;乳品加工廠(chǎng)廢水包括各種設備的洗滌水,地面沖洗水、洗滌與攪拌黃油的廢水以及生產(chǎn)各種乳制品的廢水. 廢水中主要成分是乳糖,脂肪和蛋白質(zhì),有機物濃度較高,但很容易被微生物分解,廢水中CODcr質(zhì)量濃度平均為800~2500 mg/L, BOD5 為600~1500 mg/L, BOD5 / CODcr比值大于0. 5,屬可生化性較好的廢水.
1 試驗材料和方法
1. 1 試驗工藝流程及設備
試驗流程見(jiàn)圖1.
水解酸化池及SBR 池均為有機玻璃制作,水解酸化池尺寸為L(cháng)×B×H = 0. 35 m ×0.7 m ×0.9 m,有效容積為0.18 m3 ,進(jìn)水采用底部穿孔管均勻布水, SBR 池尺寸為L(cháng) ×B ×H = 0. 5 m ×0. 5 m ×1 m,有效容積0. 24 m3 , SBR 池采用上清液排出管排水.
1. 2 試驗用廢水及種泥來(lái)源
試驗地點(diǎn)為內蒙古某乳品廢水處理廠(chǎng)沉砂間內,直接引接沉砂池初步處理后的出水,水質(zhì)情況及水質(zhì)分析方法見(jiàn)表1,水解池與SBR接種污泥均來(lái)自該污水處理廠(chǎng)濃縮池污泥.
2 試驗結果與分析
在整個(gè)系統工藝啟動(dòng)完成且整個(gè)工藝聯(lián)動(dòng)運行一段時(shí)間后,開(kāi)始穩定運行階段. 試驗運行期間控制水解池內溫度穩定在29~31 ℃,污泥質(zhì)量濃度控制在6 000 mg/L; SBR池溫度穩定在18~21℃,污泥質(zhì)量濃度控制在4000 mg/L,排出比為1∶2,反應末期溶解氧控制在2 mg/L左右.為了實(shí)現最佳的處理效果,探詢(xún)工藝參數與水中污染物降解之間的規律性,本試驗從水解酸化池停留時(shí)間和SBR池反應時(shí)間來(lái)進(jìn)行分析研究.
2. 1 水解酸化池參數優(yōu)化與機理研究
目前,針對水解酸化的研究主要是將其作為厭氧消化的第一階段,為產(chǎn)甲烷菌提供基質(zhì). 一般而言,有利于水解酸化菌生長(cháng)的短HRT和低pH值條件會(huì )抑制產(chǎn)甲烷菌的活性表. 而兼性微生物可以在較短的HRT,較寬的pH范圍和較低的溫度條件下,有效地轉化和降解某些毒性物質(zhì)和難生物降解物質(zhì),能夠實(shí)現芳香烴及雜環(huán)化合物的開(kāi)環(huán)裂解等,進(jìn)而成為其他生物處理工藝的有效預處理階段.
在有機物的厭氧分解中, VFA (揮發(fā)性脂肪酸)是各種基質(zhì)水解酸化后的中間或終產(chǎn)物,當HRT較長(cháng)時(shí),產(chǎn)物以乙酸等短鏈脂肪酸為主,而當HRT較短時(shí),生成的長(cháng)鏈脂肪酸來(lái)不及繼續分解為短鏈脂肪酸而存在于出水中, 如丁酸和醇類(lèi)等,因此VFA是厭氧發(fā)酵研究中有機物降解工藝條件優(yōu)劣的重要參數. 水解酸化池內pH 值和VFA質(zhì)量濃度變化曲線(xiàn)如圖2所示.從圖2中可以看出,隨著(zhù)停留時(shí)間的增加, pH值逐漸降低,并且降低速度是逐漸加快的,在停留時(shí)間為7 h時(shí), pH值已降到7. 0左右. 而進(jìn)水VFA質(zhì)量濃度較低,隨著(zhù)時(shí)間的延長(cháng),廢水中VFA質(zhì)量濃度逐漸升高,當停留時(shí)間達到6 h時(shí),VFA質(zhì)量濃度達到最大值451 mg/L,隨后VFA質(zhì)量濃度便開(kāi)始下降,標志著(zhù)廢水中水解酸化過(guò)程的完成.
有機多聚物不能被微生物直接利用,必須轉化為能夠透過(guò)細胞膜的溶解性物質(zhì)(通常為單分子或二聚物). 所以,可溶性化過(guò)程是復雜多聚有機物厭氧降解的第一步. 乳品廢水中含有大量的膠體物質(zhì)懸浮在水中,進(jìn)入水解酸化池后,在微生物的作用下,可將不溶性的有機物水解為溶解性的有機物,并去除一部分CODcr ,提高了廢水的可生化性,水解酸化池內CODcr質(zhì)量濃度和廢水的可生化性關(guān)系見(jiàn)圖3所示.
水解速率常數變化曲線(xiàn)如圖4所示,從圖4中可以看出,在開(kāi)始的2 h內,水解速率變化最大,及降解速度變化最快,并在1 h時(shí)速率常數達到最大值0. 246,在隨后時(shí)間里,水解速率常數逐漸降低且速度逐漸平緩,即底物濃度對水解降解速率具有決定性作用.
根據乳品廢水原水水質(zhì)分析資料顯示,原水中氨氮的值不高,但廢水中的蛋白質(zhì)含有較多的氮素,試驗中通過(guò)水解酸化池能夠很好的將蛋白質(zhì)分解,從而釋放出氨氮,水解酸化池內氨氮濃度變化曲線(xiàn)見(jiàn)圖5所示.
綜合以上因素,考慮到實(shí)際工程的經(jīng)濟因素和水解效果,本試驗確定水解酸化池停留時(shí)間6 h為最佳停留時(shí)間.
2. 2 SBR參數優(yōu)化與機理研究
采用SBR 工藝處理工業(yè)廢水,當反應進(jìn)行到一定程度時(shí),即使延長(cháng)曝氣時(shí)間,有一小部分有機物也不能進(jìn)一步被降解,這部分有機物稱(chēng)為該條件下難降解COD.
由于乳品廢水本身的特性,在采用傳統好氧工藝處理乳品廢水時(shí),很容易發(fā)生污泥膨脹現象,造成污泥流失,水質(zhì)惡化,嚴重者會(huì )導致工藝無(wú)法正常運行. 因此解決污泥膨脹問(wèn)題對生物處理廢水是極為重要的. SBR工藝可有效的控制SVI值,從而有效的抑制污泥膨脹. 而SBR池的反應時(shí)間的長(cháng)短直接影響著(zhù)水中有機物和氨氮的降解程度,決定了出水CODcr質(zhì)量濃度和氨氮質(zhì)量濃度的大小.SBR池內CODcr、氨氮去除率曲線(xiàn)如圖6 所示. 隨著(zhù)SBR內反應時(shí)間的延長(cháng), CODcr和氨氮的去除率均逐漸提高,但當停留時(shí)間達到4 h以后,CODcr去除率開(kāi)始下降,而氨氮的去除率則是沒(méi)有太大的升高, CODcr去除率下降是由于曝氣過(guò)量,污泥被解體而引起廢水中COD值升高的緣故.SBR池在反應過(guò)程中有機物的降解速率,受到供氧速率、污泥質(zhì)量濃度以及有機物質(zhì)量濃度多方面的影響,氧氣的供應是影響有機物降解速率的一個(gè)重要因素. 因此本試驗探討了SBR池內CODcr質(zhì)量濃度變化與溶解氧變化關(guān)系如圖7所示.降解速率常數變化曲線(xiàn)如圖8所示,從圖8可以看出,在開(kāi)始的兩個(gè)小時(shí)內,降解速率變化較大,并在1 h時(shí)出現最大值0. 75,即此時(shí)有機物降解速率最快,在以后4 h逐漸趨于平穩,則有機物質(zhì)量濃度的大小影響有機物降解速率.
根據以上試驗結果,采用SBR 工藝處理水解池出水的最佳反應時(shí)間為4 h左右. 從溶解氧的變化規律以及運行費用來(lái)看, SBR池供氧方式可采用漸減曝氣更合理,更經(jīng)濟.
2. 3 系統最優(yōu)條件下處理效果分析
通過(guò)試驗,當進(jìn)水CODcr質(zhì)量濃度為1250~1830 mg/L時(shí),控制水解酸化池污泥質(zhì)量濃度為6000 mg/L, SBR池污泥質(zhì)量濃度為4000 mg/L,排出比為1∶2,水解酸化時(shí)間6 h和SBR反應時(shí)間4 h左右,進(jìn)出水水質(zhì)情況見(jiàn)表2.
3 結 論
1)乳品廢水采用水解酸化- SBR工藝具有較高的處理效率.
2)水解酸化池的停留時(shí)間是對廢水的生物降解,提高廢水的可生化性具有決定性的作用,并可通過(guò)氨基酸發(fā)酵提供氨氮給后續好氧工藝. SBR池反應時(shí)間是影響CODcr、氨氮去除率的關(guān)鍵,且隨反應時(shí)間變化,溶解氧呈規律性變化, SBR池供氧方式宜采用漸減曝氣的方式.具體參見(jiàn)http://www.sharpedgetext.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
3)試驗結果表明, 當進(jìn)水CODcr為1250~1830 mg/L,常溫條件下,水解酸化最佳停留時(shí)間為6 h, SBR在排除比為1∶2條件下,最佳反應時(shí)間為4h, CODc r、BOD、SS總去除率可達90%以上,出水可以達到國家污水綜合排放標準( GB 8978—1996)二級排放標準.(作者:孫明東,北京交通大學(xué)土建學(xué)院市政環(huán)境工程系)