乳制品加工過(guò)程中會(huì )有一定量的廢水排放,主要來(lái)自洗瓶水、刷罐水、沖洗水等。其有機物含量雖較低,但都為極易降解物質(zhì),排放入水體后會(huì )非?斓亟到,造成對環(huán)境的污染。
以前對乳制品廢水的處理方法一般采用的是物化法(氣浮、混凝沉淀、吸附等),去除效果不好,運行費用高,管理不便,同時(shí)采用單純的好氧生物處理法,其對有機物的去除雖較好,但運行費用也較高,經(jīng)濟上不合理。本文通過(guò)某廠(chǎng)乳制品加工廢水處理工藝的介紹,提出了一種厭氧──好氧的處理技術(shù),其中,厭氧采用目前應用較成熟的UASB技術(shù),好氧采用無(wú)動(dòng)力消耗的滴濾床技術(shù)。根據一年多的運行表明,該工藝處理效率高,運行費用低,投資較少,操作管理非常簡(jiǎn)便,且UASB中顆粒污泥生長(cháng)較快,處理后的出水可用于循環(huán)回用。
乳制品廢水處理: 1 廢水的水質(zhì)水量
某乳制品廠(chǎng)乳制品生產(chǎn)的主要原料和資源是鮮牛奶、白糖、花生、核桃、電、水、煤等。在乳制品生產(chǎn)過(guò)程中,會(huì )產(chǎn)生刷罐水,洗瓶水等廢水,與地面沖洗水、廁所沖洗水及少量的生活污水一并進(jìn)入廠(chǎng)內排水明渠,通過(guò)共同的排放口,向車(chē)間外排放。廢水中主要含有大量的可溶性有機物(糖類(lèi)、脂肪酸、蛋白質(zhì)、淀粉等),可生化性很好,不含有毒有害物質(zhì),呈現乳白色,COD濃度在800~1000mg/l左右,屬中低濃度有機廢水。該乳制品廢水排放量為300m3/d,其廢水水質(zhì)情況見(jiàn)表1。
表 1 某乳制品廠(chǎng)加工廢水水量水質(zhì) | ||||||
水量 |
COD |
BOD |
pH |
溫度 |
SS |
色度 |
350m3/d |
1000mg/l |
600mg/l |
5 ~ 6 |
常溫 |
100mg/l |
50 倍 |
乳制品廢水處理: 2 處理工藝流程
采用厭氧(UASB)——好氧(滴濾床)工藝對該廢水進(jìn)行處理,其工藝流程見(jiàn)圖1。
乳制品廢水處理: 2.1 厭氧處理
來(lái)自車(chē)間的廢水經(jīng)下水道先進(jìn)入調節池,進(jìn)行水質(zhì)水量的調節,在必要時(shí)也進(jìn)行蒸汽加溫,以滿(mǎn)足UASB的進(jìn)水要求。UASB采用的是中溫厭氧,其運行參數見(jiàn)表2。
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乳制品廢水處理: 2.2 好氧處理
厭氧出水不能達到排放要求,且含有一定的異味,同時(shí)水中含氧量較低,不能直接排放,利用好氧進(jìn)一步處理。好氧采用滴濾床技術(shù)。滴濾床內填加塊狀生物活性填料載體,通過(guò)無(wú)動(dòng)力自動(dòng)旋轉布水器將厭氧出水均勻地灑布在滴濾床填料表面,利用自然通風(fēng)進(jìn)行供氧。滴濾床出水部分進(jìn)行回流,以保證水力負荷及布水器轉速的需求。滴濾床的運行參數見(jiàn)表3。
表 3 滴濾床運行參數表 | |||
尺寸 |
φ 6 × 6 m |
有效容積 |
120m3 |
過(guò)濾速度 |
1 m/h |
布水器轉速 |
3 轉 / 分鐘 |
有機負荷 |
0.4 kg/m3.d |
CODCr 去除率 |
45% |
回流率 |
100% |
運行溫度 |
常溫 |
整個(gè)處理系統的運行費用只為兩臺水泵耗電、人員工資及少量分析用藥劑費,總計約為0.30元/噸廢水,每班只需一人進(jìn)行簡(jiǎn)單操作。從系統運行至今,沒(méi)有剩余污泥外排,厭氧出水不帶泥,好氧泥全部回到調節池進(jìn)入厭氧池中進(jìn)行消化。
3 系統運行情況分析
乳制品廢水處理: 3.1 系統處理效率情況
整個(gè)處理系統于1999年10月開(kāi)始正式運行,至今有一年半的時(shí)間,經(jīng)受了停產(chǎn)無(wú)水、檢修、二次啟動(dòng)、濃度及水力條件變化等的各種波動(dòng),運行一直很正常,出水水質(zhì)也很穩定。其處理情況見(jiàn)表4。
表 4 系統處理效率表 | |||
數值 指標 |
進(jìn)水 |
總出水 |
總去除效率 |
CODCr |
1000mg/l |
60 ~ 80mg/l |
>94% |
BOD5 |
600mg/l |
10 ~ 20mg/l |
>98% |
SS |
100mg/l |
≤ 20mg/l |
>80% |
PH |
5 ~ 6 |
7 ~ 8 |
-- |
水溫 |
37 ℃ |
常溫 |
-- |
色度 |
50 倍 |
5 倍 |
90% |
乳制品廢水處理: 3.2 厭氧運行分析
任何一種厭氧反應器要想長(cháng)期穩定運行,進(jìn)反應器的水質(zhì)情況非常重要,UASB也不例外。而對于車(chē)間排放水,水質(zhì)水量一般都有所波動(dòng),乳制品加工廢水更是如此,與洗瓶、沖洗設備、地面的時(shí)間、水量有關(guān),較高濃度及大水量來(lái)水較集中。而為了保證UASB的連續運行,調節池必不可少,同時(shí)在調節池內安裝蒸汽管,在冬季水溫低時(shí)進(jìn)行適當加熱,調節水質(zhì)水量,減少UASB進(jìn)水對厭氧細菌的沖擊負荷。
UASB內所填加的菌種為青島海泊河污水處理廠(chǎng)的中溫厭氧消化污泥,含水率為75%,填加后反應器底部污泥層的污泥濃度(MLSS)為70g/L(MLVSS為50gVSS/L),UASB控制為中溫(35~37℃)運行。
只有污泥與污水良好的接觸,才能取得較好的處理效率。UASB反應器內的污泥的運動(dòng)受三種力的影響:污泥自重、水的沖力及所產(chǎn)沼氣的頂托力,這三種力的相互作用決定著(zhù)反應器內污泥的存在方式:沉積、懸浮或被沖走。而UASB進(jìn)水的有機物含量不高(CODCr1000mg/l),反應器及污泥的有機負荷較低,所產(chǎn)沼氣量不大,因此水力負荷就成為了制約性的因素。只有達到一定的水力負荷,才能使部份污泥以懸浮態(tài)存在于反應器中,保持與污水的完全接觸,同時(shí),水力負荷又不能太高,防止將反應器內污泥大量沖出。此系統UASB的有機負荷為2.0kg/m3.d,水力負荷為0.6 m3/m2.h,在此條件下運行,沒(méi)有污泥的沖出,且污泥懸浮狀較好,在UASB約6米處都有大量懸浮污泥存在,出水COD含量較低(一般低于150mg/l),處理效果穩定。經(jīng)過(guò)一年的運行后,從離UASB反應器底部2米處取污泥樣分析,污泥濃度已達100gTSS/L,其中揮發(fā)性污泥含量(MLVSS)為80gVSS/L,污泥活性較所填加的污泥好。將污泥中的絮狀污泥用水洗去后,發(fā)現有大量的顆粒存在,直徑達到1mm左右,污泥的顆;潭容^好。
乳制品廢水處理: 3.3 好氧運行分析
好氧選用的是國內使用較少的滴濾床反應器,采取自動(dòng)旋轉布水器均勻布水,充分利用厭氧出水的高差,同時(shí)不需要機械曝氣,達到了好氧微動(dòng)力運行。
滴濾床有效高度為4米,填料為一種多孔、強度非常高的生物活性填料。填料的粒徑為80~100mm,孔隙率達到90%以上,比表面積為150m2/m3,其強度和掛膜性能等方面遠遠超過(guò)了常用于生物濾池填料的焦碳及其他常規填料(PVC、瓷環(huán)等),填料的性質(zhì)受外界環(huán)境的影響很小,大大延長(cháng)了填料的使用期限。
因處理水量不大,對滴濾床出水進(jìn)行回流,回流率根據UASB出水水質(zhì)水量調整,即保證滴濾床的進(jìn)水穩定,又使滴濾床的表面負荷平穩,但一般情況下回流率保持在100%左右。
在滴濾床的長(cháng)期運行沒(méi)有發(fā)現填料的堵塞情況,填料表面也沒(méi)有出現大塊生物膜同時(shí)膜落現象。在表面負荷穩定的情況下,生物膜的生長(cháng)、脫落受氣溫的變化有一定的影響,在氣候條件發(fā)生突然變化時(shí),生物膜有大量脫落發(fā)生,滴濾床出水較渾濁,但生物膜生長(cháng)較快,此時(shí)加大回流率,使死亡的生物膜盡快脫落,新的生物膜一周內就能長(cháng)出,并達到原效果。
在低有機負荷的滴濾床的運行中,有一個(gè)較為重要的運行參數:表面水力負荷,此參數與前工序來(lái)水量、回流水量有較大關(guān)系。應根據前工序來(lái)水量的多少及時(shí)調整回流量,保證滴濾床進(jìn)水量穩定,運行表明,滴濾床布水器的轉速保持在3轉/分鐘時(shí)處理效果較好且穩定。滴濾床出水進(jìn)入斜管沉淀池,水中的生物膜在斜管沉淀池中能很好地去除。
4 處理后水的回用情況
為了能節約水源,計劃將乳制品廢水處理后進(jìn)行回用,因此對處理后水進(jìn)行了鍋爐用水水質(zhì)標準的檢測,結果表明,處理后水能接近自來(lái)水水質(zhì),但用于鍋爐用水,在用離子交換樹(shù)脂進(jìn)行軟化水時(shí),對離子交換樹(shù)脂的損害較大,離子交換樹(shù)脂使用壽命縮短,因此還需對處理后水進(jìn)行深度處理去除水中部分使交換樹(shù)脂中毒的有害物質(zhì)后才能利用。目前處理后水只全部用于生產(chǎn)上的冷卻循環(huán)用水。