某廠(chǎng)于2000年8月建成了年產(chǎn)3×104t差別化聚酯切片生產(chǎn)線(xiàn),生產(chǎn)主工序包括酯化和縮聚。主要生產(chǎn)原料為精對苯二甲酸和乙二醇。生產(chǎn)廢水來(lái)源于酯化過(guò)程中產(chǎn)生的聚酯廢水和縮聚過(guò)程中產(chǎn)生的噴射泵廢水。采用酸化水解、HCR(High Performance Compact Reactor)、接觸氧化法處理該廢水,處理后的廢水全部回用于生產(chǎn)。
l 廢水水質(zhì)、水量
工廠(chǎng)生產(chǎn)廢水水質(zhì)、水量情況見(jiàn)表1。
2 廢水水質(zhì)特性
2.l 有機物濃度較高
表 1 廢水水質(zhì)、水量情況(平均值) | ||||
污染物 |
CODcr/ ( mg · L-1 ) |
BOD5/ ( mg · L-1 ) |
pH |
水量 / ( t · d-1 ) |
醋化廢水 |
18500 |
4770 |
5 |
16 |
噴射泵廢水 |
2500 |
1350 |
6 |
56 |
生活廢水 |
300 |
120 |
7 |
8 |
聚酯廢水的濃度受酯化反應的條件、乙二醇蒸餾回收效率的影響較大,在廢水處理設施調試初期,由于生產(chǎn)工藝不穩定,酯化廢水CODcr的濃度徘徊在30000-40000 mg/L,最高達70000 mg/L,最低10000 mg/L,廢水中主要污染物為乙二醇、苯甲酸、乙醛等低分子有機物,廢水無(wú)色透明,有刺激性氣味。
對聚酯廢水處理我們進(jìn)行了多次試驗,包括好氧、厭氧、混凝沉淀、活性炭吸附等,試驗結果表明,該廢水的可生化性較好。但該廢水水質(zhì)有較大變化時(shí)對微生物影響較大,CODcr的去除率明顯下降,因此本工藝選用了對沖擊負荷適應性較強的HCR法好氧生物處理工藝,并在好氧之前先采用厭氧水解進(jìn)行處理,廢水的BOD5/CODcr從 0.26提高到0.32,減輕了有害物質(zhì)對微生物的抑制作用。
2.2 廢水呈酸性
酯化廢水、噴射泵廢水均呈酸性,pH值在5~6之間,在調試初期,采用片堿中和,廢水處理成本增加,而且增加了廢水中鹽份,因該廢水的酸度是由有機酸引起的,我們通過(guò)試驗發(fā)現,該廢水不經(jīng)過(guò)pH值調節直接進(jìn)行生化,生化出水pH值會(huì )上升,而且CODcr去除效果有所提高,因此取消了pH值調節這道工序。
3 廢水處理工藝
3.1 聚酯廢水處理工藝流程
3.2 主要設計參數
聚酯廢水處理 3.2.1 酯化廢水收集池、調節池鋼筋混凝土結構,酯化廢水收集池有效容積16m3,停留時(shí)間24 h,調節池有效容積50 m3,停留時(shí)間24h,內掛組合填料,設穿孔曝氣系統。不調PH。
聚酯廢水處理 3.2.2 酸化水解池
鋼結構,有效容積32 m3,停留時(shí)間48 h,外形尺寸ф3.0m×5.0 m,內掛組合填料,設穿孔曝氣系統,DO控制在0.lmg/L,從污泥回流池接入剩余污泥。
聚酯廢水處理 3.2.3 HCR生化塔
鋼結構,有效容積15 m3,停留時(shí)間4.5 h,外形尺寸фl.5m×11.5m,容積負荷15kg[CODcr]/(m3•d),采用射流曝氣,配1臺18.5kw的循環(huán)射流泵和1臺1.5 kw的污泥回流泵。HCR反應器是本工程的核心設備,該設備是一種帶中心導流管的簡(jiǎn)裝容器。上置式特殊設計的兩相噴頭通過(guò)循環(huán)水自吸空氣,空氣在噴頭下方初次分散,形成細小的氣泡,隨液相向下,到中心管底部折回向上,到中心管上部,部分空氣從液相釋放,但仍有較多空氣隨液相進(jìn)入中心管,進(jìn)行二次分散和再循環(huán)。這樣,使得空氣在液相有較長(cháng)的停留時(shí)間,空氣氧的利用率可達到30%~50%。同時(shí),由于高速內循環(huán),使氣、液、固三相間的傳質(zhì)速率大大提高。在容積負荷高達30~90kg[CODcr]/(m3•d),污泥負荷3~5 kg[CODcr]/(kg[MLSS]•d)的情況下,用HCR處理一般可生化有機廢水,仍能得到80%左右的去除率。HCR系統內的微生物90%以上是細菌,且處于對數增長(cháng)階段,但在HCR中能形成細顆粒、致密的菌膠團,沉淀速度快,固液分離效果好。HCR技術(shù)在國內外曾應用于城市生活污水、造紙廢水、味精廢水、印染廢水、化工廢水等40多個(gè)廢水處理工程,都比較成功,具有所需空間少、占地省、合理集成設計、CODcr降解率高、空氣氧利用率高且操作便利安全等優(yōu)點(diǎn)。HCR首次應用于聚酯廢水達到了設計處理效果。該技術(shù)為德國克勞斯塔爾工科大學(xué)專(zhuān)利技術(shù)。具體參見(jiàn)http://www.sharpedgetext.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
聚酯廢水處理 3.2.4 生物接觸氧化池
鋼結構,有效容積78 m3,停留時(shí)間23 h,外形尺寸4.0m×5.0m×4.9m,填料負荷0.75kg[CODcr]/(m3•d),內掛組合填料74 m3,設微孔曝氣系統,溶解氧控制在 3.5 mg/L左右。
聚酯廢水處理 3.2.5 混凝氣浮池
鋼結構,ф1.8 m ×3.6m,表面負荷1.5 m3/(m2•h),設溶氣系統,采用堿式氯化鋁混凝劑,投加量為1.5‰。
本廢水處理系統總投資120萬(wàn)元,處理方案中確定的處理費用為6.2元/t水,據廠(chǎng)方核算,實(shí)際處理費用為6.0元/t,其中電耗占60%以上。
3.3 設計處理效果
各處理單元設計CODcr去除效果見(jiàn)表2。
該廢水處理工藝的剩余污泥量較少,少量的氣浮污泥經(jīng)濃縮后直接送至鍋爐房焚燒。
表 2 CODcr 去除效果 | ||||
處理單元 |
CODcr/ ( mg · L-1 ) |
水量 / ( t · d-1 ) | ||
進(jìn)水 |
出水 |
去除率 /% | ||
酸化水解 |
18500 |
9250 |
50 |
16 |
調節 |
3630 |
2900 |
20 |
80 |
HCR |
2900 |
725 |
75 |
80 |
生物接觸氧化 |
725 |
181 |
75 |
80 |
混凝氣浮 |
181 |
126 |
30 |
80 |
4 結語(yǔ)
1.聚酯廢水經(jīng)上述工藝處理后,處理效果達到了設計要求,能較穩定地實(shí)現達標排放,CODcr總去除率在97%以上,而且絕大部分時(shí)段可達到一級排放標準。處理尾水全部回用于生產(chǎn),作循環(huán)冷卻水的補充水。
2.此廢水可不經(jīng)pH調節,直接生化。
3.酯化廢水和噴射泵廢水經(jīng)處理后,出水可回用于生產(chǎn),每年可節省水費4.8萬(wàn)元。
4.應注意的是酯化廢水、噴射泵廢水溫度較高,調節池內的溫度達到45℃以上,今夏高溫期間,由于水溫較高使生化系統處理效果明顯下降。后添置1臺循環(huán)量為20 m3/h的污水冷卻塔、并在調節池上方搭建防曬雨棚,緩解了廢水溫度高的矛盾。