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    乳制品綜合廢水處理技術(shù)

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2014-11-6 9:34:54

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

    乳制品企業(yè)綜合性廢水中的污染物主要為乳蛋白(如酪蛋白、乳清蛋白等)、乳脂肪、乳糖和無(wú)機鹽類(lèi)等,其中大部分物質(zhì)具有較好的生化性,其 B/C 比值通常在 0.5 以上。目前處理乳制品廢水多采用氣浮+好氧或水解酸化+好氧工藝,多存在處理流程長(cháng)、基建及運行費用過(guò)高或處理效果不穩定等問(wèn)題。本文提出的以 UASB—CASS 為主處理乳制品綜合廢水工藝是在普通厭氧+好氧生化基礎上改良而來(lái)的治理工藝,去掉了傳統的物化過(guò)程,改用厭氧技術(shù),而后銜接改良型 SBR 工藝,一池多用,省去了人工加藥這一繁瑣環(huán)節,同時(shí)也減少了基建及運行成本和污泥產(chǎn)出量。經(jīng)過(guò)陜西省某乳制品企業(yè)一年多的連續運行,出水水質(zhì)良好,處理效果穩定。

    1  污水水質(zhì)及處理工藝

    1.1  污水來(lái)源及組成

    陜西省某乳制品企業(yè)是一家生產(chǎn)高品質(zhì)液態(tài)奶產(chǎn)品的乳飲品企業(yè),其生產(chǎn)工藝過(guò)程中產(chǎn)生的廢水主要來(lái)源于容器、管道、設備加工面清洗所產(chǎn)生的高濃度生產(chǎn)廢水,生產(chǎn)車(chē)間與場(chǎng)地的清洗低濃度生產(chǎn)廢水,以及冷卻水。生產(chǎn)性廢水排放量為 1850t/d,生活性污水排放量為 200t/d。綜合性廢水經(jīng)當地環(huán)境監測站監測各項指標(見(jiàn)表1),出水水質(zhì)排放標準執行《污水綜合排放標準》(GB8978-96)二級標準。

    1.2  工藝原理

    根據乳制品廢水可生化性高的特點(diǎn),采用厭氧 +好氧流程。在厭氧階段采用上流式厭氧污泥床(UASB)工藝,利用 UASB反應器高微生物濃度、高容積負荷等特點(diǎn),使經(jīng)過(guò)預處理的廢水中的大部分有機污染物在此階段被分解去除。

    好氧系統采用循環(huán)式活性污泥法 (CASS) 工藝。CASS 工藝系統的前置裝置——生物選擇器正好符合UASB 厭氧系統出水的厭氧條件,在厭氧或缺氧條件下,生物選擇器抑制絲狀菌的過(guò)度增長(cháng),防止產(chǎn)生污泥膨脹。通過(guò)控制曝氣強度以使反應器中主體溶液處于好氧階段,最終完成降解有機物的過(guò)程,達到去除有機物的目的。在 CASS 工藝中,一池多用,能同時(shí)進(jìn)行有機物的降解、硝化/反硝化以及除磷過(guò)程,從而達到深度處理的效果。

    1.3  工藝流程

    廢水經(jīng)集水井收集后,經(jīng)一級提升泵進(jìn)入調節酸化池。池中的廢水以淹沒(méi)出流方式進(jìn)入后端的吸水井,由二級提升泵送入 UASB 厭氧反應池。出水由收水堰收集重力匯入 CASS 系統,依次通過(guò)生物選擇器、主反應區,經(jīng)好氧微生物的降解作用,廢水中殘留的有機污染物進(jìn)一步去除。靜沉后的上清液在撇水器的作用下重力外排,所產(chǎn)生的剩余污泥則定期送入污泥濃縮池進(jìn)行處理(見(jiàn)圖1) 。

    2  主要構筑物作用及技術(shù)參數

    2.1  預處理單元

    預處理單元由集水井、一級提升泵、弧形水力篩、調節酸化池、吸水井和二級提升泵組成。在調節酸化池下部掛有生物填料,利用厭氧微生物作用實(shí)現廢水的預酸化水解,利于后續 UASB 處理系統的正常穩定運行。調節池內設有曝氣裝置,鼓風(fēng)機間歇通入空氣進(jìn)行水力攪拌,實(shí)現水質(zhì)水量的調節并防止固體顆粒沉淀。

    2.1.1  集水井

    Φ=4.0m,H=6.0m,有效水深為 2.5m。一級提升泵 2 臺 (1 用 1 備),Q=150m3/h,H=10m,N=7.5kW。

    2.1.2  調節池

    主體尺寸 19.0m×11.0m×5.3m,停留時(shí)間 t=8h,有效水深為 5.0m。下部生物填料高度 1.5m,數量280m3,填料支架底距池底 350mm。穿孔曝氣管 5 組,曝氣孔徑Φ=5mm,穿孔管距池底 300mm。二級提升泵 2 臺(1 用 1 備),Q=125m3/h,H=12m,N=7.5kW,蒸氣加熱裝置 1 套。

    2.2  厭氧處理單元

    由若干個(gè) UASB 反應器組成,是整個(gè)廢水處理系統中去除污染物負荷最高的單元。預處理廢水自反應器底部進(jìn)入,通過(guò)高濃度污泥床,污水中的有機物在此進(jìn)行厭氧分解,轉化為消化氣,由于消化氣的攪動(dòng),使污水與厭氧微生物充分接觸。在反應器頂部的三相分離器中,含有廢水、沼氣及顆粒污泥的混合液實(shí)現完成液、氣、固的分離。處理后的廢水通過(guò)出水堰匯流至后續處理單元,沼氣則通過(guò)管道收集后進(jìn)入沼氣處理系統,沉淀下來(lái)的污泥繼續留在反應器中。UASB 總體尺寸 19.0×15.0×7.0m,分為尺寸相同的 4 格,并聯(lián)運行,單池有效容積 460m3,COD 的容積負荷為 3.8kg/m3·d,反應溫度 > 25 ℃,停留時(shí)間 t=14.7h,三相分離器 8 套,水封系統 1 套,環(huán)狀管網(wǎng)配水系統 4 套,燃燒火炬 1 套。

    2.3  好氧處理單元

    好氧處理系統由幾個(gè)帶生物選擇器的反應器組成,主要作用是進(jìn)一步降解厭氧系統出水中殘余的有機物,實(shí)現達標排放的目的。UASB 出水進(jìn)入 CASS處理系統。曝氣池池底采用膜片式微孔曝氣器,完成曝氣充氧的過(guò)程。CASS 系統按照“曝氣-非曝氣”階段不斷重復進(jìn)行以下四個(gè)階段:進(jìn)水/曝氣、沉淀、撇水、閑置階段。循環(huán)開(kāi)始時(shí),由于污水的進(jìn)入,使得池子內部的水位由某一最低水位開(kāi)始上漲 ;經(jīng)過(guò)一定時(shí)間的曝氣和混合后,系統停止曝氣以便使反應器內的活性污泥進(jìn)行絮凝沉淀,活性污泥將在靜止的環(huán)境中沉淀 ;當沉淀階段完成后,撇水器將把池子上部的上清液排出系統,同時(shí)水位將降低到最初的深度。之后,系統將重復以上過(guò)程。

    CASS 反應池共分為尺寸相同的 2 格,并聯(lián)運行,每格有效容積 950m3, 總尺寸 40.0×9.5×5.0m。BOD5 污泥負荷為 0.10kg/kg (MLSS) .d,污泥濃度為3 800mg/L,AOR=1 118 O2kg/d,SORT=2 013 O2kg/d,空氣量為 19.9Nm3/min。CASS 反應池運行周期為4h,進(jìn)水/曝氣2h,沉淀1h,撇水和閑置 1h。充氧采用微孔膜片曝氣器,排水采用機械式撇水器(型號 MRD- 300-1.5)2 臺,進(jìn)水由兩個(gè)電動(dòng)蝶閥切換控制。污泥回流泵 2 臺,Q=30m3/h,H=4m,N=1.5kW。

    2.4  污泥處理單元

    污泥處理系統由污泥濃縮池和污泥脫水系統組成。主要作用是脫除污泥中的部分水分,實(shí)現污泥減容的目的。同時(shí)也可根據需要將好氧系統產(chǎn)生的剩余污泥送回至系統的前段進(jìn)行污泥消化減容。好氧處理系統與 UASB 系統所產(chǎn)生的剩余污泥排入污泥濃縮池,再由污泥泵送入污泥調質(zhì)系統進(jìn)行調質(zhì)后經(jīng)由氣動(dòng)污泥泵送入箱式壓濾機進(jìn)行脫水處理。脫水后呈餅狀的污泥外運。

    污泥貯槽 1 座,尺寸 7.0×2.5×2.0m,有效容積35m3,氣動(dòng)隔膜污泥泵 1 臺,流量 Q=0~20 m3/h,壓力 0.6MPa,進(jìn)水壓力 0.7 MPa。箱式壓濾機1 臺,過(guò)濾面積 30m2,功率 1.5kW。

    2.5  各工藝單元處理效果

    各工藝單元主要污染物去除情況見(jiàn)表2。

    3  運行測試結果

    3.1  調試運行

    本套工藝的主要調試工作是 UASB 厭氧污泥床顆粒污泥的馴化、培養和 CASS 循環(huán)式活性污泥的馴化、培養。生化法調試啟動(dòng),接種污泥,隨后每日定量投配乳品廢水和生活污水,按設計負荷 1/4、2/4、3/4、4/4 四個(gè)負荷階段逐步提高運行負荷。經(jīng)過(guò)約 80d左右的運行,去除效果穩定,進(jìn)入正式運行階段。

    3.2  驗收測試結果

    考慮到企業(yè)遠期生產(chǎn)線(xiàn)可能擴建,設計日處理規模為 3 000t/d(生產(chǎn)廢水 2 800t/d,生活污水 200t/ d)。正常運行出水穩定后,經(jīng)當地環(huán)保部門(mén)連續 3d 的驗收測試,其結果見(jiàn)表3。具體參見(jiàn)http://www.sharpedgetext.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

    4  結論

    1)  采用本工藝技術(shù)路線(xiàn),突出了兩類(lèi)生化處理技術(shù)的優(yōu)勢,具有運行費用低,污水處理費用為 0.35 元/t左右(不含設備折舊),厭氧階段和好氧階段幾乎無(wú)需人工操作,操作管理方便。

    2)  采用 UASB 工藝代替傳統的氣浮工藝處理乳制品廢水,可以大幅度地減輕好氧處理階段的負荷,無(wú)需加藥,減少了人工操作的復雜性,降低了處理設施的能耗和運行成本。

    3)  CASS 工藝的每一個(gè)周期的不同階段均得到優(yōu)勢菌種的凈化作用,可以避免短路、異重流影響泥水分離效果,出水水質(zhì)優(yōu)于一般二沉池。

    4)  從實(shí)際運行看,采用 UASB——CASS 處理工藝處理乳制品綜合廢水,處理效果穩定,CODCr、BOD5、SS 去除率分別達到 96.4 %、98.8 %和 83 %,平均出水水質(zhì)遠遠低于《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)二級濃度限值。

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