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    機械加工行業(yè)乳化液廢水處理工藝

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2015-1-5 14:44:18

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

    機械加工行業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中使用的車(chē)床一般都用乳化液進(jìn)行冷卻、潤滑、清洗、防銹,這樣可以延長(cháng)車(chē)床的使用壽命。廢乳化液與生產(chǎn)車(chē)間的清掃水混合后形成的乳化液廢水,是機械加工廠(chǎng)的主要污染源。乳化液廢水具有高度分散穩定性、化學(xué)成分復雜、污染物濃度高、處理難度大等特點(diǎn)。

    1 原廢水處理工藝
     
    1.1 水量水質(zhì)
     
    臺州某機械加工企業(yè)主要加工摩托車(chē)配件,廢水主要為乳化液廢水及少量員工生活污水。水量水質(zhì)指標:水量80 t/d ,pH 6~9,COD 97 000 mg/L,SS≤320 mg/L,油類(lèi)2 700 mg/L。

    根據分析報告,該廢水特點(diǎn)是含油較高,COD主要體現的是有油的存在,油主要以乳化油較多。乳化油油珠粒徑小于10 μm,一般為0.1~0.2 μm,往往因水中含有表面活性劑,使油珠成為穩定的乳化液,處理難度較大。

    1.2 處理工藝及運行情況
     
    該廠(chǎng)于1990年建成,建有污水處理設施,利用隔油池+化學(xué)混凝+曝氣沉淀工藝處理該廢水。處理工藝流程如圖 1所示。

     圖 1 原廢水處理工藝流程

    此工藝乳化液含油廢水處理技術(shù)主要是重力分離和化學(xué)混凝。隔油池是處理機械加工行業(yè)廢水常用的設備,其處理過(guò)程通常是將含油廢水置于隔油池中進(jìn)行重力分離,撇去廢水表面的油脂。理論上重力分離過(guò)程可用斯托克斯公式表示,但由于常發(fā)生紊流和短循環(huán),重力分離器的實(shí)際效率依賴(lài)于合理的水力設計及廢水停留時(shí)間,停留時(shí)間越長(cháng),漂浮油與水的分離效果越好;瘜W(xué)混凝法是處理乳化液廢水的傳統方法,即向乳化液廢水中投加化學(xué)混凝劑,一方面發(fā)生水解反應生成膠體吸附油珠,另一方面發(fā)生聚合作用形成不同程度的大分子聚合物。通過(guò)吸附絮凝、架橋作用脫除油滴,達到破乳目的,實(shí)現油水分離。

    隨著(zhù)生產(chǎn)擴大,運行時(shí)間過(guò)久,設備老化,排放標準提高等因素,特別是企業(yè)產(chǎn)能擴大和加工產(chǎn)品種類(lèi)增多,原有的設施已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足現有污水 的處理,因此對原工藝進(jìn)行技術(shù)改造。

    原廢水處理工藝總排放口水質(zhì)指標:pH 6~9,COD 250 mg/L,SS 110 mg/L,油類(lèi)25 mg/L。原處理工藝運行情況監測數據在工藝改造前監測,油類(lèi)指標略有超標。

    2 新廢水處理方案
     
    2.1 新廢水水量水質(zhì)
     
    新廢水水量水質(zhì):水量 120 t/d,pH 6~9,COD139 600 mg/L,SS≤350 mg/L,油類(lèi)3 800 mg/L。

    2.2 新廢水處理工藝改造流程
     
    新廢水處理工藝設計時(shí)應考慮處理工藝成熟可靠,處理設備能長(cháng)期穩定運行,投資省,占地少,運行費用低,符合國情的自動(dòng)化程度,最低限度減少人力資源投入。采用合理的工藝和流程降低運行成本、提高處理效果。因此在盡可能利用現有設施,減少占地面積,降低投資和運行費用的前提下,在盡可能保留現有的廢水處理構筑物的基礎上,提出了改造方案,且新方案應滿(mǎn)足《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)三級標準,工藝流程如圖 2所示。

     圖 2 新廢水處理工藝流程

    為了減輕后續工序的負荷并提高后續工序的處理效率,方案采用浮油收集器,安裝于原隔油池去除池中懸浮油。為了保證出水長(cháng)期穩定可靠,采用超聲波氣振裝置與吸附相結合的一體化設備進(jìn)行去除。一體化超聲波氣振裝置的出水自流進(jìn)入初沉池,由加藥裝置加入配置的混凝劑與助凝劑,去除廢水中帶有的懸浮物,初沉池出水進(jìn)入生物接觸氧化池進(jìn)行好氧生化處理,使污水中的大部分有機物降解,系統在充氧曝氣(由風(fēng)機提供氣源)和生物膜的作用下將有機物降解為二氧化碳和水,出水自流進(jìn)入二沉池,在二沉池中同樣由加藥裝置加入配置的混凝劑與助凝劑,進(jìn)一步去除廢水中帶有的懸浮物,保證出水。初沉池與二沉池分離的污泥分別排至污泥池進(jìn)行消化分解,消化分解池中的剩余污泥量不大,定期用吸糞車(chē)抽吸并外運。

    2.3 新處理工藝方案工藝特點(diǎn)
     
    2.3.1 超聲波氣振裝置
     
    超聲波是一種高頻機械波,其頻率一般高于20 kHz,具有能量集中、穿透力強等特點(diǎn)。超聲波通過(guò)含有油類(lèi)的污水時(shí),會(huì )造成水體中微小的油滴和水體一起發(fā)生振動(dòng)。但由于油滴粒徑不同,因此具有不同的振動(dòng)速度,油滴則會(huì )發(fā)生相互碰撞,并不斷黏合,使油滴的體積不斷增大。之后,由于油滴粒子的增大,不再隨聲波而產(chǎn)生震動(dòng),只作無(wú)規則運動(dòng)。最后水中小油滴凝聚并上浮,使油水分離。

    為了去除含油廢水中存在的粒徑在60 μm以下的分散油油粒,筆者在本工藝中采用了一臺5 m3/h一體化超聲波氣振裝置。工作過(guò)程如下:首先是溶氣階段,要使空氣盡可能多的溶于水中,在一定溫度和壓力下,提高溶氣效率是關(guān)鍵,要提高溶氣效率,就必須通過(guò)增大液相流速和紊動(dòng)程度來(lái)減薄液膜厚度和增大液相總傳質(zhì)系數。增大液相總傳質(zhì)系數,強化溶氣傳質(zhì)的途徑有很多,筆者采用的是高效填料溶氣罐。溶氣用水以噴淋方式淋下,空氣也由頂部進(jìn)入。這樣就能在有限的溶氣時(shí)間內使空氣在水中的溶解量盡量接近飽和度。接著(zhù)是溶氣釋放,溶氣水的釋放過(guò)程是在溶氣釋放器內。釋放器的性能往往因結構不同而有很大差異,高效釋放器都有一個(gè)共同特點(diǎn),就是使溶氣水在盡可能短的時(shí)間內達到最大的壓力,并在主消能室(即孔盒內)具有盡可能高的紊流速梯度。該法的凈水效果,只有在獲得直徑微小、密度大、均勻性好的大量細微氣泡的情況下,才能得到良好的氣浮效果。工藝采用的氣浮設備能將氣泡限制在10~20 μm之內。采用的氣浮設備釋放的氣泡密度在6×104~1×105個(gè)/mm3之間,因而能達到良好的去除效果。經(jīng)過(guò)多年的實(shí)踐經(jīng)驗,超聲波破乳裝置乳化油、COD、BOD、氨氮、色度轉化率分別為90%、80%、75%、90%、85%。

    2.3.2 利用原有工藝設施
     
    新工藝盡可能利用原有工藝設施,首先新工藝在原有的隔油池上安裝浮油收集器,把混凝沉淀池改造為初沉池,原有的曝氣池改造為生物接觸氧化池,繼續改造利用原有的二沉池。

    生物接觸氧化法是介于活性污泥法與生物膜法之間的生物膜法工藝,其特點(diǎn)是在池內設置填料,池底曝氣對污水進(jìn)行充氧,并使池內污水處于流動(dòng)狀態(tài),以保證污水與填料的充分接觸,使污水在池內進(jìn)行有效生化,該法中微生物所需的氧氣由鼓風(fēng)機供給,生物膜生長(cháng)到一定厚度以后,填料壁的微生物會(huì )因缺氧進(jìn)行厭氧代謝,從而進(jìn)行生物的不斷更替,使池體內的污泥保持一種長(cháng)期的活性狀態(tài)。生物接觸氧化法具有比表面積大,池內充氧條件好,單位容積的生物固體含量高。

    新工藝中二沉池添置加藥裝置,池中加入配置的混凝劑與助凝劑,可進(jìn)一步去除廢水中帶有的懸浮物,保證出水。

    2.4 新廢水處理工藝運行效果
     
    采用新工藝,設施安裝完畢后進(jìn)行小試,水質(zhì)主要指標監測如表 1所示。

    表 1 新廢水處理工藝運行情況
    處理過(guò)程 指標 進(jìn)水 出水
    浮油收集器 COD/(mg·L -1 ) 139 600 125 640
    油/(mg·L -1 ) 3 800 3 230
    pH 8~10 8~9
    一體化超聲波氣振裝置 COD/(mg·L -1 ) 125640 1300
    油/(mg·L -1 ) 3 230 5.31
    pH 8~9 7~8
    生物氧化 COD/(mg·L -1 ) 1 300 140
    油/(mg·L -1 ) 5.31 4
    pH 7~8 7~8

    由表 1可見(jiàn),改造后的工藝處理效果有較大提高,出水水質(zhì)已經(jīng)達到《污水綜合排放標準》(GB8978—1996)三級標準,完全滿(mǎn)足設計要求。具體參見(jiàn)http://www.sharpedgetext.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

    2.5 工藝改造后廢水處理成本
     
    工程總投資為57萬(wàn)元,主要用于新增設備的采購和安裝調試,項目主要在原有設施上改造,因此節省了較大土建費用。項目運行成本為人員工資、設備耗電費及系統濾料消耗費,初步估算,單位廢水處理成本提高到1.60元/t,年運行費用約為7萬(wàn)元。

    雖然總投資較大,運行成本也有一定程度的增加,但產(chǎn)生社會(huì )效益明顯。項目改造完成后,每年可減排COD約6 108 t,油約166 t。

    3 結語(yǔ)
     
    臺州地區小型乳化油廢水多為重力分離和化學(xué)混凝法,經(jīng)過(guò)處理后再排入城市污水處理廠(chǎng)。因工藝較為陳舊,設備使用年代也較為久遠,目前很多油類(lèi)指標不能滿(mǎn)足排入城市污水處理廠(chǎng)的三級排放標準。筆者依托現有設備,從工藝改進(jìn)入手,對原有工藝進(jìn)行設計改造,使其油類(lèi)排放指標滿(mǎn)足三級排放標準,從而減少相關(guān)企業(yè)油類(lèi)的排污量,達到經(jīng)濟效益與環(huán)境效益的雙贏(yíng)。

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