石化行業(yè)是我國工業(yè)用水大戶(hù),大幅降低煉化企業(yè)的取水和排污總量,可以有效解決石化行業(yè)發(fā)展水資源短缺和環(huán)保容量制約問(wèn)題,并創(chuàng )造較好的經(jīng)濟效益、社會(huì )效益與環(huán)境效益。筆者采用高效纖維過(guò)濾〔1, 2〕+生物活性炭+電絮凝+超濾+反滲透工藝處理某石化企業(yè)污水場(chǎng)生化出水,產(chǎn)水回用作脫鹽水站補水。針對該污水含有一定有機物、硬度、鹽的特點(diǎn),利用生物活性炭〔3〕降低廢水中有機物,并在電絮凝工藝中〔4〕控制廢水pH 提高對結垢離子的去除效果。經(jīng)該組合工藝處理后,廢水 中的有機污染物去除率為30%,除油率為50%,總硬度去除率為35%,保證預處理出水達到膜前的進(jìn)水水質(zhì)要求,進(jìn)而確保了超濾+反滲透系統的穩定運行。
1 試驗部分
1.1 試驗原水水質(zhì)
試驗原水為污水場(chǎng)生化出水,其水質(zhì)情況見(jiàn)表 1。
綜合考慮離子交換樹(shù)脂的水質(zhì)要求與污水回用雙膜系統運行的穩定性,原水中應去除的主要污染物是COD、氨氮、油、懸浮物、總硬度。
1.2 工藝流程與裝置
試驗工藝流程見(jiàn)圖 1。
圖 1 深度處理工藝流程
試驗采取連續式運行,其中高效纖維過(guò)濾、生物活性炭和電絮凝為原有污水處理裝置,F場(chǎng)試驗裝置規格及參數:高效纖維過(guò)濾器2 座,處理規模150 t/h,料層高度1.6 m,型號GXZL-250,設計流速25~ 40 m/h;钚蕴可餅V池3 座,處理規模30~50 t/h,尺寸為D 3.2 m×9.2 m,填料高度4 m,型號ZWT- 3200。電絮凝裝置1 套,處理規模70 t/h,反應池尺寸5.4 m×9 m×4.3 m,總停留時(shí)間2.5~3.5 h,pH 在 10~10.5,電流60 A。超濾裝置1 套,處理規模3~6 t/h,膜面積50 m2,膜孔徑25~30 nm,型號UF-MB- 10060。反滲透裝置1 套,處理規模1.2~1.5 t/h,膜面積34 m2,型號BW30-365/FR。
1.3 分析方法
pH 采用玻璃電極法測定,氨氮采用蒸餾中和滴定法測定,COD 采用重鉻酸鉀法及高錳酸鉀法測定,油采用紅外分光光度法測定,懸浮物采用重量法測定,濁度采用分光光度法測定,總硬度采用絡(luò )合滴定法測定,電導率由ZD-2 型自動(dòng)電位滴定儀(上海精科雷磁公司)測定,TOC 采用T/N3100 TOC 儀(德國耶拿公司)測定。
2 結果與討論
2.1 預處理效果
預處理是為了確保雙膜系統的穩定運行,因此試驗中雙膜前預處理選擇高效纖維過(guò)濾+生物活性炭+電絮凝組合工藝。污水場(chǎng)生化出水經(jīng)高效纖維過(guò)濾可去除廢水中絕大部分的懸浮物,出水中的有機污染物經(jīng)生物活性炭處理后進(jìn)一步降低; 在電絮凝工藝中加入氫氧化鈉控制廢水pH 在10.5 左右,可去除廢水中部分離子。試驗結果表明:高效纖維過(guò)濾對顆粒物的去除率可達70%,對油的去除率達到 45%;生物活性炭對濁度的去除率為41%,對有機物去除率為11%;電絮凝工藝主要去除硬度,去除率為35%,出水總硬度為160 mg/L,達到了試驗要求。
預處理工藝各項處理效果見(jiàn)表 2。
2.2 超濾+反滲透處理效果
在穩定產(chǎn)水量情況下考察超濾和反滲透系統運行情況和產(chǎn)水水質(zhì)。
(1)超濾系統運行情況。超濾系統為恒定流量運行,考察其運行過(guò)程中壓力變化是否穩定。通過(guò)試驗確定了超濾穩定運行條件:通量90 L/(m2·h),反洗周期30 min。該試驗條件下超濾系統的運行情況見(jiàn) 圖 2。從圖 2 可以看出,在確保預處理產(chǎn)水穩定的前提下,超濾系統能夠穩定運行。
圖 2 超濾系統運行情況
(2)反滲透系統運行情況。通過(guò)試驗確定了反滲透穩定運行條件:通量25 L/(m2·h),回收率75%。在此條件下反滲透系統運行情況見(jiàn)圖 3。從圖 3 可以看出,反滲透系統運行到第9 天后壓力上升快,運行到25 d 進(jìn)水壓力從1.2 MPa 增高到1.69 MPa,達到化學(xué)清洗條件,對膜進(jìn)行化學(xué)清洗。
圖 3 反滲透系統運行情況
2.3 廢水處理效果
預處理產(chǎn)水進(jìn)入超濾系統〔5〕進(jìn)一步去除顆粒物和膠體物質(zhì)后經(jīng)反滲透脫鹽〔6〕直接回用至離子交換系統。目前該廠(chǎng)離子交換系統補水為新鮮水。將試驗產(chǎn)水與新鮮水和一級除鹽水進(jìn)行水質(zhì)對比,見(jiàn)表 3。從表 3 看出,試驗產(chǎn)水水質(zhì)明顯優(yōu)于新鮮水水質(zhì),可滿(mǎn)足回用要求。
2.4 超濾膜污染物分析
進(jìn)行水質(zhì)惡化試驗,即污水場(chǎng)生化出水不經(jīng)預處理工藝處理直接進(jìn)入超濾+反滲透系統,結果表明,水質(zhì)改變對超濾系統運行影響較大,對反滲透系統幾乎沒(méi)有影響。因此對廢水中污染超濾膜的物質(zhì)做了進(jìn)一步分析。
(1)SDI 沉積污染物膜片分析。膜系統運行過(guò)程中,超濾膜更易發(fā)生污堵,對超濾產(chǎn)水進(jìn)行SDI 測定。對SDI 膜片沉積污染物進(jìn)行分析,獲取污堵膜的主要污染物,結果見(jiàn)表 4。
(2)超濾反洗脫落物分析。超濾系統運行中需定時(shí)反洗,剝離并分析污堵超濾膜的污染物,見(jiàn)表 5。
由表 4、表 5 分析結果可以看出,造成超濾膜污染的主要污染物初步判斷為有機物,因此當超濾系統污堵后對其進(jìn)行化學(xué)清洗時(shí)需采用堿洗〔7〕。
2.5 成本分析
現場(chǎng)試驗運行費用分析見(jiàn)表 6。
現場(chǎng)試驗運行費用為1.83 元/t,與該廠(chǎng)所用新鮮水4.9 元/t 相比,該項目實(shí)施后有較好的經(jīng)濟效益,從經(jīng)濟角度分析是可行的。同時(shí)污水深度處理后回用減少了污水場(chǎng)生化達標污水的排放量,降低了對環(huán)境的污染,真正達到了節水減排效果。具體參見(jiàn)http://www.sharpedgetext.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
3 結論與建議
(1)針對該煉油污水的水質(zhì)特點(diǎn),采用高效纖維過(guò)濾+生物活性炭+電絮凝工藝進(jìn)行處理,產(chǎn)水能夠滿(mǎn)足雙膜系統進(jìn)水要求,同時(shí)確保超濾與反滲透穩定運行周期分別在60 d 和30 d 以上。
(2)造成超濾膜污染的主要污染物是有機物,因此在對超濾系統進(jìn)行加藥反洗和化學(xué)清洗時(shí),主要選擇NaClO、NaOH 等堿洗方法。
(3)該煉油污水經(jīng)預處理+超濾+反滲透處理后,出水中油<1 mg/L,CODMn<1 mg/L,達到了該廠(chǎng)離子交換樹(shù)脂進(jìn)水要求。噸水處理費用1.83 元左右,項目實(shí)施后給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟效益與環(huán)境效益。