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    噴水織機廢水提標改造氣浮+接觸氧化工藝

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2021-12-28 10:32:21

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      太湖流域某鎮是噴水織機集中區,區內有近10萬(wàn)臺噴水織機,日排放噴水織機廢水近30萬(wàn)噸/天,目前該鎮噴水織機廢水一般都采用加藥絮凝-氣浮法處理,處理出水CODCr在50~100mg/L左右。但是隨著(zhù)《太湖地區城鎮污水處理廠(chǎng)及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要DB32/1072-2007水污染物排放限值》的執行,氣浮工藝明顯達不到要求,該鎮也積極尋找辦法進(jìn)行治理,如“氣浮+砂濾”、“氣浮+活性炭過(guò)濾+超濾”等工藝措施,但不是因為處理效果達不到要求,就是因為處理成本高、膜污染嚴重等而使問(wèn)題得不到徹底解決。

      太湖地區某鎮目前利用氣浮法處理的噴織廢水處理站有32座,其中有6座準備擴建改造,將大部分噴織廢水進(jìn)行提標改造,利用氣浮+接觸氧化進(jìn)行處理,目前已經(jīng)運行了一座規模4000噸/天的噴水織機廢水處理站,效果良好。

      1、廢水水量水質(zhì)

      1.1 設計規模

      廢水水量以4000噸/天計。

      1.2 設計進(jìn)出水水質(zhì)

      根據該鎮水處理公司的資料及我公司實(shí)測,噴水織機廢水進(jìn)出水水質(zhì)如下表1:

    1.jpg

      2、工藝流程和設計參數

      2.1 工藝流程

      噴水織機廢水的主要污染物為廢紗頭、化學(xué)漿料(丙烯酸脂類(lèi))、潤滑油等,每臺噴水織機日排廢水量約4m3左右,屬中度污染水質(zhì)。

      由于廢水中含有廢紗頭及潤滑油等物質(zhì),廢水表面一層油花,所以采用氣浮工藝,經(jīng)過(guò)氣浮處理后,廢紗頭及潤滑油等幾乎全部被去除,剩余的化學(xué)漿料是主要污染物。此類(lèi)廢水根據實(shí)際經(jīng)驗,在夏天時(shí)效果較好,出水在50~70mg/L,而冬季出水氣浮效果較差,COD在100mg/L左右。而目前噴水織機使用的漿料多為以丙烯酸酯為主體的合成漿料。該漿料上漿時(shí)用氨水中和增稠,使丙烯酸漿料呈水溶性,以利調漿和上漿時(shí)應用。在漿紗機上,濕漿紗烘燥時(shí)氨氣被揮發(fā),在漿膜中的丙烯酸酯銨鹽側鏈變成羧酸,這種高分子酸的水溶性極低,使用中漿膜呈非水溶性,從而能承受?chē)娝棛C投緯時(shí)水滴的侵擾,漿紗的機械性能仍然保持良好,依舊能完美地進(jìn)行織造。

      在織造中部分漿料混入廢水中,在氣浮時(shí)會(huì )調節pH在堿性使得部分漿料溶解于廢水中,這就是造成噴水織機廢水氣浮后COD還在100mg/L的原因,要使的這部分溶解性漿料去除,使用超濾、砂濾等物理方法僅能去除部分COD,且截留的漿料粘度大,造成濾料和濾膜的污染在所難免,膜的清洗也較難成功。而丙烯酸類(lèi)漿料是單鏈的有機物,大部分也較容易生物降解,所以利用生物法是比較有效的方法。

      廢水通過(guò)水泵提升至調節池后,再提升進(jìn)入反應池,首先進(jìn)行加入氫氧化鈉對pH進(jìn)行調節,調節后的廢水自流入下一級反應池與混凝劑PAC進(jìn)行混凝反應,有效地去除SS及部份COD;然后再進(jìn)入絮凝池投加PAM后攪拌后形成厚重的礬花,進(jìn)入溶氣氣浮池利用氣泡將廢水中的懸浮物質(zhì)浮起,刮渣機刮除浮沫去除廢水中的廢紗頭、潤滑油及膠體物質(zhì)后,進(jìn)入接觸氧化池進(jìn)行好氧微生物降解,由于進(jìn)入接觸氧化池中廢水有機濃度較低,不利于生成活性污泥,所以在池中安裝立體彈性填料,彈性立體填料有助于微生物粘附在填料上,使得接觸氧化池中微生物及原后生動(dòng)物的生長(cháng),污泥濃度增加,更好地去除廢水中的有機物,廢水重力流入二沉池沉淀后出水達標排放。

      氣浮池池、接觸氧化池產(chǎn)生的污泥排入污泥池,污泥經(jīng)污泥泵進(jìn)入廂式壓濾進(jìn)行壓濾,泥餅外運處置。壓濾機壓濾后的污水進(jìn)入集水井再進(jìn)行處理。其工藝流程見(jiàn)圖1:

    2.jpg

      2.2 工藝特點(diǎn)

      本工藝作為噴水織機廢水處理的有效工藝,具有以下特點(diǎn):

      (1)氣浮工藝是噴水織機廢水的最佳預處理手段。氣浮池去除廢水中的懸浮物、油類(lèi)、廢紗頭以及部分聚丙烯酸酯漿料等物質(zhì),減少后續處理的難度。由于噴織廢水懸浮物較輕,又含有油類(lèi)及廢紗頭,比重都較小,所以氣浮是噴織廢水處理的必須預處理工藝流程。

      (2)氣浮+接觸氧化法替代國內常用的氣浮+活性炭過(guò)濾、砂濾、超濾工藝。由于噴織工藝中所使用的漿料以聚丙烯酸酯類(lèi)漿料為主,其在堿性條件下可溶解,而在酸性條件下形成,在漿膜中的丙烯酸酯銨鹽側鏈變成羧酸,這種高分子酸的水溶性極低,漿膜呈非水溶性。根據該漿料的此特點(diǎn),在噴織廢水中該漿料有部分溶解于廢水中,溶解性有機物對于砂濾不能很好地進(jìn)行截留,活性炭吸附又易于飽和,超濾容易造成膜的污堵,而采用接觸氧化法可較好地去除溶解性有機物。

      (3)采用彈性立體填料。龐浩然等曝氣生物濾池針對噴水織機廢水進(jìn)行了研究[2],其研究噴織廢水沒(méi)有使用氣浮進(jìn)行預處理,而是直接進(jìn)入曝氣生物濾池,出水能達到污染物排放標準(GB18918-2002)的二級標準。本項目使用彈性立體填料相較于曝氣生物濾池處理噴水織機,廢水不易堵塞,不用反沖洗裝置,操作運行維護簡(jiǎn)單,并且通過(guò)氣浮預處理后再進(jìn)入接觸氧化池,出水效果更好。

      (4)填料框架使用混凝土框架。本項目中彈性立體填料框架沒(méi)有采用普通槽鋼螺紋鋼作為框架材料,而是在土建設計施工中使用混凝土梁柱作為填料支撐體系,安裝簡(jiǎn)單,使用壽命長(cháng),不怕鋼材被腐蝕,當檢修時(shí)水池排空后,填料將槽鋼、螺紋鋼框架拉斷散架的風(fēng)險。

      2.3 工藝參數

      (1)調節池(原有利舊),鋼砼結構,有效池容:1500m3,水力停留時(shí)間9.0h;附屬設備:進(jìn)水泵2臺(一用一備),調節池風(fēng)機2臺(一用一備),電磁流量計1只,液位計3套;

      (2)反應池(原有利舊),鋼結構,與氣浮池配套;配備設備:攪拌機4臺,PAC計量泵2臺,液堿計量泵2臺,PAM自動(dòng)泡藥機1臺,PH在線(xiàn)監測儀1套;

      (3)氣浮池(原有利舊),鋼結構,成套設備,處理能力200m3/h;

      (4)接觸氧化池,鋼砼結構,尺寸:6.0×12×5.5m/座,共四座;有效容積:1440m3;停留時(shí)間:8.6h;配備設備:風(fēng)機2臺,一用一備,風(fēng)量15m3/min,風(fēng)壓0.06MPa,功率N=30kW,曝氣軟管600m;彈性立體填料1000m3;

      (5)豎流式沉淀池,鋼砼結構,尺寸:6.0×6.0×6.9m/座,共四座,表面負荷:1.2m3/m2.h;

      (6)污泥池(原有利舊),鋼砼結構,構筑物尺寸:15×15×2.0m;配套設備:1.5英寸氣動(dòng)隔膜泵2臺;

      (7)污泥脫水機棚,建筑物數量:1座;設備材料:60m2板框壓濾機1臺,功率3.0Kw,包括污泥加藥裝置1套;

      (8)加藥、風(fēng)機房,數量:1座(分三個(gè)房間);平面尺寸:6.0×6.0m。

      3、處理效果

      3.1 污泥馴化

      往生物接觸池中共投放污泥,污泥來(lái)自當地印染廢水處理廠(chǎng)生化池污泥,開(kāi)通風(fēng)機,對污泥進(jìn)行培養,每天定時(shí)、定量向水解池中投加營(yíng)養物質(zhì)(糖、尿素、磷酸二氫鉀等),進(jìn)行悶曝。

      綜上,通過(guò)這一階段的工作,生化池中微生物的接種、培養、馴化工作已經(jīng)完成,污水處理站已完全能達到設計出水水質(zhì)要求。

      3.2 處理效果

      系統調試完成后運轉情況良好,設備運行正常,系統運行穩定,CODCr、氨氮、總氮和總磷均能滿(mǎn)足排放標準的要求,具體數值如表2所示

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      4、主要經(jīng)濟指標

      該工程占地面積約1000m2,工程運行費用有:

      電費,電耗約1200kW·h/d,折合處理費用約0.225元/m3;

      藥劑費,工業(yè)液堿用量約200kg/d,PAC用量約800kg/d,PAM用量約8kg/d,折合處理費用約0.6元/m3;

      人工費,安排4名操作工,按人均月工資為3000元計,折合處理費用約0.1元/m3;

      合計運行費用約為0.925元/m3;年運行費用130萬(wàn)元;而增加的接觸氧化池僅僅只有風(fēng)機和水泵的電費沒(méi)有藥劑的投加,其中接觸氧化池的運行費用為0.16元,但卻將廢水COD從100mg/L左右,降至40~50mg/L;

      處理出水僅僅需要再增加一定的深度處理措施,即可回用,目前已有部分企業(yè)通過(guò)陶粒過(guò)濾器過(guò)濾后回用于噴水織機用水中。

      5、結論

      (1)針對噴水織機廢水的特性,氣浮+生物接觸氧化工藝能取得較好的處理效果,且比較穩定;

      (2)根據初步估算,此工藝的處理成本約為0.925元/m3;

      (3)采用此工藝后,便于開(kāi)展后續深度處理。

      (來(lái)源:上海環(huán)境保護有限公司,上海海洋大學(xué)海洋科學(xué)學(xué)院)

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