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    石油煉化廢水處理生物強化技術(shù)

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2022-5-25 16:43:03

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

      石油煉制是以原油為主要加工原料,生產(chǎn)汽油、柴油、煤油、潤滑油、乙烯、丙烯、丁烯、苯、甲苯、二甲苯等石化產(chǎn)品的綜合生產(chǎn)過(guò)程。據統計,中國石油煉化企業(yè)平均每噸原油加工新水耗量為1.08噸,在廢水治理方面,為國家重點(diǎn)監控的行業(yè)。煉油廢水由于污染物濃度高、成分復雜,并且經(jīng)常含有有毒有害物質(zhì),可生化性差,成為難處理的工業(yè)廢水之一。國內多數煉油廠(chǎng)采用隔油、氣浮、生化為主的"老三套"處理工藝或衍生出的工藝來(lái)處理這類(lèi)廢水。

      由于國內煉油企業(yè)主要為國企為主,歷史均比較悠久,在廢水處理方面,不論硬件還是軟件,隨著(zhù)時(shí)代的發(fā)展,環(huán)保要求的提高,均存在一些瑕疵,比如抗沖擊能力不足、預處理能力有限等。生物強化技術(shù)(bioaugmentation)是在現有的廢水處理系統中加入具有特定降解能力的微生物菌種,從而增強廢水處理系統的能力的技術(shù)。兩者相結合,在不升級硬件的前提下,生物強化技術(shù)能夠完美的應用到國內煉油企業(yè)的廢水處理系統中。

      1、煉油廢水處理系統概況

      山東某煉油企業(yè)污水處理系統,設計處理規模300m3/h,實(shí)際處理250m3/h,采用工藝:原水→格柵→調節池→隔油池→渦凹氣浮→A/O→二沉池→BAF→達標排放。在2017年3月份,出現一次上游生產(chǎn)檢修,排入一股非常規廢水到污水處理廠(chǎng),根據質(zhì)檢中心提供的數據,發(fā)現3月中旬氣浮出水硫化物明顯高于以往,最高達到113.4mg/L,同時(shí),隔油池出現油渣泄漏的現象,導致好氧池大量泡沫,污泥濃度升高等問(wèn)題。造成該污水處理系統,二沉池氨氮數據直線(xiàn)上升,硝化系統趨于崩潰,二沉池出水渾濁,在原水COD基本穩定的情況下,出水COD升高。根據以往經(jīng)驗,一旦出現上游異常導致的污水處理系統異常時(shí),采取的措施包括:

      (1)查找根源,切斷事故水。

      (2)大量排泥,把受沖擊的污泥排出系統,再接種類(lèi)似行業(yè)活性污泥。

      (3)調整營(yíng)養比例,提高新的活性污泥繁殖速度。

      以上措施通常需要1個(gè)月的時(shí)間才能完全恢復活性污泥系統。

      該企業(yè)引入生物強化技術(shù)后,在A(yíng)池進(jìn)水口投加生物解毒劑(Micatrol簡(jiǎn)寫(xiě)MT),好氧池中投加硝化菌種(MicroPlex-N),除油菌(MicroPlex-Oil)和生物促生劑(BioEnergizer簡(jiǎn)寫(xiě)BE),目的在于快速恢復受沖擊的活性污泥系統(包括硝化系統,以及降解有機物的碳化系統)。

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      在使用微生物菌劑期間,質(zhì)檢中心加強對氣浮出水硫化物,以及相應的氨氮濃度,各工藝段的CODcr進(jìn)行了分析,同時(shí)對生物相進(jìn)行長(cháng)期跟蹤。其中,采用快速消解分光光度法分析CODcr,采用對氨基二甲基苯胺光度法分析硫化物濃度,采用納氏試劑法分析氨氮濃度,采用鉬酸銨分光光度法分析總磷濃度。

      2、結果與討論

      2.1 硝化系統缺失原因

      硝化細菌是一類(lèi)好氧性細菌,包括亞硝酸菌和硝酸菌(Nitrosomonas尺寸0.5~1.5μm,Nitrobacter尺寸0.5~1.0μm),特征為自養微生物,世代時(shí)間長(cháng),細菌單體較小,容易受到毒性物質(zhì)的抑制或毒害。據文獻記載,當水中受到Cr、Cd、Cu、Zn、Pb、Ag、As等重金屬污染過(guò)高時(shí),硝化作用會(huì )受到抑制,其原因可能是重金屬對硝化過(guò)程中的酶活性產(chǎn)生影響,從而影響硝化細菌的轉錄等正常的生理過(guò)程,導致硝化菌硝化效率下降甚至死亡。

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      從圖1可以發(fā)現,3月初至5月初氣浮出水硫化物濃度和二沉池出水氨氮濃度的趨勢圖中,當氣浮出水硫化物濃度逐漸升高時(shí),二沉池氨氮濃度也逐漸升高,說(shuō)明硫化物會(huì )抑制或者毒害硝化細菌,影響硝化反應的進(jìn)行。但在4月5,6號,氣浮出水硫化物濃度也高達86.4mg/L,93.6mg/L,但硝化系統卻沒(méi)有受到影響,說(shuō)明硫化物沖擊硝化系統和沖擊時(shí)間長(cháng)短有關(guān)聯(lián)。當硫化物持續沖擊硝化系統超過(guò)3天時(shí),且硫化物濃度超過(guò)40mg/L,硝化系統會(huì )受到硫化物的抑制或毒害。文獻可知,當生化系統中硫化物濃度高于40mg/L時(shí),硝化細菌就會(huì )受到抑制,且恢復較為困難,與該污水處理系統相吻合。綜上,當硫化物濃度高于40mg/L時(shí),且連續沖擊,硝化細菌會(huì )被抑制死亡,當硫化物濃度偏高,持續時(shí)間較短,活性污泥系統中硝化細菌數量不會(huì )大量減少。

      2.2 微生物制劑恢復硝化系統

      隨著(zhù)環(huán)保要求的提高,一旦污水處理系統受到?jīng)_擊,應該立即啟動(dòng)應急預案,常規的解決方案往往耗時(shí)較長(cháng),所以本次采用生物強化技術(shù)來(lái)快速恢復受硫化物沖擊崩潰的硝化系統。根據1中提供的微生物制劑投加量,實(shí)現15d的投加。

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      圖2是投加微生物制劑前后的氨氮數據,包括好氧池進(jìn)水以及好氧池出水的氨氮數據。從圖2中可以發(fā)現,該污水處理系統來(lái)水氨氮波動(dòng)較大,容易造成氨氮負荷沖擊,3月15號開(kāi)始,二沉池出水氨氮逐漸升高,且持續時(shí)間較長(cháng)。5天后,發(fā)現二沉池出水氨氮沒(méi)有下降的趨勢,于是在好氧池中開(kāi)始投加硝化菌種、生物促生劑,同時(shí)在缺氧池投加生物解毒劑,目的在于:投加生物解毒劑,可以減輕毒性物質(zhì)對活性污泥的毒害,特別是回流污泥,投加硝化菌種,是直接在活性污泥中接種高效的硝化細菌,它的特點(diǎn)是具有更強的降解氨氮的速率,讓活性污泥中硝化細菌快速繁殖到一定數量級,快速恢復硝化系統,投加生物促生劑,能夠加快硝化細菌的繁殖速率,并刺激受損的土著(zhù)硝化細菌,從而高效快速的恢復污水處理系統。3月21號開(kāi)始投加微生物制劑(MicroPlex-N,BE,MT),4天后,完全沒(méi)有硝化反應的活性污泥系統中,氨氮快速有下降的趨勢,7天后,二沉池出水氨氮直接恢復到5mg/L以下,整個(gè)恢復周期僅用了7d。

      2.3 油類(lèi)沖擊COD變化情況

      污水處理廠(chǎng)隨著(zhù)使用時(shí)間增加,一些硬件設施也逐漸出現不同程度的損失,本次采用生物強化快速恢復硝化系統時(shí),發(fā)現生物相中能夠觀(guān)察到大量的黑色塊狀物質(zhì)(見(jiàn)圖3生物相),同時(shí)好氧池中的泡沫明顯多于受沖擊前。針對原水水質(zhì)分析以及工藝流程圖中各工藝段分析,發(fā)現氣浮隔油池出現跑泥現象,從而大量的油類(lèi)物質(zhì)進(jìn)入到好氧系統,石油類(lèi)物質(zhì)在不斷曝氣攪拌下,容易生產(chǎn)泡沫,這些泡沫容易造成活性污泥中氧的傳質(zhì),進(jìn)一步降低溶解氧,形成硝化細菌缺氧效率下降的結果。

      在實(shí)際運行中,石油類(lèi)物質(zhì)容易與活性污泥形成油泥或浮泥,這些浮泥或油泥不容易通過(guò)排泥來(lái)減少,在不斷曝氣的情況下,容易形成微生物泡沫。此類(lèi)泡沫粘性比較強,容易造成活性污泥流失,影響二沉池表觀(guān)以及造成二沉出水懸浮物升高,出水渾濁(見(jiàn)圖3SV30圖片),最直接的結果是造成二沉池出水過(guò)高,影響B(tài)AF處理效率。

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      圖4是生化系統調節池出水,二沉池出水的COD數據趨勢圖,從圖中可以發(fā)現:當調節池出水COD在300~500mg/L時(shí),在生化系統未受到?jīng)_擊時(shí),二沉出水能夠穩定在100mg/L左右,當生化系統受到?jīng)_擊時(shí),二沉池出水COD也隨之升高,最高達到350mg/L。通過(guò)對活性污泥上清液過(guò)濾測COD與未過(guò)濾時(shí)測進(jìn)行比對,發(fā)現COD高有很大一部分是懸浮物造成。為了解決上清液渾濁,懸浮物偏高的問(wèn)題,在3月28號開(kāi)始投加除油菌,主要在于強化隔油池泄漏到好氧池的石油類(lèi)物質(zhì)。經(jīng)過(guò)一周的投加,10天后,二沉池出水COD有下降的趨勢,20天后,二沉池出水COD能夠穩定在80mg/L以下,上清液清澈(見(jiàn)圖3恢復后的SV30),緩解了后面BAF的壓力。

      3、結論

      影響石油煉化廢水處理系統運行的因素很多,在不利因素存在時(shí),需要能夠快速恢復廢水處理系統的方案或技術(shù)。本次該企業(yè)污水處理廠(chǎng)受到硫化物及石油類(lèi)沖擊,導致二沉出水氨氮升高,COD升高,懸浮物升高,造成BAF處理壓力增大等問(wèn)題出現。通過(guò)應用硝化菌種,生物解毒劑,生物促生劑,除油菌恢復受沖擊的生化系統,效果非常明顯,主要表現在:

      (1)使用硝化菌種,生物解毒劑,生物促生劑后,受沖擊的廢水處理系統在4d的時(shí)間內,氨氮有明顯的下降,7d完全恢復硝化系統。

      (2)使用除油菌后,能夠分解泄漏到生化池中的石油類(lèi),提高氧的傳質(zhì)速率,10d后,二沉出水COD有下降趨勢,15d后二沉出水COD能夠達到未受石油類(lèi)沖擊時(shí)的水平,20d后,二沉出水COD能夠降至最優(yōu)的80mg/L左右,說(shuō)明除油菌有利于提高生化系統COD去除效率。

      (3)通過(guò)生物強化,在短時(shí)間內能夠快速恢復硝化系統,同時(shí)能夠提高出水水質(zhì),出水清澈程度。(來(lái)源:齊魯石化公司水務(wù)中心,普羅生物技術(shù)(上海)有限公司)

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