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    一體化A/O生物膜反應器處理生活污水

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2008-11-24 11:09:01

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

    1 試驗條件

    1.1 試驗裝置和原水水質(zhì)
      一體化A/O生物膜反應器試驗裝置見(jiàn)圖1。
      缺氧區采用70mm球形填料,其堆積體積約為20L;好氧區采用半軟性填料(高度為0.70m)。曝氣頭安裝在好氧區底部。
      原水采用清華大學(xué)學(xué)生宿舍區生活污水,其COD為150~600mg/L、SS為100~400mg/L、堿度平均為350mg/L(以CaCO3計),pH值為6.5~7.5,必要時(shí)添加工業(yè)用葡萄糖以提高原水COD值。
     
    缺氧段反應器接種污泥取自北京高碑店污水處理廠(chǎng)二沉池底泥,接種量為15g/L;好氧段污泥取自污水處理廠(chǎng)回流污泥,接種量為13g/L。
    1.2 試驗方法
    1.2.1 反應器的啟動(dòng)
      啟動(dòng)初期采用高容積負荷、低水力負荷的運行方式(進(jìn)水COD約為800mg/L,流量為50L/d),啟動(dòng)3周后直接進(jìn)生活污水,并將進(jìn)水流量調至設計流量(100L/d),此時(shí)出水COD 值平均為47mg/L,標志著(zhù)啟動(dòng)工作完成。
    1.2.2 試驗內容
      
    ① 對有機物的去除
      a.保持基本運行工藝參數(見(jiàn)表1)不變且無(wú)回流,通過(guò)改變進(jìn)水COD濃度來(lái)改變系統容積負荷,分別研究各種濃度下反應器對有機物的處理效果。
      b.保持HRT、pH值、DO等參數不變(見(jiàn)表1),在0~200%范圍內調節回流比,比較反應器對COD的去除情況。
    表1 基本運行參數
    項目 HRT(h) 回流比(%) pH DO(mg/L)
    缺氧段 5 0~200 6~7 ≤0.5
    好氧段 3 0~200 7~8 ≥2.0

     、 對SS的去除
      保持HRT、pH值、DO等參數不變(見(jiàn)表1),考察不同回流比、不同容積負荷條件下反應器對SS的去除效果。
     、 對氮的去除
      a.保持HRT、pH值、DO等參數不變(見(jiàn)表1),比較不同回流比(0~200%)下反應器對氨氮和總氮的去除情況。
      b.當回流比為200%,保持表1中其他工藝參數不變,調節缺氧段、好氧段堿度以考察pH值和堿度變化對反應器脫氮效果的影響。
    1.3 測定項目
      水樣為日平均樣,每天測定進(jìn)、出水的COD、SCOD、SS、pH值、堿度,不定時(shí)測定進(jìn)、出水的BOD5,均采用標準測定方法。

    2 結果與討論

    2.1 對有機物的去除
    2.1.1 對不同濃度污水的處理效果比較
      為考察不同進(jìn)水COD濃度下的處理效果,試驗按低濃度(COD為190~380mg/L、SCOD為98~133mg/L)、中等濃度(COD為428~525mg/L、SCOD為288~440mg/L)、高濃度(COD為553~659mg/L、SCOD為423~518mg/L)3個(gè)階段進(jìn)行,其中低濃度時(shí)直接采用生活污水,中、高濃度時(shí)則在原水中加入工業(yè)葡萄糖。試驗結果見(jiàn)表2和圖2。

     

    表2 反應器在不同進(jìn)水有機物濃度時(shí)的去除效果
    項 目 低濃度 中等濃度 高濃度
    進(jìn)水(mg/L) COD 281 476 606
    SCOD 110 365 470
    出水(mg/L) COD 28 50 72
    SCOD 26 42 56
    去除率(%) COD 90.0 89.5 88.1
    SCOD 76.4 88.5 88.0

    從表2和圖2可以看出,進(jìn)水有機物濃度的提高主要體現在溶解性有機物部分,隨著(zhù)原水COD提高,出水的COD、SCOD濃度也相應上升,但即使進(jìn)水COD在600mg/L左右,出水仍能保持在100mg/L以下。原水COD濃度與反應器出水COD濃度經(jīng)過(guò)擬合得到一條曲線(xiàn)(表達式見(jiàn)式1)。通過(guò)這條曲線(xiàn)可以根據進(jìn)水有機物濃度初步預測在試驗運行條件下反應器出水有機物的大致濃度。
          y=0.000 2x2-0.033 6x+21.347     (1)
          R2=0.989 2
    式中 x——進(jìn)水有機物濃度,mg/L
         y——出水有機物濃度,mg/L
         R——相關(guān)系數
    2.1.2 不同回流比對有機物處理效果的影響
      將沉淀池出水回流至反應器進(jìn)水口,考察COD去除率隨回流比變化的情況(見(jiàn)表3)。

     

    表3 不同回流比時(shí)COD的去除情況
    回流比(%) 進(jìn)水COD(mg/L) 缺氧段出水COD(mg/L) 缺氧段 去除率*(%) 出水COD(mg/L) 好氧段去除率(%) 總去除率(%)
    50 357.8 257.0 31.7 49.1 54.1 85.8
    100 313.4 166.9 8.3 50.6 75.5 83.8
    150 430.8 193.8 18.8 46.3 70.5 89.3
    200 371.8 189.1 8.2 40.2 81.0 89.2
    注:*考慮了沉淀池污泥回流對原水的稀釋作用。

      由表3可以看出,提高回流比有利于反應器對有機物的去除,尤其對好氧段去除率的提高較為明顯,但對COD的總去除率影響甚微。原水BOD5值為100~160mg/L,出水BOD5值為6~14mg/L(平均為8.3mg/L),回流比的改變對出水BOD5值的影響也不顯著(zhù)。
    2.2 對SS的去除
      反應器好氧段采用生物膜法保證了出水SS值較低。進(jìn)水SS為230~495mg/L(平均410mg/L)時(shí),在正常運行條件下出水外觀(guān)清澈良好,SS一般難以檢出(從未超過(guò)10mg/L),絕大多數情況下對SS去除率能夠保證高于95%。
    2.3 對氮的去除
      
    將沉淀池出水回流到進(jìn)水口可形成“前置式反硝化生物脫氮系統”,污水中的含氮有機物在缺氧段被異養微生物氨化,在好氧段中由硝化菌將氨氮硝化,最后NO2-和NO3-隨沉淀池出水回流到缺氧段,再由反硝化菌將它們還原為N2以提高脫氮效果。
    2.3.1 回流比對氨氮去除效果的影響
      試驗過(guò)程中以生活污水為原水(COD平均為334mg/L,氨氮平均為32.3mg/L), 而氨氮的去除效果隨反應器設置的回流比不同而有所變化(見(jiàn)表4)。

     

    表4 不同回流比時(shí)對氨氮的去除效果
    回流比(%) 進(jìn)水氨氮(mg/L) 出水氨氮(mg/L) 去除率(%)
    0 34.4 10.9 68.2
    100 39.0 10.0 74.4
    150 29.2 8.47 71.0
    200 32.0 8.22 74.3

      由表4可以看出,將出水回流有利于氨氮的去除;亓鞅仍黾拥100%,對氨氮的去除率比沒(méi)有回流時(shí)有明顯提高;繼續加大回流比對提高氨氮去除率沒(méi)有顯著(zhù)效果。氨氮經(jīng)硝化、亞硝化產(chǎn)生的NO3-、NO2-在好氧區也有明顯增高(見(jiàn)圖3,取樣口的編號0代表原水,1代表缺氧區出口,2代表好氧區20cm處,3代表好氧區60cm處,4代表沉淀池出水)。

    2.3.2 回流比對總氮去除的影響
      有機氮在A(yíng)/O反應器的缺氧區降解為氨氮,并與原水中的氨氮一起在好氧段進(jìn)行硝化、亞硝化反應。當采用回流運行時(shí)有占氮總量[R/(R+1)]的NO3-、NO2-隨沉淀池出水回流進(jìn)入缺氧區而被反硝化菌利用還原為N2。假設以上過(guò)程中各種形態(tài)氮的轉化率都能達到100%,在此理想狀態(tài)下A/O工藝對總氮的去除率η為:
         η=R/(R+1)×100%     (2)
      式中 η——去除率
         R——回流比
      根據式(2)可以計算出對應于不同的回流比反應器對總氮去除率的理論值,與試驗數據進(jìn)行比較的結果見(jiàn)表5。
      從表5可以看出,隨回流比增大總氮實(shí)際去除率也隨之提高,這與理論值的變化趨勢相符。由于A(yíng)/O工藝缺氧段的反硝化主要以回流水中的NO-3、NO2-為原料,所以好氧段的硝化反應效率也會(huì )直接影響總氮去除效果。 

     

    表5 不同回流比時(shí)的總氮去除效果
    回流比(%) 總氮理論去除率(%)η=R/(R+1)×100% 總氮實(shí)際平均去除率(%) 進(jìn)水總氮(mg/L) 出水總氮(mg/L)
    100 50 40.4 40.8 25.4
    200 66.7 57.3 45.4 20.9

    2.3.3 pH值和堿度對脫氮效果的影響
      按照生活污水中有40mg/L氨氮被氧化成NO3-(堿度/氨氮=8.85)來(lái)計算,好氧反應區內硝化反應正常進(jìn)行需要堿度為354 mg/L(以CaCO3計),而進(jìn)入好氧段的污水中堿度平均為210mg/L,可見(jiàn)原水經(jīng)過(guò)缺氧段處理后堿度不能滿(mǎn)足硝化反應的需要,理論上生活污水中需要投加144mg/L的CaCO3(相當于153mg/L的Na2CO3)。當回流比為200%時(shí)投加Na2CO3以滿(mǎn)足堿度需求的前后對照試驗見(jiàn)圖4。

    由圖4可見(jiàn),堿度是硝化過(guò)程中的一個(gè)重要影響因素,如果堿度控制不當會(huì )對氨氮去除產(chǎn)生不利影響。
      除了回流比、pH值和堿度等因素外,DO濃度對脫氮效果也有著(zhù)較大影響。因缺氧段的反硝化菌是異養兼性厭氧菌,所以缺氧區內的DO濃度控制在0.5mg/L以下就不會(huì )影響 其內部微生物正常的繁殖代謝。對于好氧區,DO高有利于有機物降解和氨氮的硝化,因硝化菌是強好氧菌,應保證好氧區DO濃度控制在2~4mg/L。

    3 結論

     、 升流式一體化A/O反應器對城市生活污水的處理效果良好,在溫度為10~30℃、停留時(shí)間為8h的情況下正常運轉的反應器對COD平均去除率為83%,BOD5平均去除率為91%,對SS平均去除率>95%,對氨氮平均去除率為71%。在回流比為200%時(shí)對總氮平均去除率為57%,隨著(zhù)回流比增大則反應器抗沖擊負荷能力增強,對有機物、氨氮、總氮的去除率有所增加。綜合考慮增大回流比帶來(lái)的能耗問(wèn)題,最佳回流比為200%。
     、 為保證好氧區硝化菌的活性,DO應保持在2~4mg/L,應通過(guò)投加碳酸鹽堿度控制pH值在7.5~8.5;缺氧區DO應保持在0.5 mg/L以下,pH值應控制在6以上。
     、 該工藝結構緊湊、占地小、處理成本較低。
     、 該工藝耐有機物沖擊負荷,工作穩定簡(jiǎn)單、運行管理容易,而且可根據不同需要調整運行方式,適應性強。
     、 好氧區因采用生物膜法而無(wú)污泥上浮現象,污泥產(chǎn)量少,在污泥回流情況下沉淀池可數月不排泥。

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