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    德士古氣化廢水處理技術(shù)

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2015-4-12 9:24:38

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

    氨氮的去除是通過(guò)硝化和反硝化兩個(gè)相互獨立的過(guò)程實(shí)現的,由于對環(huán)境條件的要求不同,這兩個(gè)過(guò)程不能同時(shí)發(fā)生,而只能序列式進(jìn)行,即硝化反應發(fā)生在好氧條件下,反硝化反應則發(fā)生在嚴格的缺氧或厭氧條件下。在這種理論指導下,傳統的生物脫氮工藝都是將缺氧區(或厭氧區) 與好氧區分隔開(kāi),如A/O系統[1],在好氧區供氧充足,氨氮被硝化菌群氧化成硝酸鹽氮,然后混合液一般被回流至前置式缺氧段; 在缺氧條件下,反硝化菌利用硝酸鹽氮和原污水中的有機物完成反硝化過(guò)程,達到脫氮的目的。而在后置式反硝化場(chǎng)合,因為混合液中有機物的缺乏,一般還需要人工投加碳源,但脫氮效果可高于前置式,理論上可達到近于百分之百的脫氮[2]。

    在SBR 法處理生產(chǎn)生活污水的實(shí)際運行過(guò)程中,經(jīng)常出現碳源不足,使得在反消化過(guò)程中有機物不足,這就需要補充碳源,控制影響工藝有效運行、相互制約的各種因素,而其中最主要的是碳氮磷的比值。如果在SBR 處理工藝中控制好比值,同時(shí)控制好其他環(huán)境因素,使各制約因素得到統一,則脫氮就會(huì )取得較好的效果。

    1 工藝流程和裝置介紹

    1.1 裝置介紹

    SBR 反應器總容積為2 × 1440 m3 ,采用碟式射流曝氣器、鼓風(fēng)機曝氣。

    1.2 工藝流程介紹(圖1)

    氣化廢水由廠(chǎng)區管道直接泵入廢水調節池,其他廠(chǎng)區收集的生產(chǎn)廢水以及生活污水由污水管路經(jīng)過(guò)一道人工格柵,去除污水中較大的顆粒物和漂浮物質(zhì),自流入污水處理站的生活污水格柵井,直接由泵泵入后續均衡池。氣化廢水在調節池中實(shí)現水質(zhì)水量的均化。同時(shí)在廢水調節池中設置穿孔管路進(jìn)行曝氣攪拌,防止懸浮固體和顆粒在池底沉積。然后廢水由兩臺提升泵提升至一級攪拌反應槽內,并向其中投加磷酸和氫氧化鈉,充分攪拌混合反應后流入二級攪拌反應槽,同時(shí)投加混凝劑和絮凝劑繼續混合反應。出水流入濃密池中實(shí)現固液沉淀分離,濃密池中安裝有專(zhuān)利型高效濃密機,以獲得較高的沉淀效果。

    預處理系統濃密池出水自流入均衡池,污水在均衡池中一方面實(shí)現水質(zhì)均化,另一方面根據運行情況投加甲醇和氫氧化鈉,以補充后續生化需要的碳源和堿度,提高SBR 工藝對NH3-N的去除效率。均衡池設置空氣攪拌對污水和投加的藥劑進(jìn)行均勻混合,同時(shí)安裝兩臺二級提升泵提升污水至SBR 反應器。污水在SBR 反應器中發(fā)生生化反應,COD、氨氮等在微生物的作用下得到充分的降解,在一定的時(shí)序內由安裝于反應池末端的潷水器將上層的清水排出。兩組SBR 反應器交替工作,按周期運行。一個(gè)工作周期為8 個(gè)小時(shí)。進(jìn)水階段同時(shí)進(jìn)行曝氣。每組池內設置碟式射流曝氣機以及剩余污泥泵等。出水由潷水器排入排水監測池,最終排出處理站界外。如果排水監測指標不合格,可以將其回流至預處理段重復處理。

     

    圖1 工藝流程框

    Fig.1 process flowsheet

    生產(chǎn)污水水質(zhì)見(jiàn)表1,運行方式及參數分別見(jiàn)表2、表3。

    表1 德士古氣化水質(zhì)

    Tab.1 Texaco gasification waste water

     

    表2 運行方式

    Tab.2 Operation mode

     

    表3 運行參數

    Tab.3 Operation parameters

     

    以上數據為最佳工況、穩定運行時(shí)的參數。水質(zhì)分析方法均采用國家標準分析方法。

    2 結果與討論

    2.1 SBR 工藝的處理效果

    SBR 工藝的處理效果見(jiàn)表4,其出水的COD、BOD5、NH3-N濃度都達到了國家二級排放標準(COD = 150 g /L、BOD5 =30 mg /L、NH3-N = 25 mg /L) [3]。SBR 工藝德士古氣化污水的處理效果很好,特別是氮的處理效果更為突出。進(jìn)水氨氮濃度為208 mg /L 時(shí),出水氨氮濃度在2.83~9.23 mg /L 之間,去除率為95%~97%,此系最佳工況運行期間的進(jìn)、出水水質(zhì)。

    表4 SBR 工藝的處理效果

    Tab.4 Treatment efficiency

     

    2.2 氮的去除及轉化

    圖2 是一個(gè)運行周期內氮的轉化情況。

     

    圖2 一個(gè)周期氨氮的變化

    Fig.2 transformation of ammonia nitrogen within a cycle

    2.2.1 硝化

    進(jìn)水NH3-N 在經(jīng)過(guò)硝化反應后變成了硝態(tài)氮,氨氮轉化的第一個(gè)過(guò)程就是硝化。硝化菌把氨氮轉化成硝酸鹽的過(guò)程稱(chēng)為硝化。硝化是一個(gè)兩步的過(guò)程,分別利用了兩類(lèi)微生物,亞硝酸鹽菌和硝酸鹽菌。這些細菌所利用的碳源是CO2 -3 、HCO -3和CO2等無(wú)機碳,不是有機碳。第一步首先由亞硝酸鹽菌將氨氮轉化成亞硝酸鹽。把亞硝酸鹽轉化為硝酸鹽是由硝酸菌完成的。亞硝酸鹽菌和硝酸菌稱(chēng)為硝化菌。硝化菌是專(zhuān)性的自養革蘭陰性好氧菌。它們利用氨氮轉化過(guò)程中釋放的能量作為自身新陳代謝的能源,硝化菌對環(huán)境非常敏感,其產(chǎn)率與去除BOD 的異養菌相比要低[4]。

    2.2.2 TN(總氮) 的去除

    在厭氧階段總氮濃度的降低主要是混合稀釋作用和硝態(tài)氮的去除造成的。在進(jìn)行的好氧曝氣段,總氮也得到了一定的去除,主要是其中一部分被同化。

    2.2.3 反硝化

    污水進(jìn)入反應裝置后,將原有的硝酸鹽濃度稀釋?zhuān)瑫r(shí)借助水中的碳源,使剩余混合液中的硝酸鹽發(fā)生反硝化反應。在厭氧段的前10 min,反硝化反應迅速,該階段利用厭氧發(fā)酵產(chǎn)物作為碳源,其反硝化速率是第二階段(10~30 min) 反硝化速率的3倍左右[5]。硝酸鹽在經(jīng)過(guò)約50 min 的厭氧反硝化后,其濃度< 0.007 mg /L 水中原有的硝酸鹽在缺氧的情況下,則被還原成氣態(tài)N2后從水中逸出,從而達到國家二類(lèi)排放標準。若在最佳工況運行則出水氨氮可以未檢出。

    2.3 影響硝化效果的因素

    2.3.1 沖擊負荷

    運行中發(fā)現當進(jìn)水氨氮濃度突然升高時(shí),系統對氨氮的去除效果明顯下降,污泥負荷甚至出現負值(這是因為異養菌受沖擊負荷影響比硝化菌小,進(jìn)水中的有機氮繼續被異養菌轉化為氨氮,從而使出水氨氮高于好氧攪拌完氨氮) [6],需要經(jīng)過(guò)一段時(shí)間才能恢復。

    2.3.2 pH 值

    系統對氨氮的處理效果與出水pH 值密切相關(guān)。進(jìn)水氨氮為122 mg /L 左右時(shí)出水氨氮濃度與pH 值的關(guān)系見(jiàn)圖。

     

    圖3 出水氨氮濃度與pH 的關(guān)系

    Fig 3 the relationship of effluent ammonia concentration with pH

    當pH > 8.1 時(shí)出水氨氮才能降至10 mg /L 左右。同時(shí)發(fā)現進(jìn)水氨氮濃度越大,在保證處理效果的前提下出水pH 值會(huì )越高(見(jiàn)表5) 。試驗中還發(fā)現,pH 值對硝化的影響是暫時(shí)的。

    表5 進(jìn)、出水氨氮和出水pH 值

    Tab.5 the ammonia nitrogen concentration of water inlet、outlet and the pH of water outlet

     

    2.3.3 溫度

    運行初期水溫>20 ℃時(shí)基本保持了良好的硝化效果,當溫度低于15 ℃時(shí),硝化菌生長(cháng)速率降低[7]。由于硝酸鹽細菌對溫度變化比亞硝酸鹽細菌敏感,溫度小幅降低將首先影響硝酸鹽細菌,使NO2 -N積累,但氨氮去除率未受大的影響; 當溫度持續降低時(shí)(低于20 ℃) 亞硝酸鹽細菌也受到影響,氨氮的去除率也逐漸減小直至硝化作用完全停止。當溫度回升至23 ℃時(shí)硝化作用開(kāi)始恢復,并且出水氨氮迅速降至1 mg/L 以下,NO2 -N 持續積累。根據幾年地運行發(fā)現當水溫控制在10 ~35 ℃之間處理效果相對穩定。

    2.3.4 DO(溶解氧)

    在好氧保持DO 2~4 mg /L,滿(mǎn)足通常的硝化反應DO >2 mg /L 的要求。當系統DO < 1 mg /L,出水硝化效果明顯變差,氨氮去除率從99%降至32%。在厭氧減短DO < 0.5 mg /L 反硝化過(guò)程要在缺氧狀態(tài)下進(jìn)行,溶解氧不能超過(guò)0.5 mg /L,否則反硝化過(guò)程就得停止。反硝化過(guò)程分為兩步進(jìn)行[8],第一步由硝酸鹽轉化為亞硝酸鹽,第二步由亞硝酸鹽轉化為一氧化氮、二氧化氮和氮氣。

    2.3.5 微生物活性

    運行過(guò)程中發(fā)現,系統運行初期進(jìn)水氨氮為200 mg /L 左右,在未受到?jīng)_擊負荷、溫度和pH 值的影響時(shí)氨氮去除率> 99%,硝化效果良好; 運行300 d 以后,當系統進(jìn)水氨氮為120 mg /L時(shí)出水氨氮為10 mg /L 左右,而且出水中多為NO2-N。這是因為運行初期微生物活性較高,隨著(zhù)運行時(shí)間的增加和污泥濃度的升高,死亡后的細胞殘留物和微生物代謝產(chǎn)物在反應器內的濃度逐漸積累升高,而這些物質(zhì)大部分為高分子物質(zhì),在反應器內積累到一定程度就會(huì )對硝化產(chǎn)生抑制。由于硝酸鹽細菌對環(huán)境比亞硝酸鹽細菌敏感,因而硝酸鹽細菌的活性幾乎完全被抑制,出水中NO3-N 含量很低,從氨氮的去除情況來(lái)看,亞硝酸鹽細菌也受到了影響。因此我們要根據處理效果,污泥顏色.污泥濃度等及時(shí)排泥防止污泥老化。具體參見(jiàn)http://www.sharpedgetext.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

    3 結論

    (1) SBR 工藝在去除有機物的同時(shí)可以完成脫氮。試驗結果表明,出水COD 濃度為10.7 ~32.2 mg/L,去除率可達89% ~87%; 出水BOD5濃度為5.2~13.62 mg/L,去除率可達88%~89%; 出水NH3 -N 濃度為2.83 ~9.23 mg/L,去除率可達95% ~97%。

    (2) 在SBR 工藝處理生產(chǎn)污水過(guò)程中,SBR 水處理抗沖擊性差,要對污水進(jìn)行進(jìn)水水質(zhì)監控和提高操作工的經(jīng)驗根據水質(zhì)的情況進(jìn)行更改負荷大小。

    (3) 調整好水中的碳氮磷,厭氧消化池中,細菌生長(cháng)所需營(yíng)養由污泥提供。合成細胞所需的碳源擔負著(zhù)雙重任務(wù),其一是作為反應過(guò)程的能源,其二是合成新細胞。我們要通過(guò)對進(jìn)水COD 的分析及時(shí)投加營(yíng)養液(硝酸銨、尿素、磷酸鈉、磷酸一氫鈉) [9]或者甲醇給反消化提供充足的碳源。

    (4) 溫度在污水處理中的一項重要指標,要對溫度控制在10~35 ℃,溫度低于此范圍影響微生物的生長(cháng)速度。

    (5) DO 濃度也是污水處理中的一項重要指標,在好氧間段控制在2~4 mg /L[10]如果低使氨氮不能夠氧化成硝酸根和亞硝酸根。厭氧間段控制在0.5 以下,為反消化創(chuàng )造有利地條件。

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