SBR 工藝是近年來(lái)應用較為廣泛的污水處理工藝,與傳統脫氮工藝相比處理流程簡(jiǎn)單,節省基建投資和能耗,具有較高的自控水平,同時(shí)具有同步硝化反硝化能力,因此倍受高氨氮廢水處理行業(yè)的青睞。目前,同步硝化反硝化(SND)理論有兩種解釋〔1〕,微環(huán)境理論和微生物學(xué)理論。
基于微環(huán)境理論,本實(shí)驗通過(guò)向傳統SBR 反應器中投加一定比例的填料,使其作為微生物的凝聚核心,生成寬厚的生物膜,擴大SND 所需的微環(huán)境,延長(cháng)硝化菌的停留時(shí)間。通過(guò)考察DO、碳氮比、設置厭氧段、pH 等因素,分析SBBR 脫氮機理。
1 實(shí)驗部分
1.1 水質(zhì)特征
味精的生產(chǎn)工藝流程為制淀粉、制糖、發(fā)酵、提取和精制。在味精生產(chǎn)過(guò)程中,產(chǎn)生的主要污染源是味精發(fā)酵廢液,其大多都具有COD 高、BOD 高、菌體含量高、硫酸根含量高、氨氮含量高及pH (l.5~ 3.2)低“五高一低”的特點(diǎn),一般可生化性較好。
1.2 實(shí)驗裝置
實(shí)驗裝置如圖 1 所示。反應器由有機玻璃制成,長(cháng)、寬、高分別為0.6、0.5、0.6 m,有效水深0.5 m,總容積180 L,有效容積150 L。反應器壁垂直方向不同高度設置排水口,用于取樣和排水;在距離排水口 1/5 處設置隔離網(wǎng),防止懸浮填料及截留的污泥在排水時(shí)隨水流出;底部設置排泥管,用于排泥及放空;通過(guò)氣泵及曝氣砂頭進(jìn)行曝氣,轉子流量計控制曝氣量。
圖 1 SBBR 反應器裝置
1.3 分析方法
DO、pH 的測定分別采用YSI550A 便攜式DO 儀和pHS-2C 測定儀。COD、SV30、NH4+-N、NO2--N、 NO3--N 、TN、MLSS 等的分析方法均參考《水和廢水監測分析方法》〔2〕。
2 結果與分析
高氨氮廢水處理過(guò)程中,氮素的轉化有同化、氨化、硝化、反硝化4 種方式。其中,只有同化、反硝化可以將氮素從廢水 中去除,氨化、硝化只是改變了氮素的存在形式,但硝化的程度決定了反硝化的進(jìn)行。
2.1 SND 過(guò)程的實(shí)現與穩定
實(shí)驗前50 個(gè)周期(瞬時(shí)進(jìn)水,曝氣8 h,沉淀1 h,排水0.5 h,閑置2.5 h)為掛膜階段,期間進(jìn)水COD 為959 ~1 390 mg/L,出水平均COD 255.49 mg/L;進(jìn)水氨氮為104 ~199 mg/L,出水平均氨氮20.21 mg/L。由于進(jìn)水氨氮波動(dòng)較大,接種污泥沒(méi)有成膜,抗沖擊能力較差,導致出水氨氮較高且不穩定。出水亞硝態(tài)氮、硝態(tài)氮均較高,但隨著(zhù)反應的進(jìn)行亞硝態(tài)氮逐漸下降,硝態(tài)氮逐漸升高,這說(shuō)明硝化細菌活性得到不斷提高,好氧硝化過(guò)程進(jìn)一步得到完善加強。TN 去除率較低,均值為62.88%,說(shuō)明反硝化程度較低,原因有兩方面:(1)反硝化細菌活性較低。(2)生物膜尚在形成過(guò)程中,缺乏反硝化所需的厭氧環(huán)境。
經(jīng)過(guò)50 個(gè)周期的掛膜,填料表面固著(zhù)一層生物膜,增加了反應器內的生物量,更重要的是在SBBR 反應器中創(chuàng )造了好氧/厭氧環(huán)境,使SND 的實(shí)現成為可能。好氧階段TN 去除情況如圖 2 所示。
由圖 2 可見(jiàn),在好氧階段TN 出現明顯下降,從而證實(shí)SND 的存在,穩定運行50 個(gè)周期后TN 去除率可維持在70.00%以上。運行后期COD、氨氮去除率分別穩定在90.49%和94.36%以上,達到良好的處理效果。
圖 2 好氧階段TN 去除情況
2.2 DO 與SND 的影響關(guān)系
首先,DO 應滿(mǎn)足COD 和氨氮的降解需要;其次,DO 過(guò)大將影響微環(huán)境的氧擴散,且DO 與曝氣量呈正相關(guān),高DO 需大曝氣量,導致能耗增加,同時(shí)氣泡剪切力過(guò)大不利于生物膜的固著(zhù)。文獻〔3〕報道,低DO 是實(shí)現SND 的重要條件。生物膜表面主要為活性較高的好氧微生物,生物膜會(huì )增加DO 向內部擴散的阻力而形成厭氧區〔4〕。味精廢水COD 處于1 000~1 200 mg/L,氨氮處于120~180 mg/L。降解 COD 的菌群以好氧異養菌為主。硝化過(guò)程菌群以亞硝酸菌(AOB)和硝酸菌(NOB)為主。文獻〔5〕報道, AOB 的氧飽和常數為0.25~0.50 mg/L,NOB 的氧飽和常數為0.72~1.84 mg/L,且AOB 比NOB 對氧更有親和性,保證充足的DO 才可使硝化過(guò)程進(jìn)行徹底。不同DO 下COD、氨氮、TN 的去除率如表 1 所示。
表 1 不同DO 下COD、氨氮、TN 的去除率
DO/(mg·L -1 ) | COD/(mg·L -1 ) | COD 去除率/% | 氨氮/(mg·L -1 ) | 氨氮去除率/% | 出水亞硝態(tài)氮/(mg·L -1 ) | 出水硝態(tài)氮/(mg·L -1 ) | TN/(mg·L -1 ) | TN 去除率/% | |||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | ||||||
1.0 | 1119.00 | 252.20 | 77.46 | 187.60 | 38.90 | 79.26 | 3.85 | 0.27 | 209.80 | 73.59 | 64.93 |
2.0 | 1196.00 | 185.00 | 84.53 | 177.00 | 19.20 | 89.15 | 23.60 | 10.10 | 201.35 | 68.14 | 66.16 |
3.0 | 1013.00 | 105.50 | 89.59 | 157.40 | 7.05 | 95.52 | 0.15 | 12.50 | 189.38 | 56.20 | 70.32 |
4.0 | 1352.70 | 86.70 | 93.59 | 109.00 | 5.03 | 95.39 | 0.05 | 13.70 | 173.73 | 40.53 | 76.67 |
5.0 | 1249.97 | 90.70 | 92.74 | 143.70 | 3.10 | 97.84 | 0.15 | 18.45 | 166.57 | 45.64 | 72.60 |
由表 1 可見(jiàn),DO 變化對COD 的去除影響較小,隨著(zhù)DO 的增加COD 去除率升高,當DO>4.0 mg/L 后,去除率呈平緩趨勢。DO 的變化對氮素的轉化影響較大。當DO<2.0 mg/L 時(shí),在低DO 工況下異養菌最大限度的利用溶解氧氧化有機物,導致液相中的 DO 處于很低水平,只能滿(mǎn)足極少部分亞硝酸菌和硝酸菌的需求,故亞硝態(tài)氮和硝態(tài)氮很低,導致反硝化過(guò)程所需的電子受體(NO2-、NO3-)嚴重不足,即使反應器中存在缺氧及厭氧環(huán)境,出水TN 也很高。隨著(zhù)DO 的升高,氨氮的去除率有明顯的升高。當DO> 3.0 mg/L 時(shí),出水氨氮均低于10 mg/L,去除率維持在 95%以上,原因是液相中有足夠的DO 滿(mǎn)足亞硝酸菌和硝酸菌需求,同時(shí)生物膜為反硝化提供了厭氧微環(huán)境,故使出水TN 出現明顯下降。但DO>4.0 mg/L 時(shí)生物膜內部DO 升高,破壞了厭氧微環(huán)境,故出水TN 反而回升。所以對于DO 的控制以滿(mǎn)足好氧菌需求又不破壞生物膜厭氧微環(huán)境為宜。
2.3 碳氮比對脫氮的影響
不同濃度碳氮比情況下COD、氨氮、TN 的去除率如表 2 所示。
表 2 不同碳氮比下COD、氨氮、TN 的去除率
DO/ ( mg·L -1 ) |
COD/ ( mg·L -1 ) |
COD 去除率 /% |
氨氮 / ( mg·L -1 ) |
氨氮去除率 /% |
出水亞硝態(tài)氮 / ( mg·L -1 ) |
出水硝態(tài)氮 / ( mg·L -1 ) |
TN/ ( mg·L -1 ) |
TN 去除率 /% | |||
進(jìn)水 |
出水 |
進(jìn)水 |
出水 |
進(jìn)水 |
出水 | ||||||
1008.30 |
94.10 |
90.67 |
304.10 |
8.33 |
97.26 |
0.20 |
8.60 |
321.90 |
113.00 |
64.90 |
3 |
1017.41 |
104.56 |
89.72 |
160.60 |
5.40 |
96.64 |
0.25 |
0.93 |
200.50 |
62.08 |
69.04 |
5 |
1178.40 |
79.86 |
93.22 |
110.40 |
3.25 |
97.06 |
0.80 |
22.60 |
169.27 |
50.27 |
70.30 |
7 |
1363.00 |
142.28 |
89.56 |
130.24 |
4.65 |
96.42 |
1.56 |
15.18 |
140.32 |
41.39 |
70.50 |
10 |
由表 2 可見(jiàn),碳氮比對COD 的降解影響較小,均維持在89%以上。氨氮的去除隨著(zhù)碳氮比的增加并沒(méi)有出現上升,說(shuō)明掛摸良好的SBBR 反應器對高氨氮有較高的抗沖擊能力。TN 去除率隨著(zhù)碳氮比的增加出現明顯的升高。
當碳氮比從3 提高到7,TN 去除率從64.90% 提高到70.30%,當碳氮比繼續提高到10,TN 去除率只提高了0.2%,此時(shí)出水的亞硝態(tài)氮成倍增加。原因是碳氮比影響了微生物對營(yíng)養物質(zhì)的利用模式和反硝化的程度。廢水中的硝化菌群大多為兼性化能異養型,在適合的DO 條件下,當碳氮比較低時(shí),廢水中有機營(yíng)養物有限,硝化細菌以化能自養型生存,完成硝化過(guò)程,為反硝化提供了電子受體;但此時(shí)廢水中可作為電子供體的有機物含量已很低,故 TN 去除率不高。隨著(zhù)碳氮比的增加,既可以保證硝化細菌的化能自養型又可以提供電子供體,使TN 去除率提高到70.30%。若繼續提高碳氮比,將導致廢水中有機營(yíng)養相對富余,部分硝化細菌為獲得較多的能量而采取化能異養型,阻礙了硝化過(guò)程的進(jìn)行,進(jìn)而對反硝化產(chǎn)生抑制作用。
2.4 厭氧階段對脫氮的影響
本實(shí)驗階段為進(jìn)水后先厭氧靜置90 min,然后進(jìn)行曝氣。20 個(gè)周期的對比脫氮效果如圖 3 所示。由圖 3 可見(jiàn),增加了厭氧階段后,對COD、氨氮的去除效果影響不大。TN 平均去除率從68.13%提高到75.82%。這是因為:(1)厭氧段的設置導致了反硝化碳源種類(lèi)和數量的變化。無(wú)厭氧段的SND 反硝化過(guò)程的碳源主要為好氧初期吸附的有機質(zhì),為外碳源;而增加厭氧段,某些兼性細菌可以將廢水中的易降解有機質(zhì)轉化為胞內貯藏物(如PHB)儲存起來(lái),作為SND 過(guò)程反硝化的內碳源。(2)為前一周期由于碳源不足而未完成反硝化的剩余NO2-、NO3-提供外碳源,是對前一周期SND 過(guò)程的有益補充。
圖 3 設置厭氧段對COD、氨氮、TN 去除效果的影響
2.5 典型周期內各污染物去除情況
SBBR 內COD、各氮素變化情況如圖 4 所示。
圖 4 SBBR 內COD、各氮素濃度變化情況
由圖 4 可見(jiàn),COD、氨氮、TN 具有一致的下降趨勢,反映出COD 降解與SND 過(guò)程有著(zhù)緊密的聯(lián)系。 COD 的去除有兩個(gè)途徑:(1)作為營(yíng)養物質(zhì)參與好氧異養菌的新陳代謝。(2)作為SND 反硝化過(guò)程的碳源。反應開(kāi)始的1 h 內COD、氨氮、TN 的大幅去除主要歸功于生物膜的吸附截留作用〔6〕。 圖 4 中,亞硝態(tài)氮始終在很低水平,反映出本實(shí)驗主要為全程SND 過(guò)程,非亞硝酸型SND 過(guò)程。在 4、5 h 處,亞硝態(tài)氮少量積累,達到6.5 mg/L,之后又大幅減少。原因是AOB 的氧飽和常數較NOB 更低,更易利用DO,隨著(zhù)DO 的增加,NOB 活性得到增強,故會(huì )出現亞硝態(tài)氮的暫時(shí)富集現象。 SBBR 內DO、pH 變化情況如圖 5 所示。
圖 5 SBBR 內DO、pH 變化情況
由圖 5 可見(jiàn),前3 h 內DO 主要被好氧異養菌用于COD 的降解,之后DO 主要用于硝化過(guò)程。由于A(yíng)OB 和NOB 的氧飽和常數較低,氧氣消耗量小于供給量,所以從4 h 開(kāi)始DO 成上升趨勢,直到硝化過(guò)程結束,DO 最后達到3.30 mg/L。
前3 h 硝態(tài)氮濃度幾乎為零,TN 去除率僅為 35.80%,說(shuō)明反硝化程度低,原因是硝化過(guò)程受阻,反硝化的電子受體NO3-嚴重匱乏,反映出在SND 過(guò)程的前期,硝化程度是反硝化的控制因素;7 h 后TN 曲線(xiàn)趨于平緩,原因是反硝化的碳源不足,雖然此時(shí) COD 在100 mg/L 左右,但大多是難降解的有機質(zhì),此時(shí)碳源成為SND 末期的制約因素。
系統COD 降解過(guò)程中,好氧菌的好氧呼吸氧化磷酸化過(guò)程不斷吸收H+〔7〕,呼吸作用產(chǎn)生的CO2 被曝氣作用不斷吹脫,使pH 上升;隨著(zhù)反應的進(jìn)行 SND 過(guò)程的出現使系統產(chǎn)酸。硝化反應:
反硝化反應:
本實(shí)驗為全程SND 過(guò)程,以式(1)、(2)、(4)為主,COD 降解過(guò)程與SND 過(guò)程綜合作用使pH 在動(dòng)態(tài)中和變化中趨于堿性。具體參見(jiàn)http://www.sharpedgetext.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
3 結論
(1)在傳統SBR 反應器中投加填料,在其表面形成生物膜以使世代時(shí)間較長(cháng)的硝酸菌得以固著(zhù)繁殖,提高系統的生物量。
(2)成功掛摸后會(huì )實(shí)現全程SND 過(guò)程,較傳統 SBR 工藝增強了反硝化作用,獲得較高的生物脫氮效果,穩定運行后TN 去除率70.0%左右,最高可達 75.82%。
(3)DO 是實(shí)現SND 的關(guān)鍵因素,對于DO 的控制以滿(mǎn)足好氧菌(好氧異養菌和硝化菌)需求又不破壞生物膜厭氧微環(huán)境為宜,本實(shí)驗取3.3 mg/L。(4)SND 的反硝化過(guò)程是脫氮的關(guān)鍵,其制約因素有3 個(gè):厭氧環(huán)境,由具有一定厚度的生物膜提供;電子受體NO3-,由硝化過(guò)程提供;碳源,由反應初期的有機質(zhì)提供。
(5)設置了前置厭氧段,豐富了反硝化碳源的種類(lèi)和數量,有助于提高系統的生物脫氮效果。