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    高氨氮化糞池廢水處理技術(shù)

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2015-5-10 9:15:04

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

    膜生物反應器(MBR)工藝作為一種新型水處理技術(shù),其出水水質(zhì)可靠、操作方式便捷、結構緊湊、占地面積小〔1〕,長(cháng)期受到人們的青睞。然而由于膜組件成本高、抽吸出水消耗大,以及膜易污染等問(wèn)題,嚴重制約了MBR 的全面推廣應用〔2〕。自生動(dòng)態(tài)膜(SDM)是指在過(guò)濾污泥混合物的過(guò)程中,微生物及其代謝產(chǎn)物在多孔支撐體表面上,通過(guò)循環(huán)沉淀所形成的膜分離層〔3〕。與常規分離膜相比,動(dòng)態(tài)膜具有較多優(yōu)勢,如過(guò)濾壓力小,采用重力自流出水,節省了運行能耗;采用大孔徑材料來(lái)制作,降低了膜組件的造價(jià);抗污染能力強,清洗方便等〔4〕。

    化糞池廢水中的氨氮濃度介于城市污水與高濃度氨氮工業(yè)廢水之間,前者可以采用傳統的生化脫氮工藝處理,后者可以采用吹脫法等物化方法處理;S池廢水屬于一種可生化處理的高濃度氨氮廢水,采用物化脫氮法(如吹脫法)效率低,而用常規污水生物處理工藝又很難達到滿(mǎn)意的處理效果。在傳統生物脫氮工藝中,為維持良好的硝化效果,必須保證好氧單元污泥具有非常強的硝化能力; 但硝化菌是一類(lèi)弱勢菌種,要獲得含高濃度硝化菌的活性污泥,必須大大延長(cháng)污泥停留時(shí)間〔5〕。MBR 利用膜的分離作用,將污泥停留時(shí)間與水力停留時(shí)間完全分開(kāi),可以大幅提高污泥系統中硝化菌的濃度〔6〕。

    筆者將傳統的A/O 工藝與MBR 工藝結合,并以動(dòng)態(tài)膜組件替代了傳統的分離膜,構建了一套厭氧/好氧/動(dòng)態(tài)膜生物反應器(A/O/DMBR),用于對高氨氮化糞池廢水的處理,并考察了動(dòng)態(tài)膜的特點(diǎn)、反應器的處理效果和系統的穩定性。

    1 試驗裝置與方法 1.1 A/O/DMBR 系統
    A/O/DMBR 系統主要由缺氧池(A 池)、好氧池(O 池)、沉淀池(S 池)和動(dòng)態(tài)膜池(M 池)組成,如圖 1所示。

    圖 1 A/O/DMBR 試驗裝置

    污水首先進(jìn)入A 池,在此與由循環(huán)流作用下回流至A 池的硝化污水混合,并發(fā)生反硝化作用,其中,A 池與O 池之間的擋板可以上下活動(dòng),進(jìn)而調節硝化污水的回流比。然后,污水由A 池底部進(jìn)入 O 池,其中的有機物和氨氮在O 池得到降解與轉化。接著(zhù),污水進(jìn)入S 池,并在S 池實(shí)現泥水分離,其中沉降于底部的污泥在循環(huán)流的作用下返回至O 池,清液進(jìn)入M 池。在M 池,污水中的污染物得到進(jìn)一步的生物降解,并被動(dòng)態(tài)膜截留。最終,處理后的污水在重力作用下,經(jīng)動(dòng)態(tài)膜表面進(jìn)入膜組件內部的清水收集管,并自流出系統。A/O/DMBR 工藝的優(yōu)勢表現在:

    (1)裝置為一體式,結構簡(jiǎn)單,占地面積;缺氧段、好氧段由擋板隔開(kāi),頂部和底部均連通,好氧單元的硝化污水可以在曝氣循環(huán)流的作用下,直接回流至缺氧段,不需回流泵,降低了能耗。

    (2)將A/O 與DMBR 結合,一方面發(fā)揮了MBR 的優(yōu)勢,提高了工藝的硝化效果和出水水質(zhì);另一方面,進(jìn)水中絕大部分的污染物在A(yíng)/O 單元得到降解,且通過(guò)中間沉淀池的初步泥水分離,大大降低了DMBR 單元的負荷,有利于減輕膜污染。

    (3)采用動(dòng)態(tài)膜替代常規分離膜,反應器出水為重力自流出水,節省了運行能耗;動(dòng)態(tài)膜由廉價(jià)的過(guò)濾網(wǎng)制作而成,降低了投資成本;動(dòng)態(tài)膜還具有膜通量高、抗污染能力強和清洗方便等優(yōu)勢。

    1.2 動(dòng)態(tài)膜組件
    試驗所用動(dòng)態(tài)膜組件的結構類(lèi)似于平板膜,由 0.1 mm 孔徑的篩絹包裹形成過(guò)濾面,代替常規的微濾或超濾膜,其有效面積為0.32 m2;當污泥混合液在此過(guò)濾面循環(huán)流動(dòng)時(shí),污泥將在過(guò)濾面上堆積,形成截留效果良好的動(dòng)態(tài)分離膜,同時(shí),濾液透過(guò)動(dòng)態(tài)膜進(jìn)入膜組件內的空腔,并通過(guò)出水收集管流出反應器,成為DMBR 的出水,因此,該動(dòng)態(tài)膜組件具有成本低、能耗低、高通量、易拆卸和清洗方便等優(yōu)勢。

    1.3 試驗用水
    試驗用水取自某小區化糞池,水質(zhì)情況見(jiàn)表 1。

    1.4 測定項目與方法
    用于監測污水和污泥特征的分析項目和方法主要包括:SS、MLSS、VSS 測定采用稱(chēng)重法;TCOD、 SCOD 測定采用標準重鉻酸鉀法;pH 測定采用PB- 10 精密pH 計; 濁度測定采用WGZ-2000 濁度儀;總氮測定采用過(guò)硫酸鉀氧化紫外分光光度法; 氨氮測定采用納氏試劑分光光度法; 硝酸氮測定采用紫外分光光度法;總磷測定采用鉬銻抗分光光度法。

    2 結果與討論 2.1 動(dòng)態(tài)膜的形成與穩定
    出水濁度是衡量動(dòng)態(tài)膜截留效能的重要指標。當動(dòng)態(tài)膜膜通量控制在約25~35 L/(m2·h),極限水頭損失控制在500 Pa(即當動(dòng)態(tài)膜的水頭損失達到 500 Pa 時(shí),認為一個(gè)運行周期結束,開(kāi)始對動(dòng)態(tài)膜進(jìn)行清洗),且過(guò)濾活性污泥的MLSS 約5~6 g/L 時(shí),動(dòng)態(tài)膜出水濁度能夠在1.0 h 內達到穩定,說(shuō)明在 0.1 mm 孔徑的篩網(wǎng)上,動(dòng)態(tài)膜能夠在1.0 h 內形成完全。且A/O/DMBR 出水濁度能夠在35 d 內一直控制在3 NTU 以下,說(shuō)明在此條件下,動(dòng)態(tài)膜運行周期大于35 d,長(cháng)于相關(guān)報道(一般1~7 d)〔7〕,這表明一體式A/O/DMBR 可以減緩膜污染。

    2.2 A/O/DMBR 處理效果
    化糞池廢水是一種典型的高氨氮、低C/N 廢水,本研究重點(diǎn)考察了A/O/DMBR 對化糞池廢水中 COD、氨氮和總氮的去除效果。

    2.2.1 對COD 的去除效果
    穩定運行期間,當A 單元和O 單元MLSS 為3~4 g/L,DMBR 單元MLSS 為5~6 g/L,總HRT=9.6 h,水溫為常溫(約17~25 ℃),pH 為7.0~8.0 時(shí),一體式 A/O/DMBR 對COD 的去除效果見(jiàn)圖 2。

    圖 2 一體式A/O/DMBR 對COD 的去除效果

    由圖 2 可見(jiàn),進(jìn)水COD 波動(dòng)較大,但反應器對 COD 的去除率一直較高,出水COD 在50 mg/L 以下,去除率為61.3%~90.2%,平均為81.5%。而且通過(guò)檢測O 單元出水上清液中COD 可知,A 和O 單元是主要的COD 去除單元,去除率約占進(jìn)水COD 的60%; 而DMBR 單元的去除率僅占進(jìn)水COD 的 20%左右,主要去除機理是污泥系統對難降解COD 的進(jìn)一步去除,以及動(dòng)態(tài)膜對COD 的截留。

    2.2.2 對氨氮的去除效果
    穩定運行期間,當運行條件如前所述,一體式 A/O/DMBR 對氨氮的去除效果見(jiàn)圖 3。

    圖 3 一體式A/O/DMBR 對氨氮的去除效果

    由圖 3 可見(jiàn),進(jìn)水氨氮濃度較高,平均為126.6 mg/L,但反應器能夠保持較好的氨氮去除效果。試驗初期,氨氮去除率相對較低(65%),這主要是因為硝化菌生長(cháng)速度較慢;之后,反應器對氨氮的去除率達到80.0%~95.0%,平均為87.0%,出水氨氮保持在30 mg/L 以下。動(dòng)態(tài)膜本身對氨氮的去除作用很小,但它可以截留硝化菌,對硝化菌的富集起到了關(guān)鍵作用?傊,A/O/DMBR 對高濃度氨氮表現出良好的去除效果。

    2.2.3 對總氮的去除效果
    穩定運行期間,當運行條件如前所述,一體式 A/O/DMBR 對總氮的去除效果見(jiàn)圖 4。

      
    圖 4 一體式A/O/DMBR 對總氮的去除效果 

    由圖 4可見(jiàn),反應器對總氮的去除率較低,平均去除率為30%。進(jìn)水C/N 低、反硝化碳源不足是造成TN 去除不高的主要原因〔8〕。研究表明,要實(shí)現良好的TN 去除效果,C/N 需要大于4.6,而本試驗所用化糞池廢水C/N 僅1.56,因此,通過(guò)投加適量的反硝化外加碳源,可以達到更加滿(mǎn)意的脫氮效果。

    2.3 污泥的生化活性 2.3.1 比硝化活性
    試驗將好氧單元的活性污泥取出,用自來(lái)水清洗3 遍,然后采用序批試驗監測了好氧污泥的比硝化速率,當水溫為25 ℃,MLSS 為4.13 g/L,起始氨氮質(zhì)量濃度約100 mg/L 時(shí),結果如圖 5 所示。

    圖 5 污泥的比硝化速率

    由圖 5 可以看出,氨氮濃度與運行時(shí)間呈負線(xiàn)性相關(guān),好氧污泥的比硝化速率為2.79 mg/(g·h),說(shuō)明A/O/DMBR 系統中的活性污泥具有較強的硝化活性。

    2.3.2 比反硝化活性
    同樣,按照上述方法,對缺氧單元的活性污泥進(jìn)行了比反硝化活性檢測。當水溫為25 ℃,MLSS 為 5.66 g/L,起始硝態(tài)氮質(zhì)量濃度約32 mg/L 時(shí),硝態(tài)氮濃度與運行時(shí)間也是呈負線(xiàn)性相關(guān),比反硝化速率為1.33 mg/(g·h)。說(shuō)明厭氧污泥也具有較強的反硝化能力,而低C/N 可能是導致反應器反硝化效果不理想的主要原因。

    2.4 A/O/DMBR 系統的穩定性分析 2.4.1 流量負荷沖擊
    研究表明,傳統MBR 具有較好的抗流量沖擊能力,為驗證一體式A/O/DMBR 也具有此能力,試驗進(jìn)行流量負荷沖擊試驗,當起始流量為5.1 L/h, HRT=9.6 h,在不同沖擊倍數和沖擊時(shí)間的情況下,反應器出水COD 和NH3-N 的波動(dòng)見(jiàn)表 2。

    由表 2 可知,流量沖擊對出水COD 和氨氮的影響很小,說(shuō)明該系統具有較強的抗流量沖擊的能力。

    2.4.2 有機負荷沖擊
    試驗考察了有機負荷沖擊對A/O/DMBR 的影響,當進(jìn)水流量為5.1 L/h,HRT=9.6 h,起始COD 為 224.8 mg/L 時(shí),在不同程度有機負荷的沖擊下,反應器出水COD 和NH3-N 的變化見(jiàn)表 3。

    由表 3 可知,有機負荷沖擊對出水COD、氨氮的影響不大,反應器表現出較好的抗有機負荷沖擊能力。

    3 結論
    (1)開(kāi)發(fā)了一套新型的一體式A/O/DMBR,其中,動(dòng)態(tài)膜能夠快速形成,且運行周期大于35 d。反應器表現出較好的COD 和氨氮去除效果,平均去除率分別達到81.5%和87.0%;同時(shí),反應器還表現出較強的脫氮能力,厭氧單元和硝化單元污泥的比反硝化速率和比硝化速率分別達到1.33、2.79 mg/(g·h)。

    (2)一體式A/O/DMBR 具有較強的穩定性,流量沖擊和有機負荷沖擊對出水水質(zhì)的影響不明顯。

    (3)一體式A/O/DMBR 可以用于可生化處理的高濃度氨氮廢水的處理,包括化糞池廢水、畜牧業(yè)廢水等; 也可以用于吹脫法等物化方法處理后的高濃度氨氮工業(yè)廢水的處理,特別是在分散性、小規模和難處理類(lèi)廢水的處理領(lǐng)域,該反應器具有廣闊的應用前景。具體參見(jiàn)http://www.sharpedgetext.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

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