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    皮革廢水處理工藝

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2017-8-23 10:01:07

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

      近年來(lái),隨著(zhù)皮革工業(yè)的迅速發(fā)展,皮革廢水已經(jīng)成為造成有機污染的重要污染源之一。工業(yè)上對皮革廢水的處理分為預處理和綜合處理2部分,預處理主要通過(guò)物理化學(xué)方法去除其中的鉻離子、硫離子等有毒物質(zhì)。經(jīng)過(guò)預處理后的廢水,其氨氮、SS和有機物濃度依然很高,主要采取生化法進(jìn)行處理;钚晕勰喾ㄊ菄鴥缺容^傳統的皮革廢水綜合處理方法,廣東省某皮革廠(chǎng)采用傳統的厭氧一缺氧一好氧活性污泥工藝,在好氧HRT=24 h,缺氧HRT=12 h,混合液回流比為200 %,好氧池DO為2. 5一3. 5 mg / L 的運行條件下,其COD和氨氮的處理效果不理想。針對這種情況,本實(shí)驗用生物接觸氧化法代替傳統的活性污泥法,與傳統的活性污泥法相比,生物接觸氧化法具有比表面積大、污泥濃度高、氧利用率高、耐沖擊負荷等優(yōu)勢,更適用于皮革廢水的處理。

      本實(shí)驗截取A2/O工藝的生物脫氮單兀,即A/O部分對皮革廢水厭氧出水進(jìn)行處理,其中好氧段采用接觸氧化工藝,重點(diǎn)探討各主要運行工況參數對COD,氨氮以及TN的處理效果影響,從而得出提高皮革廢水生化處理效果的運行工況和措施。針對生化出水COD難以達標的情況,采用Fenton工藝對其進(jìn)行深度處理,討論能使最終出水COD達到廣東省《水污染排放限值》(DB 44/26-2001 )第2時(shí)段一級標準的Fenton運行條件。

      1材料與方法

      1. 1實(shí)驗裝置

      1. 1. 1 A/O接觸氧化反應裝置

      裝置如圖1所示。整個(gè)反應器分為5個(gè)柱體,都采用UPVC管制成,第1個(gè)柱體為缺氧柱,分為3段,每段有效容積為6 L,后4個(gè)柱體為相同體積的好氧柱,每個(gè)柱體的有效容積為9 L,內部懸掛YDT彈性立體填料,該填料選用耐高溫、耐腐蝕的聚烯烴類(lèi)材料制成絲條,將絲條穿插固定在中心繩上,呈輻射狀立體均勻排列,該填料比表面積大、能在水中均勻伸展,掛膜容易。好氧柱后連接沉淀池,實(shí)驗進(jìn)水、混合液和污泥回流均采用計量泵,好氧柱采用2臺加氣泵曝氣,缺氧柱通過(guò)自控裝置控制充氣攪拌頻率。

      1. 1.2 Fenton反應裝置

      裝置如圖2所示,取500 mL生化出水置于玻璃反應皿中,首先用稀H2SO4溶液將反應液調至預定的pH值,然后按照計算好的量先后加人FeSO4·7H2O和30% H2O2溶液,隨后打開(kāi)電磁攪拌計進(jìn)行攪拌反應,到達反應時(shí)間后取下反應皿并向溶液中加人稀NaOH溶液調節pH為11,終止反應,待溶液沉淀后取上清液測量COD值。

      1. 2實(shí)驗用水水質(zhì)

      實(shí)驗用水取自廣東省某皮革廠(chǎng)污水處理站厭氧沉淀池出水,COD為550一986 mg / L ,氨氮為84一127 mg / L,TN為99一148 mg / L,pH為6一7,堿度為500一600 mg / L。

      1. 3分析項目及方法

      COD,氨氮以及TN采用國家標準測定法測定;pH值:pH計玻璃電極測定;溶解氧:雷磁便攜式溶解氧儀測定;溫度:水銀溫度計。

      1. 4實(shí)驗方案

      實(shí)驗分為2個(gè)階段:第1階段主要考察缺氧、好氧水力停留時(shí)間以及混合液回流比等因素對A/O接觸氧化系統處理效果的影響;第2階段考察H2 O2 ,Fe2+投加量、反應時(shí)間以及pH對生化出水COD去除效果的影響。根據以上2個(gè)階段的研究確定組合工藝的最佳運行工況。

      2結果與討論

      2. 1 A/O接觸氧化工藝

      2.1.1掛膜啟動(dòng)

      實(shí)驗取用該皮革廠(chǎng)污水處理站現場(chǎng)污泥菌種進(jìn)行培養馴化,將接種污泥按照30%的比例投人反應器中,在缺氧柱和好氧柱中悶曝24 h后開(kāi)始對系統進(jìn)行連續進(jìn)水培養。開(kāi)始階段采取低負荷進(jìn)水(好氧HRT =48 h)的措施,培養2周后發(fā)現整個(gè)系統COD,氨氮以及TN去除效果均不理想,在溫度、溶解氧等因素都適宜的情況下,考慮到硝化菌活動(dòng)需要的堿度不足,因此第2階段開(kāi)始補充進(jìn)水堿度,同時(shí)向原水中投加適量的葡萄糖補充反硝化菌等異氧微生物所需的碳源。第2階段經(jīng)過(guò)1周的培養后系統出水檢不出氨氮,同時(shí)COD去除率升高到75%左右。后面階段在保證出水效果不變的情況下開(kāi)始逐步減少停留時(shí)間,當好氧H RT = 24 h后,開(kāi)始停止投加堿度和葡萄糖,此時(shí)系統仍能保持前階段的出水標準,同時(shí)觀(guān)察填料表面附著(zhù)了一層厚厚的生物膜,說(shuō)明系統已經(jīng)具備穩定去除COD和氨氮的能力,掛膜成功。

      2. 1. 2缺氧反稍化H RT的確定

      反硝化是生物脫氮必不可少的環(huán)節,良好的反硝化效果不僅可以及時(shí)的將系統硝化過(guò)程中產(chǎn)生的亞硝酸鹽和硝酸鹽還原成氣態(tài)氮,實(shí)現氮素的最終去除,同時(shí)還可以為硝化反應補充堿度,促進(jìn)硝化反應的進(jìn)行。系統掛膜啟動(dòng)成功后,維持好氧HRT =24 h,混合液回流比為200 %,好氧柱DO為2. 5一3. 5 mg / L,考察缺氧H RT分別為12,8,4和0h時(shí)系統的COD,氨氮以及TN的去除情況,其中缺氧HRT = 0 h時(shí),混合液由原來(lái)的回流至缺氧柱改為回流至圖1中的好氧柱1,回流比仍為200 %,實(shí)驗結果如圖3所示。

      由圖3(a)可知,在缺氧H RT分別為12,8,4和0h時(shí),系統的COD平均去除率分別為76. 15% ,76. 51% ,75.78% ,76. 08%,無(wú)明顯的差別,說(shuō)明在保證好氧生化時(shí)間充足(H RT = 24 h )的情況下,缺氧H RT的改變對系統COD的去除效果沒(méi)有影響。系統整個(gè)階段出水COD范圍為150一220 mg / L,超過(guò)了廣東省《水污染排放限值》(DB 44/26-2001 )第2時(shí)段一級標準( ≤100 mg / L),應該在生化處理后進(jìn)行深度處理。

      如圖3(b)所示,在缺氧H RT分別為12,8,4 h時(shí),系統的出水始終檢不出氨氮,當調整缺氧HRT =0 h時(shí),開(kāi)始階段由于進(jìn)水氨氮濃度驟然提升,對系統造成了一定沖擊,使出水氨氮略微升高,但仍然保持在10 mg / L 以?xún),隨著(zhù)系統逐漸適應高濃度進(jìn)水氨氮,出水氨氮又逐漸降至檢不出,整個(gè)階段出水氨氮都滿(mǎn)足規定的排放標準( ≤100 mg / L)。而由圖3(c)可知,相應的缺氧HRT期間系統TN的平均去除率分別為80. 22% ,77. 04% ,75. 24% ,73. 77% ,TN去除率雖然有所下降,但出水總氮都保持在較低水平,說(shuō)明反硝化反應效果較好。由以上結果推斷,系統在取消缺氧段后,仍能保持較高的TN去除率,是因為好氧柱中生物膜發(fā)生了同步硝化反硝化(SND)。 SND是指在好氧的情況下,生物反應器中同時(shí)發(fā)生了硝化和反硝化反應,其產(chǎn)生的原因主要是反應器內污泥和溶解氧的分布不均。對于生物膜來(lái)講,其特點(diǎn)決定了更容易發(fā)生SND。首先,生物膜中微生物呈固著(zhù)態(tài),有利于不同菌種生長(cháng);其次,生物膜的聚集厚度更容易形成厭氧和好氧微區,有利于同步硝化反硝化的發(fā)生。

      綜合來(lái)看,當系統取消缺氧段,只保留好氧接觸氧化反應器時(shí),依靠SND的良好效果,依然可以滿(mǎn)足廢水的氨氮排放要求,同時(shí)TN也保持了較高的去除率,達到了良好的脫氮效果。

      2. 1. 3好氧HRT的確定

      本階段實(shí)驗取消缺氧段,好氧柱DO為2.5 -3.5 mg / L,混合液由好氧柱4回流至最前端好氧柱,回流比仍為200 %,通過(guò)調整好氧柱的個(gè)數改變好氧HRT,分別考察好氧HRT為24、18、12 h時(shí)系統的COD,氨氮和TN的處理效果,實(shí)驗結果見(jiàn)圖4。

      由圖4(a)可知,好氧H RT分別為24、18、12 h時(shí),系統的COD平均去除率為76. 08% ,74. 68%、74. 49 %,可見(jiàn)改變好氧H RT對系統的COD去除率沒(méi)有影響,12 h的曝氣時(shí)間已經(jīng)足夠系統去除污水中易生化的有機物,剩余難降解的有機物需進(jìn)行深度處理。

      如圖4(b)和(c)所示,相應好氧HRT期間出水氨氮范圍分別為(檢不出一3.95 ) ,(檢不出一7.02),和(12. 63一32. 99 ) mg / L,很明顯,當好氧HRT =12 h時(shí),出水氨氮超過(guò)了排放標準值,此時(shí)系統TN的平均去除率為52. 45 %,較前2個(gè)階段有明顯下降,這都表明好氧H RT取12h不能滿(mǎn)足廢水的脫氮要求。好氧H RT為24 h和18 h時(shí),系統的出水氨氮均小于排放標準值,相應的TN的平均去除率分別為73. 77%和68. 46 %,雖有所下降但68. 46%的平均去除率也達到了較好的脫氮效果,因此將最適的好氧H RT值定為18 h,這樣既滿(mǎn)足處理要求,同時(shí)減少了反應器容積,提高了系統的污水處理效率,具有更好的經(jīng)濟意義。

      2. 1. 4混合液回流對系統處理效果的影響

      在傳統的A/O工藝中,好氧段一般為活性污泥法,缺氧段位于好氧段的前端,為了達到較好的反硝化效果,需要將經(jīng)過(guò)硝化反應的混合液回流至缺氧段,以保證硝化反應產(chǎn)生的硝酸鹽和亞硝酸鹽被充分還原。通常的混合液回流比為200%一400 %。但是由前面的實(shí)驗結果分析可知,好氧接觸氧化反應器中的SND具有良好的脫氮效果,因此取消了缺氧段,此時(shí)混合液由圖1中的好氧柱4回流至好氧柱1是為了增大硝酸鹽以及亞硝酸鹽的反硝化時(shí)間,防止好氧柱中反硝化效率過(guò)低導致脫氮不徹底。本階段固定好氧HRT = 18 h,好氧柱DO為2. 5一3. 5 mg / L,通過(guò)對比有無(wú)混合液回流的處理效果來(lái)考察好氧柱中反硝化效率,判斷此時(shí)的內回流對脫氮效果是否有影響,實(shí)驗結果見(jiàn)圖5。

      如圖5所示,相應條件下系統的COD,氨氮以及TN的平均去除率分別為74. 68% ,98. 91% ,68.46%和74. 76% ,98. 35 % ,67. 63 %,可見(jiàn)混合液回流對系統COD,氨氮以及TN的處理效果無(wú)明顯影響。由此推斷,系統SND體系中的反硝化效率較高,無(wú)需通過(guò)混合液回流增加反硝化時(shí)間,這減少了系統動(dòng)力消耗。

      2.2 Fenton工藝

      2. 2. 1 H2O2投加量對處理效果的影響

      H2O2的投加量對于Fenton工藝的處理效果起主要影響,選擇實(shí)驗條件為:生化出水COD = 220mg / L , mFe2+ / mCOD = 0. 2 , pH = 4,反應時(shí)間 t=5h。改變mH2O2 / mCOD的值,考察處理效果,實(shí)驗結果見(jiàn)圖6。

      如圖6所示,在mH2O2 / mCOD值較小時(shí),COD的去除率隨著(zhù)比值的增大逐漸增加,當mH2O2 / mCOD增加到1. 5時(shí)達到頂峰,此時(shí)COD的去除率為56. 07% ,繼續增大投加量,去除率反而下降,分析其原因可能是過(guò)量的H2O2殘留在溶液中,在采用重鉻酸鉀法測量COD值時(shí)被重鉻酸鉀氧化從而增加了COD的測量值。因此mH2O2 / mCOD = 1. 5時(shí)Fenton處理效果最佳。

      2. 2. 2 Fe2+投加量對處理效果的影響

      Fe2+是Fernton工藝中的催化劑,是產(chǎn)生經(jīng)基自由基的必要條件。在生化出水COD =220 mg / L ,mH2O2 / mCOD = 1. 5 , pH = 4,反應時(shí)間 t=5 h的條件下,改變Fe2+投加量,考察其對COD處理效果的影響。實(shí)驗結果見(jiàn)圖7。

      如圖7所示,前期mFe2+ / mCOD值較小時(shí),COD的去除率隨著(zhù)比值增加而迅速增大,當mFe2+ / mCOD =0. 2時(shí),去除率達到最大值56. 07%,繼續增大mFe2+ / mCOD 的值,去除率有略微的下降。分析其原因可能是過(guò)量的Fe2+導致H2O2分解速度過(guò)快,產(chǎn)生的經(jīng)基自由基過(guò)多,使得經(jīng)基自由基之間發(fā)生了自由基反應,降低了經(jīng)基自由基的利用率。因此mFe2+ / mCOD =0.2時(shí)處理效果最佳。

      2. 2. 3 pH對處理效果的影響

      pH是Fenton反應的重要影響因素,pH過(guò)高會(huì )抑制經(jīng)基自由基的產(chǎn)生,同時(shí)會(huì )導致Fe2+過(guò)早沉淀,無(wú)法發(fā)揮催化作用。而pH過(guò)低又會(huì )阻礙Fe3+被還原為Fe2+,同樣不利于Fenton反應。由圖8可知,在生化出水COD = 220 mg / L , mH2O2 / mCOD = 1. 5 ,mFe2+ / mCOD = 0. 2,反應時(shí)間t=5 h的條件下,當pH為3時(shí),COD的去除率最高,為57. 44%,過(guò)高或過(guò)低都會(huì )使去除率降低。

      2.2.4反應時(shí)間對處理效果的影響

      實(shí)驗條件:生化出水COD = 220 mg / L , mH2O2 / mCOD = 1. 5 , pH = 3 , mFe2+ / mCOD = 0. 2。調整反應時(shí)間,考察COD去除率,結果如圖9所示。

      反應進(jìn)行4h之前,COD去除率隨反應時(shí)間延長(cháng)迅速增大,反應4h后,隨著(zhù)經(jīng)基自由基的量逐漸減少,COD的去除率趨于穩定。

      由以上Fenton實(shí)驗可知,在生化出水COD為220 mg / L的情況下,當mH2O2 / mCOD =1.5,mFe2+ / mCOD =0. 2,pH =3,反應時(shí)間 t =4 h時(shí),COD去除率可達57.13%,最終出水COD為94. 32 mg / L,同時(shí)按照此條件取COD為150一 220 mg / L 之間的不同濃度生化出水處理,最終出水COD均小于100 mg / L ,滿(mǎn)足廣東省《水污染排放限值》(DB 44/26-2001)第2時(shí)段一級出水標準。具體參見(jiàn)污水寶商城資料或http://www.sharpedgetext.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

      3結論

      1)對于本實(shí)驗涉及的皮革廠(chǎng)而言,采用接觸氧化工藝代替傳統的活性污泥法,取消缺氧段,控制好氧HRT=18 h,好氧柱DO為2. 5一3. 5 mg / L ,出水氨氮穩定達到廣東省《水污染排放限值》(DB 44/26-2001)第2時(shí)段一級標準。該工藝在保證氨氮有效去除的前提下,取消了傳統A2O工藝中的缺氧段,有效的利用了同步硝化反硝化良好的脫氮效果,減少了反應器容積,增加了處理效率,在工業(yè)上具有較好的經(jīng)濟意義和實(shí)用價(jià)值。

      2)采用Fenton 工藝深度處理生化出水,當COD為150一220 mg / L 時(shí),在mH2O2 / mCOD = 1. 5 ,mFe2+ / mCOD =0. 2,pH =3,反應時(shí)間t =4 h的反應條件下,最終出水COD均小于100 mg / L ,滿(mǎn)足廣東省《水污染排放限值》(DB 44/26-2001)第2時(shí)段一級標準。利用Fenton工藝的強氧化效果,可以有效去除廢水中難降解的有機物,較好地彌補了生化法的不足,2種方法相結合,達到了理想的處理效果,對工業(yè)皮革廢水處理具有較好的指導意義。

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