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    印染園區污水處理廠(chǎng)工藝改造與運行

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2018-8-21 10:07:41

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

      湖北省漢川市某印染產(chǎn)業(yè)園區內的污水處理廠(chǎng),以該企業(yè)印染廢水以及周邊部分生活污水為處理對象,原設計處理量為16000t/d。在目前日趨嚴格的環(huán)境政策下,該園區印染企業(yè)廢水排放量自2011年呈逐年降低趨勢,使得實(shí)際排放量遠小于設計排放量。此外,近年來(lái)仿真絲的興起和印染整理技術(shù)的提升,該印染園區企業(yè)大量使用PVA漿料、人造絲堿解物(主要是鄰苯二甲酸類(lèi)物質(zhì))、新型助劑等,大量難降解有機污染物進(jìn)入廢水中。由于企業(yè)污水處理設備的老化和未及時(shí)更新,其處理后的排水很難滿(mǎn)足當地管網(wǎng)來(lái)水要求(COD≤200mg/L),使得該園區污水處理廠(chǎng)實(shí)際廢水進(jìn)水水質(zhì)遠大于其原設計進(jìn)水值。再者,該污水廠(chǎng)處理設施簡(jiǎn)陋,部分工段的設備老化陳舊,未能得到更新,處理廢水能力下降,已不能滿(mǎn)足現有污水廠(chǎng)處理水量、水質(zhì)的要求。因此迫切需要對該污水處理廠(chǎng)進(jìn)行工藝升級改造,以滿(mǎn)足日益嚴格的環(huán)保要求。

      根據園區印染企業(yè)的實(shí)際廢水排放情況,考慮未來(lái)的水量波動(dòng),對該污水處理廠(chǎng)進(jìn)行工藝改造,并對主要構筑物、工藝參數以及技術(shù)經(jīng)濟成本等幾個(gè)方面進(jìn)行了研究,使改造后的出水水質(zhì)滿(mǎn)足《城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準》(GB18918—2002)一級A排放標準,以期為同類(lèi)型污水處理廠(chǎng)的廢水處理以及提標改造提供工程設計經(jīng)驗。

      1工程概況

      1設計水量、進(jìn)出水水質(zhì)以及實(shí)際水質(zhì)

      該污水處理廠(chǎng)原設計水量為16000t/d,該污水處理廠(chǎng)設計進(jìn)出水水質(zhì)、實(shí)際進(jìn)出水水質(zhì)如表1所示。

      表1進(jìn)出水水質(zhì)

      由表1可知,污水廠(chǎng)現有處理工藝可保證NH4+-N、TN、TP三個(gè)指標穩定達標。但是印染企業(yè)所排出的廢水中COD遠高于原工藝設計進(jìn)水值(COD≤200mg/L),且所排出廢水可生化性差,使得最終出水COD無(wú)法滿(mǎn)足排放要求。因此,重點(diǎn)以COD為考察指標,完成該污水處理廠(chǎng)的工藝改造和建設,以滿(mǎn)足當地環(huán)保要求。

      2污水處理廠(chǎng)工藝系統的改造方案

      根據該污水廠(chǎng)廢水水質(zhì)、水量、原有工藝設施以及排放標準要求等實(shí)際情況,決定在原有工藝設施的基礎上進(jìn)行改造,將高級氧化段的臭氧氧化替換為類(lèi)Fenton氧化,出水經(jīng)斜管蜂窩填料沉淀池沉淀以及濾布濾池過(guò)濾后排放,具體改造前后的工藝流程如圖1所示。本期改造規模為5000t/d,其中,工業(yè)印染廢水水量為3000t/d,周邊生活污水水量為2000t/d。

      由圖1可知,對污水處理廠(chǎng)工藝改造主要從三個(gè)方面進(jìn)行:(1)預處理段改變混凝條件和更換混凝劑,提高混凝預處理效果;(2)生化段增加污泥回流,保證水解酸化池污泥濃度和活性,同時(shí)向活性污泥氧化池中投加營(yíng)養物質(zhì)以保證微生物的新陳代謝,提高生化處理效果;(3)深度處理段將高級氧化段的臭氧氧化替換為類(lèi)Fenton氧化,更有效更徹底去除難降解COD。

      預處理段

      燒杯實(shí)驗發(fā)現,采用氫氧化鈣將該污水處理廠(chǎng)進(jìn)水pH控制在8.0~8.5,然后控制硫酸亞鐵和聚丙烯酰胺(PAM)的投加質(zhì)量濃度分別為200、3mg/L,可獲得最佳混凝效果;在實(shí)際廢水處理過(guò)程中,可較快形成大且穩定的礬花,沉淀時(shí)間短,出水濁度低,水質(zhì)清澈透明。表2為聚合氯化鋁(現有污水處理廠(chǎng)預處理段混凝池所用藥劑)和硫酸亞鐵對該污水處理廠(chǎng)廢水的處理效果,結果顯示,以硫酸亞鐵為混凝劑,PAM為助凝劑,氫氧化鈣為pH調節劑,混凝處理效果較佳。

      表2絮凝劑使用條件及處理效果

      生化段

      (1)水解酸化池。原有的工藝中,由于水解酸化效果不理想,不能迅速降解有機物,部分難降解的大分子物質(zhì)沒(méi)有被降解為小分子物質(zhì),廢水可生化性差,以致生化段出水COD居高不下。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的觀(guān)察、測試發(fā)現水解酸化池跑泥現象嚴重,尤其是在下雨天,因此,為了盡快提高水解酸化池污泥濃度和活性,設置污泥泵定期將污泥從二沉池回流至水解酸化池進(jìn)行污泥補充,污泥回流比為50%。水解酸化池采用脈沖式,共有兩個(gè)水解酸化池,有效容積870m3,停留時(shí)間為3.87h。

      (2)活性污泥氧化池。由于污水處理廠(chǎng)進(jìn)水的可生化性極差且氮、磷等營(yíng)養元素缺乏,不利于活性污泥的生長(cháng),因此不僅保留了在該池前端引入生活污水的混合方式,而且還需向活性污泥氧化池中投加適合濃度的營(yíng)養物質(zhì)來(lái)保證活性污泥的新陳代謝,同時(shí)保證出水氮磷達標。尿素和磷酸二氫鉀的投加質(zhì)量濃度分別為90、24mg/L。氧化池有效容積2610m3,水力停留時(shí)間為6.96h,控制DO為2~4mg/L。

      深度處理段

      原有工藝采用臭氧氧化法對二沉池不達標出水進(jìn)行深度處理,此法對色度去除十分有效,但COD降解能力低,最終出水COD為97.55~122.60mg/L,不能滿(mǎn)足排放要求(COD≤50mg/L)。這是因為在水溶液中,臭氧能優(yōu)先與烯烴、供電子基團(如酚、苯胺和多環(huán)芳烴等活性芳香結構)、有機硫化物和去質(zhì)子化胺類(lèi)等反應,但礦化能力較差,只是把復雜的染料大分子轉化為小分子,不能徹底降解去除有機物,且有可能生成具有潛在致癌作用的醛類(lèi)和溴酸鹽。此外,臭氧的處理成本(耗電量20kW˙h/kg)與投加量成正比,去除1mgCOD需消耗臭氧1~3mg,成本高昂,不適用于處理高濃度的有機廢水。具體聯(lián)系污水寶或參見(jiàn)http://www.sharpedgetext.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

      相對于臭氧氧化法,Fenton氧化法對印染廢水中的染料去除非常有效,因為H2O2在催化劑亞鐵離子存在下能生成氧化能力很強的羥基自由基(˙OH)。

      但是Fenton氧化法在實(shí)際應用過(guò)程中存在pH適用范圍窄(必須是酸性環(huán)境),對反應設備的防腐蝕要求偏高;H2O2利用率低,易殘留;亞鐵投加量大,污泥產(chǎn)量高,污泥處置費用高昂等問(wèn)題。為此筆者采用一種基于新型氧化劑(由過(guò)氧化氫酶、過(guò)硫酸鹽、還原型谷胱甘肽等復合而成)的類(lèi)Fenton氧化替代臭氧氧化法,能在亞鐵鹽催化作用下快速、持續釋放多種類(lèi)自由基,包括羥基自由基(˙OH)、硫酸根自由基(SO42-)等,快速將有機物質(zhì)氧化成CO2,反應條件較為寬松,可操作性強,無(wú)過(guò)氧化氫殘留的問(wèn)題,處理成本低,亞鐵投加量低,污泥產(chǎn)量少。通過(guò)小試得出了基于類(lèi)Fenton氧化法的最佳控制條件:控制pH在4~6,硫酸亞鐵投加質(zhì)量濃度為120mg/L,新型氧化劑投加質(zhì)量濃度為165mg/L,再用氫氧化鈣進(jìn)行中和(控制pH在7.5~8.0),最后添加陰離子PAM進(jìn)行助凝,PAM投加質(zhì)量濃度為1.0mg/L。在最優(yōu)條件下處理實(shí)際廢水,出水COD平均去除率可達96.75%,出水水質(zhì)滿(mǎn)足排放標準要求。

      2改造后的主要構筑物、設備及工藝參數

      經(jīng)改造后的主要構筑物、設備及工藝參數如表3所示。

      表3改造后的主要構筑物、設備及工藝參數

      3運行效果及技術(shù)經(jīng)濟分析

      1運行效果

      該工程于2016年8月份開(kāi)始運行。經(jīng)過(guò)3個(gè)多月的調試運行后,系統處理效果穩定,出水指標滿(mǎn)足《城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準》(GB18918—2002)一級A排放標準。對系統各單元進(jìn)行為期三個(gè)月的取樣檢測發(fā)現,在進(jìn)水COD為864~1476mg/L下,預處理段、生化段、類(lèi)Fenton氧化池出水COD分別為223.82~523.73、223.82~523.73、21.66~48.35mg/L,COD平均去除率分別為69.53%、75.50%、96.75%。

      2效益分析

      藥劑費用

      (1)初沉混凝。硫酸亞鐵、氫氧化鈣、PAM分別按300、700、20000元/t計,投加質(zhì)量濃度分別為200、60、3mg/L,費用為0.06+0.042+0.06=0.162元/t。

      (2)活性污泥氧化池。尿素和磷酸二氫鉀分別按2000、7000元/t計,投加質(zhì)量濃度分別為90、24mg/L,費用為0.18+0.168=0.348元/t。

      (3)類(lèi)Fenton氧化。硫酸亞鐵、新型氧化劑、氫氧化鈣、PAM分別按300、1500、700、20000元/t計,投加質(zhì)量濃度分別為120、165、37.5、1mg/L,費用為0.036+0.25+0.026+0.02=0.332元/t。

      則藥劑合計0.162+0.348+0.332=0.842元/t。

      動(dòng)力費

      項目總裝機容量約為300kW,運行負荷為209kW,耗電量為167kW˙h,工業(yè)園區電費按0.75元/(kW˙h),廢水處理量按5000t/d計,則動(dòng)力費167×24×0.75÷5000=0.6元/t。

      人工費用

      污水處理廠(chǎng)運行全職員工以9人計,人均工資按3000元/月計,則人工費用3000÷30×9÷5000=0.18元/t。

      其他費用

      其他費用包括自來(lái)水費和污泥運輸費兩部分。自來(lái)水費和污泥運輸費分別按0.1、0.04元/t計,其他費用合計0.14元/t。

      綜上所述,水處理費用總計0.842+0.6+0.18+0.14=1.762元/t。

      項目改造運行期間,實(shí)際費用遠低于原有工藝運行費用(約4元/t),隨著(zhù)系統的穩定,后續處理的加藥量可適當調整,有進(jìn)一步優(yōu)化空間。

      4結論

      (1)污水廠(chǎng)進(jìn)水COD為864~1476mg/L,原有工藝最終出水COD為120~150mg/L,出水無(wú)法達標排放。經(jīng)提標改造,采用以混凝初沉+A/O+類(lèi)Fenton氧化為主體工藝處理該廢水,取得了良好的處理效果,最終出水COD為21.66~48.53mg/L,出水指標優(yōu)于《城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準》(GB18918—2002)一級A排放標準。

      (2)初沉混凝池改用硫酸亞鐵為混凝劑,COD平均去除率69.53%,具有可較快形成大且穩定的礬花,沉淀時(shí)間短,出水濁度低,水質(zhì)清澈透明等優(yōu)勢。

      (3)深度處理改用基于新型氧化劑的類(lèi)Fenton氧化法,出水COD平均去除率96.75%,具有反應條件相對寬松、處理成本低、無(wú)殘留、產(chǎn)泥量少等優(yōu)勢。

      (4)設施運行費用主要包括藥劑費、電耗和人工費用三部分,以及自來(lái)水費和污泥運輸費,經(jīng)提標改造,該工藝廢水處理成本為1.762元/t,遠低于原有工藝運行費用。

      (5)本工程的實(shí)施調試以及穩定運行表明,改造后的工藝具有高效、簡(jiǎn)單、經(jīng)濟等諸多優(yōu)點(diǎn),能夠解決類(lèi)似于湖北漢川某印染園區污水處理廠(chǎng)廢水處理不達標的難題。(來(lái)源:谷騰環(huán)保網(wǎng) 作者:劉亞琴)

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