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    高濃度日用化工廢水處理工藝

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2014-12-23 14:57:30

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

    日用化工廢水組分復雜、水質(zhì)波動(dòng)大、有機污染物濃度高、生物可降解性差并且有一定毒性,如果不經(jīng)處理直接排放會(huì )對周?chē)h(huán)境造成嚴重污染。

    江蘇隆力奇生物科技股份有限公司是國內生產(chǎn)規模最大、技術(shù)力量最先進(jìn)的日化產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)和產(chǎn)銷(xiāo)基地,其主要產(chǎn)品為洗發(fā)露、肥皂、化妝品等日用產(chǎn)品,在生產(chǎn)過(guò)程中會(huì )產(chǎn)生大量日用化工廢水。該公司的廢水處理工程由蘇州思源環(huán)保工程有限公司負責設計、施工與調試。經(jīng)過(guò)1 年多的設計、施工與調試,運行狀況良好,出水水質(zhì)達到《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996) 一級標準,并通過(guò)環(huán)保部門(mén)驗收。

    1 廢水水質(zhì)與設計水量

    該公司排放生產(chǎn)廢水量約為150m3/d,生活污水約450m3/d,則設計處理廢水量為600m3/d。

    公司主要產(chǎn)品為化妝品、殺菌皂、洗發(fā)露等,其中化妝品、殺菌皂生產(chǎn)廢水量較少,廢水主要來(lái)源于洗滌用品生產(chǎn)過(guò)程中清洗反應釜所產(chǎn)生的高濃度廢水。廢水中主要成分為表面活性劑、脂肪酸、香料等有機物質(zhì),廠(chǎng)區內的生活污水也一并處理。工程的出水水質(zhì)執行《污水 綜合排放標準》(GB 8978—1996) 一級標準。

    設計進(jìn)、出水水質(zhì)見(jiàn)表1。

    表1 設計進(jìn)、出水水質(zhì)  mg·L-1

     2 廢水處理工藝的確定

    該廢水組分復雜,有機污染物濃度高,BOD5/COD 值<0.25,屬于難生化降解廢水,廢水中SS 濃度高且含有一定濃度的表面活性劑、動(dòng)植物油類(lèi)。

    綜合考慮廢水水量、水質(zhì)特點(diǎn)和處理成本,決定采用UASB/延時(shí)曝氣/氣浮聯(lián)合工藝,流程如圖1 所示。

     生產(chǎn)廢水首先經(jīng)由格柵池截留較大懸浮物后進(jìn)入集水池,內設一小型隔油池來(lái)截留部分油脂,廢水在1#調節沉淀池中調節水質(zhì)、水量并去除部分SS后,添加氮、磷元素并控制溫度為35 ~37 ℃,由泵提升進(jìn)入UASB 反應器,與厭氧污泥充分接觸去除廢水中大部分有機污染物、LAS 等。UASB 出水進(jìn)入混凝沉淀池,通過(guò)投加FeSO4、PAC、PAM 去除剩余的有機污染物、LAS、SS 等;炷恋沓爻鏊c生活污水一起進(jìn)入2#調節池,調節水質(zhì)、水量后進(jìn)入延時(shí)曝氣池進(jìn)一步去除剩余污染物。好氧出水經(jīng)過(guò)沉淀后進(jìn)入氣浮池,最終出水水質(zhì)達到排放標準。

    UASB、調節池、混凝沉淀池、二沉池以及氣浮池產(chǎn)生的剩余污泥由污泥泵排入污泥濃縮池,重力濃縮后經(jīng)板框壓濾機壓濾并外運處理。

    3 主要構筑物及設計參數

    ①格柵池

    廢水中SS 濃度很高,首先進(jìn)入格柵池去除較大的懸浮物,設計尺寸: 0.7m×0.7m×1.0m,鋼混結構,內置2 套斜板格柵,尺寸: 0.7m×0.7m,柵條間距為10mm,不銹鋼材質(zhì),采用人工清渣。

    ②集水池

    集水池內設一小型隔油池,起到截留部分油脂的作用,設計尺寸: 3m×3m×2.5m,有效容積為18m3,鋼混結構。

    ③ 1#調節沉淀池

    廢水水質(zhì)波動(dòng)大,需進(jìn)入調節沉淀池進(jìn)行水質(zhì)、水量的均和調節并去除部分SS,便于后續的生化處理。1#調節沉淀池設計尺寸: 10m×6m×4m,分為2 個(gè)單元,前段為沉淀區,有效容積為60m3 ; 后段為調節區,有效容積為160m3,調節時(shí)間為24 h,均為鋼混結構。調節池后段配有機械攪拌設備、蒸汽加熱設備及pH 控制儀各一套,并配有2 臺出水泵,1用1 備,Q = 20m3/h,H = 120 kPa,N = 2.2 kW。

    ④ UASB 厭氧反應系統

    調節沉淀池出水需要添加氮源、磷源,并設置1臺溫度控制儀控制蒸汽管道上的電磁閥對廢水加熱,保證UASB 進(jìn)水溫度為35 ~37 ℃。進(jìn)水與污泥床充分接觸,去除廢水中大部分有機污染物、LAS等。UASB 內置1 臺pH 控制儀,每天監測混合液pH 值,防止酸化。設計尺寸: 8m×5m×12m,HRT= 58 h,設計容積負荷為6.75 kgCOD/(m3·d) ,鋼混結構。UASB 設計進(jìn)水流量為20m3/h,出水回流至1#調節池,回流量為14m3/h,配有1 套脈沖布水器、1 套三相分離器以及1 臺回流泵,Q = 20m3/h,H= 120 kPa,N = 2.2 kW。

    ⑤混凝沉淀池

    UASB 出水進(jìn)入混凝沉淀池,通過(guò)投加FeSO4、PAC、PAM 去除剩余的有機污染物、LAS、SS 等,降低后續延時(shí)曝氣系統的處理壓力。設計尺寸: 3m×3m×6m,有效停留時(shí)間為2.5 h,其中反應池容積為3m3,內設1 臺攪拌機及2 臺污泥泵,1用1 備,Q =36m3/h,H = 100 kPa,N = 4 kW。

    ⑥ 2#調節池

    混凝沉淀池出水與生活污水進(jìn)入2#調節池均和廢水水質(zhì)、水量同時(shí)通過(guò)鼓風(fēng)曝氣吹脫UASB 出水中部分H2S 等有毒、有害氣體。設計尺寸: 10m×5m×3.5m,有效容積為150m3,調節時(shí)間為6h,鋼混結構。2#調節池設置1 臺攪拌機,2臺出水泵,1用1 備,Q = 30m3/h,H = 120 kPa,N = 4 kW 以及2 臺污泥泵,1用1 備,Q = 36m3/h,H = 100 kPa,N = 4 kW。與延時(shí)曝氣池共用一套曝氣設備,2 臺羅茨風(fēng)機,風(fēng)量為11m3/min,風(fēng)壓為50 kPa,功率為11 kW,曝氣器采用D65 的曝氣軟管,L = 300m。

    ⑦延時(shí)曝氣好氧反應系統

    延時(shí)曝氣池中細胞物質(zhì)氧化時(shí)會(huì )釋放出氮、磷,適合處理缺少氮、磷的廢水。厭氧出水與生活污水混合后在延時(shí)曝氣池中去除剩余的有機污染物、LAS、SS 等。延時(shí)曝氣法的容積負荷低、曝氣池容積大,設計尺寸: 12m×10m×5m,HRT 為24 h,鋼混結構。曝氣時(shí)間24 h,氣水比為15 ∶ 1,與2#調節池共用2 臺羅茨風(fēng)機曝氣,風(fēng)量為11m3/min,風(fēng)壓為50 kPa,功率為11 kW,曝氣器采用D65 的曝氣軟管,L = 300m。通過(guò)污泥回流保持曝氣池中污泥濃度,污泥回流比為100%,配有2 臺回流泵,1 用1備,Q = 36m3/h,H = 100 kPa,N = 4 kW。

    二沉池采用豎流式沉淀池,設計尺寸: 6m×6m×5m,表面負荷為0.7m3/(m2·h) ,鋼混結構。污泥部分回流,剩余污泥則由污泥泵排入污泥濃縮池進(jìn)行重力濃縮。

    ⑧氣浮池

    延時(shí)曝氣好氧系統出水進(jìn)入氣浮池,通過(guò)投加FeSO4、PAC、PAM 進(jìn)一步去除殘余有機污染物、LAS等。采用加壓溶氣氣浮池,設計尺寸: 6m×4m×3.5m,有效容積為30m3,進(jìn)水流量為25m3/h,鋼混結構。氣浮池包含溶氣系統、刮泥系統及控制系統各一套,攪拌器功率為0.75 kW,材質(zhì)為304 不銹鋼; 溶氣罐設計尺寸: 0.6m×2.2m,材質(zhì)為304不銹鋼; 溶氣罐進(jìn)水泵Q = 12.5m3/h,H = 320 kPa,N = 3.0 kW。氣浮池既刮除了沉淀池出水中的污泥,又去除了廢水中的剩余污染物,保證了出水能夠達標排放。

    ⑨污泥處理系統

    剩余污泥由泵排入污泥濃縮池重力濃縮,并由板框壓濾機壓濾后外運處理。UASB 產(chǎn)生剩余污泥量為375 kg/d,延時(shí)曝氣好氧工藝產(chǎn)泥量很少,不予考慮。調節池、混凝沉淀池、二沉池及氣浮池產(chǎn)泥量為500 kg/d,處理污泥總量為875 kg/d。設2 座污泥池,設計尺寸: 4m×4m×3.5m,有效容積為50m3,停留時(shí)間24 h,鋼混結構。濃縮污泥由污泥泵打入板框壓濾機,配有2 臺污泥泵,1用1 備,Q = 8m3/h,H = 600 kPa,N = 4 kW。采用過(guò)濾能力為3kg/(m2·h) (干固體) 的板框壓濾機,壓濾面積為40m2,壓濾后污泥含水率為80%。

    4 工程調試與運行結果

    工程調試的重點(diǎn)在于UASB 厭氧反應系統的啟動(dòng),關(guān)鍵在于控制UASB 不發(fā)生酸化。UASB 啟動(dòng)直接購買(mǎi)顆粒污泥進(jìn)行接種,接種量為150m3。啟動(dòng)初期采用間隙進(jìn)水方式,進(jìn)水量為150m3/d,利用出水回流稀釋進(jìn)水COD 在4 000 ~ 5 000mg/L,通過(guò)蒸汽加熱保證進(jìn)水溫度略高于37 ℃,投加NaOH 控制pH 值為7.2 ~ 7.5,能夠有效防止由于容積負荷的提高所引起的反應器酸化,投加氮源、磷源以及必需的微量元素以保證進(jìn)水中C ∶ N ∶ P 為200 ∶ 5 ∶ 1。啟動(dòng)階段UASB 出水VFA < 200mg/L,沒(méi)有出現積累現象,表明UASB 中產(chǎn)甲烷菌活性較好,生化處理效果良好。UASB 啟動(dòng)時(shí)間短,一個(gè)月左右達到了設計容積負荷,進(jìn)水COD 濃度經(jīng)稀釋后為7 200mg/L,出水為1 400mg/L,去除率>80%。延時(shí)曝氣池接種污泥采用當地污水處理廠(chǎng)的好氧污泥,運行穩定后污泥濃度為4 000mg/L,控制污泥回流比為100%。延時(shí)曝氣池進(jìn)水COD 濃度約為600mg/L,出水為132mg/L,去除率>78%。

    工程調試比較順利,沒(méi)有出現酸化現象,調試時(shí)間3 個(gè)月。系統穩定運行后,出水水質(zhì)均優(yōu)于《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996) 一級標準。主要構筑物出水COD 濃度見(jiàn)表2。

    表2 各主要構筑物對COD的處理效果

     5 濟分析

    ①工程投資費用: 土建費54.10萬(wàn)元、設備費76.31萬(wàn)元、設計與調試費13.04萬(wàn)元、運輸及安裝費13.11萬(wàn)元,合計156.65萬(wàn)元。

    ②工程運行費用主要包括電費、藥劑費、人工費。工程正常連續運行時(shí)設備功率為22.9 kW,電價(jià)為0.57 元/(kW·h) ,電費為0.52 元/m3。廢水處理過(guò)程中需要添加N、P、混凝劑及消泡劑,藥劑費為0.5 元/m3。日常安排5 名管理人員(兼職) ,工資為500 元/(月·人) ,人工費約0.17 元/m3。合計1.21 元/m3,與同類(lèi)廢水的其他處理工藝相比較為經(jīng)濟。具體參見(jiàn)http://www.sharpedgetext.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

    6 結論

    ①采用UASB/延時(shí)曝氣/氣浮聯(lián)合工藝處理高濃度日用化工廢水,COD 去除率>99%,SS 去除率>96%,LAS 去除率>95%,出水水質(zhì)優(yōu)于《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996) 一級標準。

    ②工程正式投入使用后,運行良好,操作簡(jiǎn)便,出水水質(zhì)穩定,剩余污泥量少,處理費為1.21元/m3,對于不同類(lèi)型的高濃度、水質(zhì)波動(dòng)大、生化降解性差的工業(yè)廢水的處理有一定參考意義。

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