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    印染廢水中試處理方法

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2015-1-7 14:23:44

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

    印染廢水是國內外難處理的工業(yè)廢水之一,該類(lèi)廢水色度高、COD高、含多種有機物成分且生化性較差,具有一定的抗氧化性。隨著(zhù)近年來(lái)印染技術(shù)的不斷提高,PVA漿料、新型助劑等難生化降解有機物大量進(jìn)入印染廢水中,給處理增加了難度。

    江蘇某紡織印染公司為針織布生產(chǎn)及營(yíng)銷(xiāo)商,集合針織、染色、印花及整理之綜合生產(chǎn)線(xiàn),其排放的廢水成分復雜,其中包括退漿廢水、煮煉廢水、染色廢水、印花廢水及整理廢水等。該廠(chǎng)現有廢水處理站1座,處理能力為10 000 m3/d,該污水處理站建設多年,工藝相對落后,現有工藝流程如圖 1所示。

     圖 1 現有廢水處理工藝流程

    經(jīng)過(guò)對廢水處理站進(jìn)行詳細調研后,發(fā)現該廢水處理站主要存在以下問(wèn)題。

    (1)印染廢水中含有大量的聚乙烯醇(PVA)、羧甲基纖維素(CMC)及各種助劑,可生化性很差、堿性強,生化段的處理效果不佳,COD去除率<50%,需要靠物化混凝工段大量投加藥劑,才能勉強維持出水達到紡織印染行業(yè)二級排放標準;其中江蘇省地方標準DB 32/1072—2007要求COD≤100 mg/L,BOD≤25 mg/L,色度小于40度。

    (2)該廠(chǎng)使用新型抗氧化助劑,廢水的可生化性不斷降低,生化工段的活性污泥活性較差。

    (3)為保證出水COD、色度達到標準要求,混凝工段混凝絮凝藥劑投加量大,處理成本高,約為1.2元/m3廢水,同時(shí)產(chǎn)生大量的化學(xué)泥渣,且脫水困難,對這些化學(xué)污泥的處理較為困難,不僅處理成本高,同時(shí)還存在產(chǎn)生二次污染的可能。

    (4)混凝工段在去除色度和SS的同時(shí),大量 COD也得到了脫除,但脫除COD時(shí)并沒(méi)有一定的選擇性,大量易降解的COD物質(zhì)也被去除,導致進(jìn)入后續生化的廢水可生化性差,處理難度較大。

    (5)舊工藝對廢水色度處理效果較差,出水色度約為40~50倍,勉強達到出水標準。

    (6)該地區對印染廢水進(jìn)行了限量排放控制,嚴重制約了印染廠(chǎng)產(chǎn)品的產(chǎn)量,影響了企業(yè)的發(fā)展。

    針對上述存在的問(wèn)題,筆者以該污水處理站調節池廢水為原水,進(jìn)行了新工藝的中試實(shí)驗,為印染廢水處理工藝的新建和改造提供參考。

    1 中試規模及廢水水質(zhì)
     
    中試裝置設在廢水處理廠(chǎng)調節池旁,設計處理能力240 m3/d;設計進(jìn)水水質(zhì)如表 1所示。

    表1 中試裝置設計進(jìn)出水主要水質(zhì)參數
    項目 COD/(mg·L-1) BOD/(mg·L-1) 色度/倍 PH
    進(jìn)水水質(zhì) 900 250 800 8~11
    反滲透濃水排放水質(zhì) 80 25 20 6~9

    2 中試工藝流程
     
    2.1 工藝流程
     
    中試工藝流程如圖 2所示。

     圖 2 中試工藝流程

    2.2 工藝流程描述
     
    廢水由自吸泵從調節池提升至隔油沉淀池,進(jìn)行除油及除泥砂,之后自流進(jìn)入水解酸化池,在兼氧微生物的作用下,廢水中大量的染料、助劑等復雜有機大分子被分解為可生化的小分子物質(zhì),提高廢水可生化性。水解酸化池出水自流進(jìn)入好氧一池,在好氧微生物的作用下,去除部分COD物質(zhì)。

    因為進(jìn)水COD較高,還有部分難降解物質(zhì)的存在,好氧一池出水COD偏高。好氧一池出水自流進(jìn)入沉淀池后進(jìn)行泥水分離,活性污泥由污泥回流泵輸送回好氧一池補充污泥。上清液自流進(jìn)入好氧二池進(jìn)行再次生化處理,經(jīng)過(guò)處理的混合液自流進(jìn)入MBR池進(jìn)行嚴格的泥水分離,被MBR所截留的污泥回流至好氧二池補充污泥。MBR出水進(jìn)入臭氧氧化池進(jìn)行深度脫色,同時(shí)部分難降解的物質(zhì)通過(guò)臭氧氧化分解為易生化物質(zhì)。經(jīng)過(guò)臭氧氧化后的廢水經(jīng)過(guò)一定時(shí)間的穩定,以確保高級氧化過(guò)程的徹底,同時(shí)能消除催化氧化與后生化之間的制約效應。廢水進(jìn)入BAF濾池進(jìn)行再次過(guò)濾及深度生化處理。BAF出水進(jìn)入后續反滲透工段繼續處理后進(jìn)行回用,反滲透濃水外排。

    3 主要實(shí)驗參數
     
    (1)調節池。直接采用污水處理站原有調節池,設置取水自吸泵2臺,1用1備,自吸泵進(jìn)水口設在調節池內,并設有簡(jiǎn)單的格柵過(guò)濾裝置。

    (2)隔油沉淀池,F場(chǎng)實(shí)地調研發(fā)現,調節池為露天設置,進(jìn)水口位置經(jīng)常出現浮油,池底有泥砂沉積,故設置隔油沉淀池,可有效防止浮油和泥砂進(jìn)入生化處理系統。

    (3)水解酸化池。鋼結構,有效水力停留時(shí)間為12 h,池中設置彈性填料,以強化處理效果。設有潛水攪拌器,加強傳質(zhì)作用并防止污泥沉淀。

    (4)好氧一池。鋼結構,有效水力停留時(shí)間為 8 h,風(fēng)機2臺,1用1備,經(jīng)計算氣水比選擇14∶1。

    (5)中沉池。鋼結構,選用斜管沉淀池,表面負荷選用4 m3/(m2·h),考慮到中沉池出水進(jìn)入好氧二池,廢水中含適量的污泥是可以允許的,故中沉池表面負荷取值較高。

    (6)好氧二池。鋼結構,有效水力停留時(shí)間為 4 h,風(fēng)機2臺,1用1備,經(jīng)計算氣水比選擇6∶1。

    (7)MBR池。鋼結構,平均膜通量選用10 L/(m2·h);選用PVDF簾式膜共50簾。配套在線(xiàn)反洗系統和離線(xiàn)清池系統。

    (8)臭氧氧化池。設計臭氧投加量30 mg/L;氧化時(shí)間1 h,穩定時(shí)間3 h。

    (9)BAF濾池。采用擁有專(zhuān)利技術(shù)的內循環(huán)曝氣生物濾池,該濾池內填充高品質(zhì)生物填料,采用新型曝氣技術(shù)及獨特的反沖洗方式,保證了出水效果,其中空池停留時(shí)間2 h。

    (10)反滲透裝置。采用10 m3/h成套反滲透裝置,裝置前端設置5 μm保安過(guò)濾器,保證進(jìn)水水質(zhì)。為保證濃水達標排放,反滲透裝置收率設計為50%,反滲透濃水各主要污染物濃度設計為BAF濾池出水的2倍。

    4 運行情況
     
    中試裝置生化調試期間,直接采用污水處理站好氧池中活性污泥對中試水解酸化、好氧一池和好氧二池進(jìn)行了污泥馴化培養,目前系統已正常運行6個(gè)月,MBR出水穩定,反滲透出水穩定良好,反滲透濃水達到排放要求。

    MBR產(chǎn)水效果如圖 3所示。

     圖 3 MBR產(chǎn)水效果

    各處理段穩定水質(zhì)測定結果如表 2所示。

    表2 各處理階段穩定水質(zhì)測定結果
    取樣位置 COD/(mg·L-1) BOD/(mg·L-1) 色度/倍 PH
    進(jìn)水泵取樣口 900 250 800 8~11
    水解酸化池出水 625 225 400 6.8
    好氧一池出水 284 105 100 7.2
    MBR出水泵取樣口 62 12 80 7.5
    臭氧氧化池出水 54 10 20 7.2
    BAF濾池出水 40 5 20 7.6
    反滲透出水 - - 5 6.9
    反滲透濃水排放口 80 10 40 7.7

    由表 2可見(jiàn),系統平穩運行后,BAF濾池平均出水COD可達40 mg/L,COD去除率可達95.56%;反滲透出水COD和BOD均為未檢出,色度均小于5倍。反滲透濃水平均COD為80 mg/L,平均BOD低于10 mg/L,色度穩定小于40倍,達到了江蘇省地方標準DB 32/1072—2007中的要求。

    5 中試工藝優(yōu)點(diǎn)
     
    (1)好氧一池和好氧二池串聯(lián)形成兩個(gè)獨立的生化系統,整體抗沖擊能力較強。

    (2)該工藝方法完全沒(méi)有化學(xué)污泥的產(chǎn)生,杜絕了二次化學(xué)固廢污染的可能。

    (3)完全節約了混凝絮凝藥劑費和化學(xué)污泥處置費。

    (4)反滲透產(chǎn)水可以回到生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行循環(huán)利用,廢水回用量可達到50%,不但減少了生產(chǎn)線(xiàn)清水的使用量,而且大幅減少了最終外排的廢水量,使企業(yè)擴大產(chǎn)量成為了可能。

    (5)采用“生化+臭氧”的方式脫色效果明顯,臭氧在起到脫色作用的同時(shí),還起到了深度氧化的作用。

    6 經(jīng)濟分析
     
    在中試裝置運行期間,系統設備電耗1.84 kW·h/m3 ,按0.80元/(kW·h)計,折合為1.472元/m3;MBR及反滲透藥劑費為0.28元/m3;人工費為0.10元/m3;折舊費為0.30元/m3,合計為直接運行費用2.152元/m3。具體參見(jiàn)http://www.sharpedgetext.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

    該廠(chǎng)購買(mǎi)自來(lái)水單價(jià)為2.5元/m3,排污費1.4元/m3;如果采用該中試工藝,將反滲透產(chǎn)水回用至生產(chǎn)線(xiàn),將節約自來(lái)水5 000 m3/d;折人民幣12 500元/d;同時(shí)減少廢水排放量5 000 m3/d;折人民幣 7 000元/d;相當于每天節約人民幣19 500元;而采用該工藝的條件下,運行費用僅為2.152×10 000= 21 520元/d;由此可見(jiàn),采用該中試工藝對印染廢水進(jìn)行處理后,具有明顯的經(jīng)濟效益。

    7 結論
     
    (1)該工藝符合我國十二五規劃的要求,屬于節能減排改造工藝,具有良好的前景。

    (2)采用“生化+臭氧+反滲透”組合工藝處理印染廢水具有非常好的可行性,可以作為印染廢水改造施工的首選工藝。

    (3)該工藝可以有效地去除印染廢水的COD和色度,且技術(shù)成熟、運行穩定、成本較低,是一種良好的印染廢水處理方法。

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