鉛酸蓄電池生產(chǎn)企業(yè)含鉛廢水處理技術(shù)
中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2015-1-8 14:16:19
污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本
隨著(zhù)我國蓄電池生產(chǎn)行業(yè)的快速發(fā)展,產(chǎn)生的廢水尤其是含鉛廢水對企業(yè)周邊水資源造成了很大污染。按照GB 8978—1996《污水綜合排放標準》的要求,含鉛廢水排放口處的總鉛最高允許排放值為1.0 mg/L,而該類(lèi)廢水含鉛高達30~90 mg/L。對含鉛廢水進(jìn)行科學(xué)的處理,是鉛酸蓄電池工業(yè)面臨的重要研究課題。
1 含鉛廢水的特點(diǎn)及危害
在鉛酸蓄電池的生產(chǎn)過(guò)程中,每生產(chǎn)1塊電池就有4.54~6 810 mg的鉛損失,這些流失的鉛都以離子形式存在于廢水中。2011年,我國鉛酸蓄電池的產(chǎn)量就達14 230萬(wàn)kVA·h,2015年產(chǎn)量可能達到24 000萬(wàn)kVA·h,產(chǎn)生的廢水量巨大。鉛和可溶性鉛鹽都有毒性,1 kg體重的人體攝入5 mg鉛時(shí)就可能引起急性鉛中毒,造成貧血、水腫和腎衰竭;當鉛進(jìn)入植物根、皮或葉后會(huì )影響植物的生長(cháng)發(fā)育。
2 項目背景
某企業(yè)建設的密封免維護蓄電池項目,年生產(chǎn)規模為 100萬(wàn)kVA·h。含鉛廢水主要來(lái)源于極板的漂洗、蓄電池裝成后清洗、車(chē)間含鉛煙、鉛塵廢氣處理以及車(chē)間地面沖洗廢水。含鉛廢水平均為 240 m3/d,其混合廢水水質(zhì)為:pH 3~5,COD 150 mg/L,總鉛50 mg/L;要求處理后水質(zhì)為:pH 6~9,COD<50 mg/L,總鉛<1 mg/L。根據含鉛廢水水質(zhì)和出水要求,選擇化學(xué)沉淀法、離子交換法、電解法、生物法、膜分離法等都無(wú)法達到要求;采用中和+混凝沉淀+活性炭吸附的組合方式處理該企業(yè)的含鉛廢水,取得了很好的效果。
3 處理工藝及技術(shù)原理
從工藝成熟性、操作穩定性、運行成本、處理效率等方面考慮,筆者采用中和+混凝沉淀+活性炭吸附工藝對含鉛廢水進(jìn)行深度處理,以實(shí)現達標回用。
3.1 工藝流程
含鉛廢水的處理工藝流程見(jiàn)圖 1。含鉛廢水經(jīng)調節池調節水量與水質(zhì)后,由泵提升至中和反應罐,利用中和反應除鉛,即堿液與鉛離子進(jìn)行中和反應生成氫氧化鉛沉淀;然后泵入混凝沉淀池,加入聚合氯化鋁與聚丙烯酰胺,進(jìn)一步去除剩余的鉛;最后由活性炭吸附裝置去除含鉛化合物,出水排入清水池回用。
圖 1 含鉛廢水處理流程
3.2 技術(shù)原理
廢水中的鉛主要以離子形式存在,由于鉛鹽多是酸性物質(zhì),用堿性氫氧化物中和可生成氫氧化物沉淀;吸附過(guò)程主要利用對鉛離子有吸附能力的材料,如改性膨潤土、沸石、粉煤灰、活性炭等,對混凝沉淀后的尾水進(jìn)行深度處理。中和反應使用的藥劑有 Ca(OH)2、NaOH、 Mg(OH)2、 磷酸鹽以及 Na2S等。采用中和+混凝沉淀+活性炭吸附工藝處理含鉛廢水時(shí),用氫氧化鈉溶液作中和劑,可以減少廢渣的產(chǎn)生、減輕操作強度、便于設備維護;將活性炭用于吸附處理系統,不僅可以吸附重金屬離子,且具有過(guò)濾功能,節省了過(guò)濾設備,提高了處理效率。
3.3 工藝流程簡(jiǎn)介
(1)調節池。調節池采用折流方式以調節廢水水質(zhì)和流程,使廢水中的鉛塵和泥沙等得到有效的沉淀和收集。
(2)中和反應罐。pH的調節與中和反應間歇操作。泵入調節池的廢水達到控制水位后堿液泵開(kāi)始運行,同時(shí)開(kāi)啟攪拌機,pH的調節由自動(dòng)控制儀控制。
(3)混凝沉淀池。采用一體設計,混凝過(guò)程在提升管道內和混凝池中完成,沉淀在平流沉淀池完成;絮凝劑 PAC在泵前吸入,助凝劑PAM在提升管末段加入。
(4)活性炭吸附裝置。采用中和+混凝沉淀處理含鉛廢水雖然效果有限,但其中的污染物濃度已經(jīng)很低,只需進(jìn)一步深度處理鉛離子,采用活性炭去除尾水中的鉛離子和夾帶的懸浮物。
(5)尾水回用系統。由清水池、液位控制器、變頻裝置、泵、管道組成。
(6)藥劑投加系統。配套有儲罐(含攪拌)、計量泵、液位控制器。
3.4 構筑裝置及設備
該項目設計包括以下建(構)筑物:調節池、中和反應罐、混凝沉淀池、儲水池、活性炭吸附裝置、清水池。平均處理水量20 t/h,12 h連續運行,整套設備采用地埋式。主要構筑物見(jiàn)表 1。
表1 主要構筑物
主要設備:提升泵,型號QW50-20-7-0.75 ,8臺;液位控制器 ,型號GSK-1 ,10個(gè);潛水攪拌機 ,型號QJB0.37/6-220/3-960,4臺; 多功能pH/ORP在線(xiàn)監測儀,型號WT-2000 ,測量范圍0.00~14.00, 8臺;反沖洗泵,型號ZW50-20-12 ,4臺;計量泵 ,型號JY-500 ,6臺;板框壓濾機 ,型號 BAS3/320-25,1臺;自吸排污泵 ,型號ZW32-5-20 ,10臺。
4 處理效果及討論
采用氫氧化鈉溶液作為中和劑,控制反應罐的 pH為 9.2~9.8;混凝沉淀過(guò)程中,聚合氯化鋁投加量為 50~100 mg/L,聚丙烯酰胺投加量為 10~20 mg/L。該項目已通過(guò)省級環(huán)境監測站的驗收,處理后的尾水在企業(yè)內回用,處理效果見(jiàn)表 2。
表2 廢水處理效果
正常情況下,鉛酸蓄電池企業(yè)的生產(chǎn)廢水中主要含有較高濃度的氟化物和含鉛化合物,以及一定量的有機物和懸浮物,呈酸性。當溶液pH為9.2~9.8時(shí),氫氧化鉛沉淀最完全,在此pH范圍內處理后的排出水含鉛0.01~0.03 mg/L,如果pH更高會(huì )出現反溶現象,這是因為鉛屬于兩性金屬,OH-過(guò)高會(huì )形成鉛絡(luò )合物導致沉淀物溶解,因此pH的準確控制是關(guān)鍵。該工藝對濃度較高、流量較大的含鉛廢水有顯著(zhù)的處理效果。
5 經(jīng)濟分析
廢水處理成本包括2名工作人員工資、污水處理電費以及藥劑消耗費用,廢水量按滿(mǎn)負荷240 m3/d,按365 d/a計。
(1)電費:運行功率為57.80 kW,功率因素為0.8,處理每噸廢水的耗電成本:57.8×0.6×0.8/20=1.388元/m3。
(2)藥劑及活性炭的費用:1.41元/m3。
(3)人工費:按每月每人3 000元計,則處理 1 m3廢水工資:6 000/(240×30)=0.833元/m3。
每噸廢水的處理成本為 1.388+0.833+1.41= 3.631元/m3。
廢水處理量為240 t/d,則處理成本為871.44元/d,回用尾水約為 220 t/d,按每噸工業(yè)用水2元計算,節省用水費用為 440元/d。具體參見(jiàn)http://www.sharpedgetext.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
6 結論
(1)采用中和+混凝沉淀+活性炭吸附工藝處理鉛酸蓄電池企業(yè)的含鉛廢水是可行的。
(2)以氫氧化鈉溶液作為中和劑,控制反應 pH為9.2~9.8,混凝沉淀工段采用一體設計,有利于 Pb(OH)2沉淀物的生成和分離。
(3)活性炭吸附能有效去除尾水中的鉛離子和夾帶的懸浮物,大大減輕過(guò)濾設備的工況負荷。
(4)含鉛廢水經(jīng)該工藝處理后,尾水可回用到生產(chǎn)工藝中,控制了含鉛廢水的排放,具有很好的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。