印染廢水出水COD提標改造工藝
中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2021-12-7 10:25:18
污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本
近年來(lái),由于紡織印染工藝的快速發(fā)展及后整理技術(shù)的進(jìn)步,新型助劑等難生化降解的有機物被大量引入印染廢水。同時(shí)由于國家“十三五”規劃對印染行業(yè)節水的要求,使污水廠(chǎng)最終排放水中難降解有機物濃度提高。目前常規采用的物化與生化相結合的處理工藝勉強可滿(mǎn)足舊標準的要求,直接排放出水CODCr基本能穩定在100mg/L左右,但新標準表3要求直接排放出水CODCr穩定在60mg/L以下,需要引進(jìn)新工藝對污染物進(jìn)一步處理。介紹了某公司印染廢水提標改造工程,通過(guò)對二沉池出水進(jìn)行高級催化氧化處理,提高二級出水的可生化性,再通過(guò)曝氣生物濾池(BAF)進(jìn)一步將有機物降解,從而達到新標準表3中CODCr的排放要求。
1、廢水來(lái)源
該企業(yè)印染廢水的來(lái)源主要有退漿廢水、煮煉廢水、漂白廢水、染色廢水、絲光廢水、印花廢水和洗水廢水。各類(lèi)印染廢水所含污染物質(zhì)主要有天然有機物質(zhì)(天然纖維所含的蠟質(zhì)、膠質(zhì)、半纖維素、油脂等)及人工合成有機物質(zhì)(染料、助劑、漿料等)。該企業(yè)處理水量為24000m3/d,廢水處理后直接排放到環(huán)境中。企業(yè)產(chǎn)生的廢水水質(zhì)及《紡織染整工業(yè)水污染物排放標準》(GB4287—2012)中對直接排放CODCr、BOD5及色度的限值如表1所示。
2、工程概況
2.1 污水廠(chǎng)提標改造前狀況
污水廠(chǎng)現工藝流程見(jiàn)圖1。
污水廠(chǎng)處理系統處理量為24000m3/d,由2套處理量為12000m3/d的系統并聯(lián)組成。2套系統的工藝及尺寸相同,其中調節池尺寸為75.3m×26.3m×5.7m,采用攪拌機進(jìn)行水質(zhì)混合,混凝沉淀池尺寸為49.1m×7.7m×4.6m,水解酸化池的尺寸為49.1m×24.7m×6.0m,接觸氧化池的尺寸為49.1m×25.9m×5.75m,水解酸化池和接觸氧化池為2列并聯(lián)推流式反應池,二沉池為并聯(lián)的2座輻流沉淀池,尺寸為D12m×6.8m。
污水廠(chǎng)提標改造前采用傳統的物化+生化+物化的常規處理工藝,印染廢水中的懸浮物、膠體態(tài)有機污染物及大分子的染料可通過(guò)混凝沉淀去除一部分,一部分CODCr、SS及色度得到去除,減輕生物處理負荷。難降解的有機物經(jīng)過(guò)水解酸化后生成小分子有機酸或有機醇,同時(shí)含偶氮鍵的染料分子在水解酸化的過(guò)程中發(fā)生偶氮鍵發(fā)色基團的斷裂,之后出水進(jìn)入接觸氧化池,在好氧菌的作用下,大量有機物分子被快速氧化分解,CODCr得以大幅降低,向二沉池中通過(guò)投加藥劑控制出水懸浮物及總磷,最終出水CODCr可穩定在90mg/L左右,出水指標都可以控制在GB4287—2012中表1的要求。
常規工藝在一般情況下,只要保證較好的混凝沉淀分離效果,并有足夠的水解酸化和好氧反應停留時(shí)間,出水CODCr基本可達到GB4287—2012中表1的要求,但與表3的要求還相差很遠。
2.2 污水廠(chǎng)提標改造后狀況
傳統的生物技術(shù)難以滿(mǎn)足新排放標準中對CODCr的要求。高級氧化、高效生物法和活性炭吸附可用于難降解低濃度廢水的深度處理。Fenton反應是成熟的深度處理方法與技術(shù),但Fenton試劑pH調節范圍大,酸堿用量大,污泥產(chǎn)量高,在深度處理工程實(shí)踐中應用價(jià)值有限;單獨使用臭氧氧化去除CODCr運行成本高,臭氧不能承擔主要去除CODCr的任務(wù),需要與其他工藝相結合。膜生物反應器(MBR)是集高效膜分離技術(shù)和微生物降解作用于一體的生化反應系統,其通過(guò)膜的高效截留分離功能提高反應器中活性污泥的濃度,從而提高處理裝置的容積負荷,實(shí)現將難降解大分子有機物質(zhì)截留在反應器中不斷反應和降解的過(guò)程,但MBR能耗高,對印染廢水色度去除效果不佳;曝氣生物濾池(BAF)是在生物濾池和普通快濾池的基礎上通過(guò)強化人工曝氣而發(fā)展起來(lái)的高效低耗污水處理技術(shù),適用于處理低濃度、難降解有機廢水。目前越來(lái)越多的研究?jì)A向于采用高級氧化與生化聯(lián)用技術(shù)處理生物難降解的工業(yè)廢水,先通過(guò)高級氧化提高廢水可生化性,然后再用生物技術(shù)進(jìn)一步降解。
該企業(yè)對原系統二沉池出水進(jìn)行深度處理,選擇臭氧催化氧化對廢水進(jìn)行預處理,臭氧對印染廢水色度有很好的去除效果,同時(shí)可以將大分子物質(zhì)降解為相對質(zhì)量較小的物質(zhì),使出水BOD5/CODCr提高,再經(jīng)過(guò)曝氣生物濾池過(guò)濾進(jìn)行深度處理。提標改造后的工藝流程見(jiàn)圖2。
臭氧催化氧化接觸池的尺寸為27.5m×10.4m×8.0m,空床停留時(shí)間為90min,催化劑為重金屬燒結陶粒,粒徑為3~5mm,填料高度為1.5m。BAF尺寸為8.0m×8.0m×6.5m,均勻分布并列8格,濾料為普通陶粒,粒徑為3~5mm,填料高度為3.0m,接觸時(shí)間為90min,氣水比為4.7∶1。
3、結果與討論
3.1 污染物去除情況
污水廠(chǎng)提標系統的處理水量、各段CODCr和色度的去除情況見(jiàn)圖3~圖5。
2015年3月至2015年6月,提標系統處理水量在19150~26414m3/d,平均處理量為23381m3/d。提標系統進(jìn)水CODCr為72.3~106.9mg/L,平均為87.3mg/L,臭氧接觸池出水CODCr為58.8~78.8mg/L,平均為68.9mg/L,BAF出水CODCr為33.4~48.6mg/L,平均為40.8mg/L,臭氧將大分子物質(zhì)降解成小分子物質(zhì)后,大部分污染物通過(guò)BAF生化作用去除;提標系統進(jìn)水平均色度為30倍,經(jīng)過(guò)臭氧處理后色度平均為6倍,臭氧對色度的平均去除率為80%,這是因為經(jīng)過(guò)臭氧高級氧化后,芳香族化合物上的偶氮雙鍵顯色基團被打斷。臭氧接觸池出水色度與最終出水色度相同。
由圖3~圖5可以看出,污水廠(chǎng)提標出水在較大的CODCr和色度波動(dòng)的情況下,能夠穩定保持出水CODCr在50mg/L以下,達到GB4287—2012中表3所要求的限制,出水色度穩定在4~8倍。
3.2 臭氧投加濃度與CODCr和色度的去除率關(guān)系
在臭氧接觸氧化池中不同臭氧投加濃度的條件下,CODCr和色度的去除率情況見(jiàn)圖6。
由圖6可以看出,臭氧投加質(zhì)量濃度在18.4~38.8mg/L,此投加濃度區間內的波動(dòng)對出水CODCr及色度影響不大,但當臭氧投加質(zhì)量濃度超過(guò)30.0mg/L后,對提高色度及CODCr去除率沒(méi)有明顯效果,因此建議臭氧投加質(zhì)量濃度控制在18.4~30.0mg/L。
4、經(jīng)濟效益分析
污水廠(chǎng)提標系統運行成本主要為藥劑費和電費。藥劑費來(lái)自液氧源費用;電費包括臭氧發(fā)生器電費、臭氧接觸池及BAF曝氣風(fēng)機電費、臭氧接觸池及BAF反洗風(fēng)機電費。其中,液氧源價(jià)格為800元/t,電費為0.67元/(kW·h)。在設計進(jìn)水CODCr分別為≤90、90~100、100~110mg/L條件下,將出水控制在50mg/L以下的運行成本分別為0.63、0.64、0.66元/t。
以設計進(jìn)水CODCr90~100mg/L為例,臭氧投加質(zhì)量濃度平均約為25mg/L,其中藥劑費為0.20元/m3,電費成本見(jiàn)表2。
對于常規處理后的印染廢水(平均CODCr為100mg/L),采用硅藻土與活性炭配比為3∶1的吸附劑進(jìn)行深度處理,投加質(zhì)量濃度為0.33g/L,CODCr和色度的去除率可分別達到48%和75%,出水CODCr為50mg/L左右,色度為20倍,噸水處理費用為1.58元;對于經(jīng)過(guò)酸化水解處理后的印染廢水(平均CODCr500mg/L),采用MBR法進(jìn)行深度處理,CODCr和色度的去除率可分別達到90%和100%,出水CODCr為50mg/L以下,噸水處理費用為1.80元。在Fenton法深度處理印染廢水的研究中,將pH控制在4.0,七水合硫酸亞鐵投加質(zhì)量濃度為900mg/L,30%的H2O2投加量為1.5mL/L,在此條件下因藥劑產(chǎn)生的運行成本達到2.5元/m3以上。本項目采用臭氧催化氧化與BAF聯(lián)合處理的工藝,運行過(guò)程無(wú)二次污染,發(fā)揮了臭氧提高可生化性及BAF高效處理低污染廢水的優(yōu)勢。其運行成本明顯低于吸附工藝、MBR工藝及Fenton高級氧化工藝。
5、結論
(1)采用臭氧催化氧化-BAF組合工藝可有效對印染廢水二級出水進(jìn)行深度處理,臭氧可去除污水中的部分CODCr,同時(shí)提高出水的可生化性,再經(jīng)BAF處理后CODCr可穩定降到50mg/L以下。臭氧對色度有很好的去除效果,平均色度由30倍降低至6倍,經(jīng)過(guò)BAF后色度沒(méi)有變化。提標系統出水CODCr和色度均可達到GB4287—2012中表3的標準。
(2)提標系統臭氧投加質(zhì)量濃度建議為18.4~30.0mg/L,超過(guò)30.0mg/L后對提高色度及CODCr去除率沒(méi)有明顯效果。
(3)臭氧催化氧化-BAF組合工藝噸水運行費用主要為液氧源費用和電費,在滿(mǎn)足二級出水CODCr穩定降低到50mg/L以下時(shí),噸水運行成本低于0.7元。(來(lái)源:廣東溢達紡織有限公司)