紡織印染廢水聯(lián)合處理工藝
中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2015-4-15 10:05:21
污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本
杭州下沙經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區某紡織印染有限公司主要從事氨綸經(jīng)編彈性織物的織造、染色加工及銷(xiāo)售,其排放的生產(chǎn)廢水具有水量大、污染物成分復雜、水質(zhì)水量變化快、廢水可生化性差等特點(diǎn)〔1〕。近年來(lái)隨著(zhù)節能減排、廢水資源化利用的理念不斷深入,企業(yè)主動(dòng)提出對現有污水處理系統進(jìn)行改造,將廢水深度處理后回用于生產(chǎn)過(guò)程,實(shí)現水資源的可持續利用。
目前,紡織印染廢水回用技術(shù)主要采用生化處理后再經(jīng)過(guò)超濾、反滲透等膜過(guò)濾工藝,其出水水質(zhì)好,但是存在著(zhù)設備投資大、運行能耗高、膜組件容易堵塞、使用壽命短、更換費用高等缺點(diǎn)〔2〕。而曝氣生物濾池(BAF)作為一種較為廉價(jià)的水處理方法,被廣泛應地用于紡織印染廢水處理和回用中〔3, 4, 5, 6〕,為此,在綜合分析及小試、中試實(shí)驗的基礎上,提出了采用水解酸化—A/O—BAF 聯(lián)合工藝深度處理該紡織印染企業(yè)生產(chǎn)廢水,使出水水質(zhì)達到生產(chǎn)工藝回用的要求。
設計廢水處理量為1 200 m3/d,進(jìn)水水質(zhì)根據企業(yè)實(shí)際運行情況確定?紤]到目前我國尚未制定紡織印染廢水的回用標準,根據企業(yè)建議并參考國內外相關(guān)文獻,提出了企業(yè)回用水水質(zhì)指標如表 1 所示。
2 廢水處理工藝
2.1 工藝流程
企業(yè)原有一套污水處理系統,設計處理水量為1 200 m3/d,采用A/O 處理工藝,回用水處理工藝是在原有工藝基礎上增加了水解酸化池、BAF 池等單元進(jìn)行組合,具體工藝流程如圖 1 所示。
圖 1 工藝流程
2.2 主要構筑物及設計參數
(1)調節池。廢水經(jīng)調節池實(shí)現水量水質(zhì)的調節平衡,以保證后續處理的正常運行。調節池尺寸為20.0 m×10.0 m×3.5 m,HRT 為12 h,鋼筋混凝土結構。配套設備:穿孔管預曝氣系統(與生化池共用風(fēng)機),污水提升泵2 臺(Q=40 m3/h,H=15 m,N=4.0 kW,1 用1 備)
(2)水解酸化池。在缺氧的條件下,水解菌將污水中的大分子有機物分解為小分子有機物,以利于提高廢水的可生化性。水解酸化池尺寸為10.0 m×10.0 m×6.5 m,HRT 為10 h,鋼筋混凝土結構。配套設備:穿孔管曝氣系統(與生化池共用風(fēng)機),新增DQT022 低速潛水推流器2 臺。
(3)兼氧/好氧池。由原A/O 系統改造而成。其中,A 池尺寸為4.0 m×10.0 m×6.5 m,HRT 為4.0 h;O池尺寸為20.0 m×10.0 m×6.5 m,HRT 為20 h; 均為鋼筋混凝土結構。配套設備:原有2 臺SSR125 羅茨風(fēng)機(Q =13.5 m3/min,風(fēng)壓68.5 kPa,N =37 kW),KKI215 微孔曝氣器280 套。
(4)沉淀池。豎流式,直徑6.0 m,有效水深2.5 m,總深6.0m,共2 座,并聯(lián)使用,表面負荷0.5m3/(m2·h),半地下砼鋼結構,靜水壓排泥。
(5)曝氣生物濾池。通過(guò)曝氣生物濾池,進(jìn)一步去除有機物、懸浮物和色度,出水達到回用要求。曝氣生物濾池由2 座并聯(lián)組成,單池尺寸5.0 m×10.0 m×4.5 m,HRT 為8 h。配套設備: 底部設KKI215 微孔曝氣器125 套;羅茨鼓風(fēng)機與生化系統共用; 配套反沖洗水泵1 臺(型號200WQ300-15-22,Q=300 m3/h,H=15.0 m,N=22 kW) 沖洗強度為5L/(m2·s);沖洗時(shí)間為5 min。
3 調試及運行情況
工程于2011 年5 月底完成設備安裝并進(jìn)入調試階段。調試的主要內容除對新增主要單元進(jìn)行單機試車(chē)外,重點(diǎn)針對改造后形成的A/O 和BAF 系統進(jìn)行調試運行。并進(jìn)行全線(xiàn)聯(lián)動(dòng)運行,考察處理效果。
3.1 水解酸化池
由于紡織印染企業(yè)加工產(chǎn)品的多樣與多變性,染料變化大,來(lái)水的顏色變化較大,pH 一般呈堿性,又由于水量的不均勻性,對池內的污泥沖擊較大,水解酸化池進(jìn)出水水質(zhì)如表 2所示。
由表 2 可見(jiàn),經(jīng)過(guò)水解池后,色度去除率達60%以上,COD 去除率不高,氨氮和SS 均有大幅升高。因為從所用染料的成分來(lái)看,不論是偶氮染料還是蒽醌染料,在分子組成中,均含有N 元素,染料中含雙鍵的原子基團即為發(fā)色團,如偶氮基、硝基、碳亞氨基等,經(jīng)水解后,色度降低而氨氮升高的原因是染料在水解菌的作用下,其分子結構被打破,其中的N被還原為氨氮,結果染料的發(fā)色團消失,廢水的色度大大降低,而出水中的氨氮的含量約為進(jìn)水氨氮含量的4 倍。出水的SS 大幅度升高,主要是由于進(jìn)入兼氧池的印染廢水可能夾帶著(zhù)一部分剩余污泥進(jìn)入后續生化處理階段所致。
3.2 A/O 池
對原有A/O 處理系統進(jìn)行了改造,包括重新更換了曝氣器、風(fēng)管、填料等;改造后重新接種活性污泥,接種后先悶曝24 h,然后接入經(jīng)水解酸化池處理后的生產(chǎn)廢水,經(jīng)過(guò)30 d 左右的馴化,活性污泥已經(jīng)基本適應,MLSS 保持在3 000~3 500 mg/L,出水水質(zhì)基本穩定,A/O 的進(jìn)出水水質(zhì)如表 3 所示。
由表 3 可見(jiàn),沉淀池泥水分離效果較好,但出水水質(zhì)仍略帶色度,色度去除率平均為71.5%;COD去除率平均為84.4%,BOD 去除率平均為96.2%,廢水中的有機物得到進(jìn)一步的去除,但是與回用水水質(zhì)要求仍有一定距離,主要是染料中含有一些苯環(huán)、雜環(huán)類(lèi)有機物,生化性較差,難以完全降解。氨氮有了大幅度的下降,去除率平均為74.0%,一方面作為營(yíng)養物質(zhì)被微生物同化吸收,另一方面在好氧條件下,氨氮被氧化成硝態(tài)氮或亞硝態(tài)氮。
3.3 曝氣生物濾池
BAF 的進(jìn)出水水質(zhì)如表 4 所示。
由表 4 可見(jiàn),在水力負荷為1 m3/(m2·h),氣水比為4∶1 時(shí),曝氣生物濾池對COD、BOD 具有較好的去除效果,出水COD 保持在50 mg/L 以下,滿(mǎn)足企業(yè)生產(chǎn)回用的水質(zhì)要求。曝氣生物濾池對SS 具有良好的去除效果,主要是因為顆粒填料對懸浮物的捕捉能力強,而且填料表面的生物膜對懸浮物有很強的吸附作用。
4 運用費用分析
整個(gè)廢水回用工程的運行費用主要為電費和設備維護費,經(jīng)過(guò)近1 年的運行后,運行費用測算如下:生產(chǎn)廢水量平均為1 200 m3/d,污水回用率平均為50%,即廢水回用量平均為600 m3/d,整個(gè)改造系統的設備投資約為300 萬(wàn)元,年運行330 d,具體估算如下:
電費:電價(jià)以0.70 元/(kW·h)計,設備實(shí)際消耗功率為45 kW,則廢水回用的電費=45×24×0.7÷600=1.26 元/m3 廢水。
設備維修費: 年維修以設備投資5%計,為15萬(wàn)元/a,則廢水回用的維修費=150 000÷330÷600=0.76 元/m3 廢水。
廢水回用運行費合計為2.02 元/m3 廢水,與目前工業(yè)用水2~2.5 元/m3 和排污費3~3.5 元/m3 相比具有十分明顯的經(jīng)濟優(yōu)勢和廣闊的應用前景。具體參見(jiàn)http://www.sharpedgetext.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
5 結論
(1) 水解酸化—A/O—BAF 聯(lián)合工藝處理并回用紡織印染廢水具有可行性,當進(jìn)水COD、色度、SS平均值分別為1 580 mg/L、359 倍、750 mg/L,相應的出水平均值分別為41 mg/L、15 倍、12 mg/L,去除率分別為97.4%、95.6%、98.4%,其出水水質(zhì)可滿(mǎn)足紡織印染生產(chǎn)工藝的回用要求。
(2)水解酸化池對色度有較高的去除率,并且提高了印染廢水的可生化性;A/O 對色度、SS、BOD、COD、氨氮均有較高的去除率,并減輕后續BAF 處理的有機負荷; 曝氣生物濾池對SS、色度、COD、BOD 均具有較高的去除率,且運行穩定,能適應生產(chǎn)過(guò)程中水質(zhì)水量的變化。
(3) 水解酸化—A/O—BAF 聯(lián)合工藝深度處理并回用紡織印染廢水,運行費為2.02 元/m3,具有十分明顯的經(jīng)濟優(yōu)勢和廣闊的應用前景。