公布日:2023.04.14
申請日:2022.12.26
分類(lèi)號:C02F1/52(2023.01)I;C02F1/28(2023.01)I;C02F101/14(2006.01)N
摘要
本發(fā)明公開(kāi)了一種高效的多晶硅生產(chǎn)廢水除氟系統,涉及廢水除氟技術(shù)領(lǐng)域,其技術(shù)方案要點(diǎn)包括調節池和石灰反應沉淀池,石灰反應沉淀池與調節池連接;氯化鈣反應沉淀池,氯化鈣反應沉淀池與石灰反應沉淀池連接;污泥濃縮池,污泥濃縮池分別與石灰反應沉淀池、氯化鈣反應沉淀池連接;其中,多晶硅生產(chǎn)含氟廢水先進(jìn)入調節池,調節池出水pH值為2-3,氟離子濃度500-600mg/L;調節池出水進(jìn)入石灰反應沉淀池用石灰進(jìn)行反應沉淀除氟,再進(jìn)入氯化鈣反應沉淀池用氯化鈣反應沉淀除氟以及用硫酸鋁絡(luò )合吸附除氟,可保證出水氟離子濃度小于10mg/L。
權利要求書(shū)
1.一種高效的多晶硅生產(chǎn)廢水除氟系統,其特征在于,包括:調節池(1);石灰反應沉淀池(14),石灰反應沉淀池(14)與調節池(1)連接;氯化鈣反應沉淀池(15),氯化鈣反應沉淀池(15)與石灰反應沉淀池(14)連接;污泥濃縮池(13),污泥濃縮池(13)分別與石灰反應沉淀池(14)、氯化鈣反應沉淀池(15)連接;其中,多晶硅生產(chǎn)含氟廢水先進(jìn)入調節池(1),含氟廢水在調節池(1)內停留8-12小時(shí),出水pH值為2-3,氟離子濃度500-600mg/L;調節池(1)出水進(jìn)入石灰反應沉淀池(14),在石灰反應沉淀池(14)中加入石灰,石灰與廢水中的氟離子生成氟化鈣沉淀,石灰反應沉淀池(14)出水pH值為7-7.5,氟離子濃度40-45mg/L;石灰反應沉淀池(14)出水進(jìn)入氯化鈣反應沉淀池(15),在氯化鈣反應沉淀池(15)中加入氯化鈣、硫酸鋁和PAM,氯化鈣和氟離子生成氟化鈣沉淀,氯化鈣反應沉淀池(15)出水氟離子濃度4-6mg/L。
2.根據權利要求1所述的一種高效的多晶硅生產(chǎn)廢水除氟系統,其特征在于,石灰反應沉淀池(14)包括反應區一(3)、絮凝區一(4)和沉淀區一(5),且反應區一(3)與調節池(1)連接,絮凝區一(4)分別與反應區一(3)和沉淀區一(5)連接,沉淀區一(5)與污泥濃縮池(13)連接。
3.根據權利要求1所述的一種高效的多晶硅生產(chǎn)廢水除氟系統,其特征在于,氯化鈣反應沉淀池(15)包括反應區二(12)、混凝區(11)、絮凝區二(9)和沉淀區二(10),反應區二(12)與沉淀區一(5)連接,反應區二(12)、混凝區(11)、絮凝區二(9)和沉淀區二(10)依次連接設置,沉淀區二(10)與污泥濃縮池(13)連接。
4.根據權利要求2所述的一種高效的多晶硅生產(chǎn)廢水除氟系統,其特征在于,反應區一(3)上設置有pH在線(xiàn)監測儀,且反應區一(3)與石灰加藥設備(2)連接。
5.根據權利要求2或3所述的一種高效的多晶硅生產(chǎn)廢水除氟系統,其特征在于,絮凝區一(4)、絮凝區二(9)均與加藥設備(6)連接。
6.根據權利要求3所述的一種高效的多晶硅生產(chǎn)廢水除氟系統,其特征在于,反應區二(12)與氯化鈣加藥設備(7)連接,且在反應區二(12)的進(jìn)水管上設置氟離子在線(xiàn)監測儀。
7.根據權利要求3所述的一種高效的多晶硅生產(chǎn)廢水除氟系統,其特征在于,混凝區(11)與硫酸鋁加藥設備(8)連接。
8.根據權利要求2或3所述的一種高效的多晶硅生產(chǎn)廢水除氟系統,其特征在于,含氟廢水在調節池(1)內停留時(shí)間8-12小時(shí);含氟廢水在反應區一(3)、絮凝區一(4)和沉淀區一(5)內的停留時(shí)間分別為60分鐘、30分鐘、120分鐘;含氟廢水在反應區二(12)、混凝區(11)、絮凝區二(9)和沉淀區二(10)內的停留時(shí)間分別為60分鐘、10分鐘、30分鐘、120分鐘。
9.根據權利要求8所述的一種高效的多晶硅生產(chǎn)廢水除氟系統,其特征在于,反應區一(3)中石灰的加藥量根據pH監測結果動(dòng)態(tài)調節,確保廢水pH值7-7.5,絮凝區一(4)PAM加藥量3-5mg/L。
10.根據權利要求8所述的一種高效的多晶硅生產(chǎn)廢水除氟系統,其特征在于,反應區二(12)氯化鈣的加藥量根據監測的氟離子濃度動(dòng)態(tài)調整,Ca/F摩爾比為1-2:1,混凝區(11)硫酸鋁加藥量80-100mg/L;絮凝區二(9)PAM加藥量3-5mg/L。
發(fā)明內容
針對現有技術(shù)存在的不足,本發(fā)明的目的在于提供一種高效的多晶硅生產(chǎn)廢水除氟系統。
為實(shí)現上述目的,本發(fā)明提供了如下技術(shù)方案:5一種高效的多晶硅生產(chǎn)廢水除氟系統,包括:
調節池;
石灰反應沉淀池,石灰反應沉淀池與調節池連接;
氯化鈣反應沉淀池,氯化鈣反應沉淀池與石灰反應沉淀池連接;
污泥濃縮池,污泥濃縮池分別與石灰反應沉淀池、氯化鈣反應沉淀池連接。
石灰反應沉淀池包括反應區一、絮凝區和沉淀區一,且反應區一與調節池連接,絮凝區一分別與反應區一和沉淀區一連接,沉淀區一與污泥濃縮池連接。反應區一上設置有pH在線(xiàn)監測儀,且反應區一與石灰加藥設備連接。絮凝區一與PAM加藥設備連接。
氯化鈣反應沉淀池包括反應區二、混凝區、絮凝區二和沉淀區二,反應區二與沉淀區一連接,反應區二、混凝區、絮凝區二和沉淀區二依次連接設置,沉淀區二與污泥濃縮池連接。反應區二與氯化鈣加藥設備連接,且在反應區二的進(jìn)水管上設置氟離子在線(xiàn)監測儀。絮凝區二與PAM加藥設備連接;炷齾^與硫酸鋁加藥設備連接。
其中,含氟廢水在調節池內停留時(shí)間停留時(shí)間8-12小時(shí),出水pH值為2-3,氟離子濃度500-600mg/L。
含氟廢水在反應區一、絮凝區一和沉淀區一內的停留時(shí)間分別為60分鐘、30分鐘、120分鐘;反應區一中石灰的加藥量根據pH監測結果動(dòng)態(tài)調節,確保廢水pH值7-7.5,絮凝區一PAM加藥量3-5mg/L。石灰反應沉淀池出水氟離子濃度40-45mg/L。
含氟廢水在反應區二、混凝區、絮凝區二和沉淀區二內的停留時(shí)間分別為60分鐘、10分鐘、30分鐘、120分鐘;反應區二12氯化鈣的加藥量根據監測的氟離子濃度動(dòng)態(tài)調整,Ca/F摩爾比為1-2:1,混凝區硫酸鋁加藥量80-100mg/L;絮凝區二PAM加藥量3-5mg/L。氯化鈣反應沉淀池出水氟離子濃度4-6mg/L。
與現有技術(shù)相比,本發(fā)明具備以下有益效果:
本發(fā)明先用石灰對多晶硅生產(chǎn)含氟廢水進(jìn)行一級除氟,再用氯化鈣進(jìn)行二級除氟,最后用硫酸鋁進(jìn)一步絡(luò )合吸附,可保證出水氟離子濃度小于10mg/L;本發(fā)明采用石灰、氯化鈣和硫酸鋁聯(lián)合除氟,減少了石灰的使用量,因此降低了污泥的產(chǎn)生量,減少了污泥處理成本。
(發(fā)明人:陳琳;李焱;付明鵬)