印染廢水組合處理技術(shù)
中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2015-4-16 11:57:30
污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本
印染行業(yè)是工業(yè)廢水排放大戶(hù),據不完全統計,每天全國印染廢水的排放量為3×106~4×106 m3。印染廢水具有水量大、有機污染物含量高、色度深、pH變化大、可生化性差等特點(diǎn),屬于難處理的工業(yè)廢水〔1〕。近年來(lái)隨著(zhù)化學(xué)纖維織物的發(fā)展,仿真絲的興起及印染后整理技術(shù)的進(jìn)步,PVA 漿料、人造絲堿解物(主要是鄰苯二甲酸類(lèi)物質(zhì))、新型助劑等難生化降解的有機物大量進(jìn)入印染廢水中〔2〕,其CODCr也由原來(lái)的數百mg/L 上升到2 000~3 000 mg/L,從而使原有生物處理系統的CODCr去除率由70%下降到50%左右,甚至更低。傳統的生物處理工藝已受到嚴重挑戰,而傳統的化學(xué)沉淀法和氣浮法對這類(lèi)印染廢水的CODCr去除率也僅為30%左右。因此,開(kāi)發(fā)經(jīng)濟有效的印染廢水處理技術(shù)已成為當今環(huán)保行業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)。
福建省某印染有限公司主要承接化纖、純棉類(lèi)紡織面料的染整加工,所使用染料以分散染料、活性染料為主,排放的廢水濃度高、水質(zhì)波動(dòng)大、有機污染嚴重,同時(shí)由于染料品種的變化以及化學(xué)漿料的大量使用,使得該廢水含有大量難生物降解有機物,處理難度較大。實(shí)踐證明〔3〕,水解酸化—接觸氧化—混凝氣浮工藝具有處理效果好、出水水質(zhì)穩定、操作管理方便、能耗低等優(yōu)點(diǎn),是處理印染廢水的有效方法。筆者采用水解酸化—接觸氧化—混凝氣浮工藝處理該公司排放的印染廢水。目前工程已投入使用,各項出水指標良好,運行成本低,可供類(lèi)似廢水處理工程借鑒。
1 水質(zhì)與水量
該企業(yè)車(chē)間排放的污水具有以下特點(diǎn):(1)受訂單影響水質(zhì)、水量波動(dòng)大,設計水量為5 000 m3/d;(2)色度深;(3)廢水的BOD5/CODCr偏低,可生化性差。設計進(jìn)水水質(zhì)及排放標準如表1 所示。
表1 設計進(jìn)水水質(zhì)及排放標準
2 處理工藝流程的確定
目前國內外對印染廢水的處理方法主要有物理化學(xué)法、化學(xué)法和生化法等。物理化學(xué)法包括吸附法、膜分離法和混凝沉淀法;化學(xué)法包括氧化法、還原法和電化學(xué)法等,這些處理方法均存在運行費用高、易造成環(huán)境二次污染的缺點(diǎn),且難以在工程中廣泛應用〔4〕。而生物處理法操作簡(jiǎn)單、運行費用低、無(wú)二次污染、對環(huán)境友好等,在印染廢水的處理中越來(lái)越受到重視。然而好氧生物法存在色度和CODCr去除率不高且反應時(shí)間長(cháng)的缺點(diǎn)〔5〕,因此僅依靠簡(jiǎn)單的好氧處理難以達到處理要求,需要開(kāi)發(fā)以厭氧—好氧聯(lián)合為核心,與物化法或化學(xué)法相結合的混合多級處理工藝。
從表1 水質(zhì)指標可以看出,該廢水的可生化性較差、堿性強,有些染料沉降性差,且含有較多有毒有害的有機物質(zhì),如采用常規的接觸氧化+混凝沉淀工藝處理效果不理想,而若在接觸氧化前進(jìn)行水解酸化處理,則可將大分子有機物、難降解有機物降解為小分子有機物,提高廢水的可生化性;將后續沉淀池改成氣浮池,則可把沉降性差的染料顆粒從廢水中有效分離出來(lái)。因此,該廢水可采用水解酸化—接觸氧化—混凝氣浮相結合的工藝進(jìn)行處理,處理工藝流程見(jiàn)圖1。
圖1 廢水處理工藝流程
采用該工藝處理印染廢水需選擇性能優(yōu)良的混凝劑,以降低廢水的色度及懸浮性有機物含量,保證出水的各項指標達到排放標準要求。
3 主要構筑物
(1)調節池。鋼砼結構,地埋式,共1 座,尺寸為16.0 m×30.0 m×3.8 m,有效容積1 680 m3,停留時(shí)間8 h,廢水經(jīng)格柵井進(jìn)入調節池。配2 臺18.5 kW 離心泵(1 用1 備),2 臺75 kW SSR200 羅茨鼓風(fēng)機(1用1 備,變頻控制)。通過(guò)調節池底的穿孔管預曝氣攪拌,達到調質(zhì)、調勻、降低水溫的作用。該企業(yè)所排污水呈堿性,需在調節池進(jìn)水口處加硫酸調節。
(2)水解酸化池。鋼砼結構,半地埋式,共2 座,尺寸為17.0 m×6.0 m×6.3 m,有效容積1 224 m3,停留時(shí)間6 h,池底設有大阻力布水管,采用組合填料,尺寸為150 m×80 mm,L=4.0 m,單層設置。
(3)接觸氧化池。鋼砼結構,半地埋式,共4 座,尺寸為17.0 m×6.5 m×6.0 m,有效容積2 500 m3,停留時(shí)間12 h,采用組合填料,尺寸為150 m×80 mm,L=3.5 m,單層設置。池中安裝可提升式微孔曝氣管,氣泡小、均勻,溶氣效率高,采用2 臺75 kW SSR200羅茨鼓風(fēng)機(1 用1 備,變頻控制)曝氣。廢水在接觸氧化池中與填料上的生物膜充分接觸,在適宜的溶解氧、溫度和營(yíng)養源下,大量繁殖好氧菌。
(4)氣浮池。淺層零速高效氣浮,Q=300 m3/h,池直徑7.5 m,主要設備為:主機,碳鋼防腐,尺寸為7.5 m×0.95 m,設1 座;行走減速機,P=1.5 kW,1 臺;排渣減速機,P=1.1 kW;溶氣水泵,P=22 kW,設2 臺(1用1 備);空壓機,P=11 kW;溢流調節器,尺寸為1.8 m×0.95 m,設1 座;溶氣管,尺寸為D 0.48 m×2.75 m,鋼制防腐,1 件。淺層氣浮的表面負荷高、占地面積小、單位負荷輕、處理效果好,懸浮物去除率達80%以上,溶氣效率高達90%。
(5)反應槽。鋼制防腐,共2 格,尺寸為2.5 m×5.0 m×1.8 m。第1 格為混凝槽,配雙槳式不銹鋼攪拌器,轉速為52 r/min,投加PAC、脫色劑;第2 格為絮凝槽,配框式不銹鋼攪拌器,轉速為5.2 r/min,投加PAM。
(6)清水池。鋼砼結構,半地埋式,設1 座,共2格,底部串聯(lián),尺寸為17.0 m×5.2 m×5.0 m,有效容積417 m3,停留時(shí)間2 h。
4 工藝調試運行
4.1 生化工藝調試
生化部分調試從投加接種污泥開(kāi)始,投加約30 t 活性污泥。污泥取自城市污水處理廠(chǎng)的脫水污泥,同時(shí)投加2 t 工業(yè)葡萄糖、200 kg尿素,補充水中的碳、氮等營(yíng)養源。由于城市污水與印染廢水的水質(zhì)差別大,因此前期采用間歇進(jìn)水方式調試,待菌種適應印染廢水的環(huán)境后,改用連續進(jìn)水方式調試。調試接觸氧化池時(shí)要注意,開(kāi)始階段曝氣量要小,待污泥黏附在組合填料上后,逐漸加大曝氣量,直至菌種穩定生長(cháng)。觀(guān)察填料的掛膜情況,水解酸化池的污泥負荷高,泥呈深色,接觸氧化池的污泥呈茶褐色為宜。水解酸化—接觸氧化的成功啟動(dòng)是后續混凝氣浮運行的基礎。
4.2 物化工藝調試
混凝氣浮調試選擇在生化出水水質(zhì)穩定、良好后進(jìn)行。本工程選用的混凝劑為PAC、脫色劑,絮凝劑為PAM。脫色劑對普通藥劑難處理的玫瑰紅、深紫等顏色的印染廢水色度去除率高達80%以上,其特有的陽(yáng)離子基團可與廢水中顯色物質(zhì)的陰離子基團相結合形成疏水性難溶鹽而從水中分離,此外脫色劑分子鏈上的各種活性基團可與染料分子的磺酸基、羧酸基等陰離子基團發(fā)生化學(xué)反應生成不溶物質(zhì)得以去除,從而脫去廢水的顏色,還具有良好的混凝沉降作用。氣浮調試時(shí)要注意加藥量要適度,太小礬花不夠大,與溶氣結合效果差,上浮速度慢;加藥量太大會(huì )出現礬花下沉,甚至水體混濁等情況。
5 處理效果
本工程于2010 年3 月進(jìn)行調試,調試期約5 個(gè)月,結果發(fā)現該工藝對CODCr、BOD5、SS 等的去除率達到了預期效果,并通過(guò)了環(huán)境監測部門(mén)的驗收,連續24 h 滿(mǎn)負荷運行后的取樣監測結果見(jiàn)表2。
表2 監測結果
從表2 數據可以看出,該處理系統對廢水的CODCr、BOD5、SS 及色度的去除率分別達到92.1%、88.2%、86.5%、92.0%,出水CODCr、BOD5和SS 的質(zhì)量濃度分別為50、19、30 mg/L,色度為16,pH 為7.1,各項指標均達到了《紡織工業(yè)水污染排放標準》(GB 4287—1992)中的一級排放標準要求。
6 主要經(jīng)濟技術(shù)指標
(1)占地面積。該廢水處理工程總占地約1 600 m2,處理1 t 廢水占地0.32 m2。
(2)工作制度及人員編制。廢水處理站實(shí)行3 班運轉,每班2 人,化驗員1 人,共7 人。
(3)運行費用。運行費用包括水費、電費、人工費、管理費、藥劑費等,總運行費用合計1.8 元/m3。具體參見(jiàn)http://www.sharpedgetext.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
7 結論
(1)本工程最大的特點(diǎn)是占地面積小。水解酸化池不僅能提高廢水的可生化性,脫色率也較好;接觸氧化工藝選用可提升式微孔曝氣器,不但轉化率高而且檢修方便;由于脫色劑有很好的絮凝效果,后期將PAC 改為硫酸鋁,在保證處理效果的前提下,極大地降低了運行成本。
(2)處理后的廢水從清水池排出時(shí)已優(yōu)于國家排放標準;出水再經(jīng)深度處理后可以滿(mǎn)足生產(chǎn)回用的要求,綜合運行成本在2.2 元/m3,低于當地的自來(lái)水價(jià)格。
總體來(lái)看,該工藝針對性強,半年多來(lái)工程設施運行穩定,取得了較大的環(huán)境和經(jīng)濟效益,值得推廣。